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- 2017-09-14 发布于安徽
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优化工艺参数 降低芳烃抽提装置能耗
刘克安 周利军
(中国石化股份有限公司天津分公司,天津300271)
摘 要:对芳烃联合装置进行简要概述,结合装置生产实际,通过工艺调整,生产调整等优化运
行方案,降低了环丁砜抽提单元的蒸汽消耗,并能很好的保证抽余油及抽出物产品的
质量 。
关键词 :芳烃联合装置 抽提 溶剂 环丁砜
1 装置概述 常压和液相状态送入抽提塔 中段 ,选择性地抽 出
芳烃联合装置是中国石化股份有限公司天 芳烃 。将含芳烃的富溶剂压人汽提塔顶部 ,随芳
津分公司 (以下简称天津石化公司)聚酯T程 的 烃一起抽 出的少量轻烷烃从汽提塔顶馏出,作为
龙头装置 ,以直馏石脑油和加氢裂化石脑油为原 返洗液循环 回到抽提塔 。送汽提塔底物料至减压
料,主要生产对二 甲苯,并副产苯、粗氢、混合 操作的回收塔,使芳烃和溶剂完全分离,大部分
二甲苯 、抽余油 、液化气、重芳烃等。芳烃抽提 溶剂循环 回抽提塔,少部分溶剂经再生处理后返
装置是芳烃联合装置的7套主生产装置之一,采用 回至回收塔。
壳牌公司SULFOLANET.艺,以环丁砜为溶剂,主 2.1 溶剂循环
要处理重整油塔塔顶物料和部分来 自乙烯装置 的 作为抽提装置三大循环之一的溶剂循环起着
裂解汽油,通过抽提装置将芳烃与非芳烃分离 , 分离芳烃与非芳烃的作用,保证溶剂环丁砜处于
得到抽余油非芳烃和抽出物芳烃,其中附加值最 良好的状态是本系统的关键。环丁砜分解温度为
高的产品苯 占联合装置总产量的一半以上。 200 ,为了防止环丁砜劣化,在 日常操作中稳
重整油塔塔顶物料 中50%~60%的芳烃需要 定热源温度 (即减温减压器平稳操作 ),严格控
经过抽提装置将其分离出来 ,再经下游分馏装置 制汽提塔 、回收塔塔底温度 。同时,在有氧气、
分离出附加值高的产品苯和 甲苯,其运行的好坏 氯离子的环境下,环丁砜的劣化速度加快,pH值
直接影响到联合装置的物料平衡。因此,优化抽 明显下降。为了避免氧气劣化环丁砜 ,在开工前
提装置对芳烃联合装置提高效益起着至关重要的 要对 回收塔进行严格的真空实验防止泄漏 ;氯离
作用。为了提高天津石化公司的经济效益,大芳 子主要是随抽提原料带入 的,含量极低 ,一般小
烃联合装置2004年进行了扩能改造 ,更新了抽余 于0.5ppm,因此在 日常操作中应密切关注环丁砜
油水洗塔,汽提塔更换高效塔盘,使其满足负荷 的pH值 ,适当向系统中加入单 乙醇胺 ,并控制
增加后的要求。本次改造后,抽提装置的规模 由
25.9万吨/年扩大至32.8万吨/年 。
收稿 日期:2011—03—04。
作者简介:刘克安,工程师,中国石化股份有限公
2 工艺控制 司天津分公司工程部副处长,负责化工装置改造项
抽提原料,即重整油塔塔顶物料,在常温、 目的丁程施工 。
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刘克安等 .优化工艺参数 降低芳烃抽提装置能耗
好再生塔操作使溶剂处于最优状态。抽提装置设 的多少进行控制,过大会降低溶剂的选择性 ,过
计操作参数溶剂 比 (贫溶剂量 /进料量 )为3.8; 低会降低芳烃的纯度 ,抽提装置设计返洗 比 (返
汽提塔底温度为175~178℃;回收塔
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