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- 2016-09-20 发布于重庆
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QC合成汽包上水优化
合成汽包上水优化改造
小组名称: 甲醇班QC1组
发表人: 黄 鹏
单位名称:吐哈油田公司甲醇厂
完成时间: 二○○九年十月二十日
目 录
一、合成汽包上水概况
二、小组简介
三、选题理由
四、现状调查
五、确定目标及可行性认证
六、原因分析
七、制定对策
八、优化对策实施
九、效果检查及效益评估
十、标准化、巩固措施
十一、遗留问题及今后打算
一、合成汽包上水概况
甲醇厂24万吨甲醇装置合成岗位采用采用两套合成装置,及原来8万吨合成塔以及扩建后加的一套合成塔,两套合成系统的工艺流程基本相同。
压缩后的合成气经入塔器预热器预热后进入甲醇合成塔,气体中的CO、CO2与H2发生甲醇合成反应,生成甲醇,水等。甲醇合成为放热反应,反应热用于在管壳式甲醇合成塔的壳侧产生中压蒸气,管壳式合成塔的顶部设置一合成汽包,与合成塔的壳侧之间自然循环。汽包的液位就非常重要,在日常生产中作为一个重点参数监控调节,我们通过上水泵P-202和P-204以及排污来分别控制两汽包液位。一套汽包V-301产气,二套汽包V-3011产气。2007年、2008年以来,甲醇装置长期处于低负荷运行状态,进入2009年情况更是如此,两套合成汽包给水系统的给水泵始终处于低负荷、低效率状态下运行,属于典型的“大马拉小车”状况。具体情况是:
1、1#合成汽包
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