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焦化化产车间脱硫工艺
工业技术
I■
焦化化产车间脱硫工艺
张卫华
(唐钢炼铁部焦化区 河北 唐山 063000)
[摘 要】介绍了焦化厂化产车间的脱硫 艺,脱硫系统存在的主要问题,阐述了脱硫系统的改造、脱硫系统改造后运行情况、NH3碱 PDS湿法脱硫与同
类_T艺 比较 。
[关键词僬化 脱硫工艺 优化改造 脱硫系统 NH3 碱 PDS 湿法脱硫
中图分类号:TE624.5+5 文献标识码:TE 文章编号:1009--914X(2013)28—0378一Ol
焦炉煤气作为炼焦过程中产生的副产物,已经被广泛的应用于燃料、化 压滤。在使用过程中,戈尔膜过滤经常发生故障,板框压滤初期使用效果不
I原料等方面。但未经净化的焦炉煤气中含有多种气体组分,尤其是含有焦 错,但在使用一段时间后,设备的腐蚀、现场环境的恶劣等缺点导致无法使
油、萘、氰化氢、硫化氢及多种结构复杂的有机硫,使得焦炉煤气脱硫T作 用。新型内分式连续熔硫釜与 目前正在使用的熔硫釜相比,溶液分离完全,
复杂而艰难。硫化氢的存在不仅会引起设备和管路腐蚀、催化剂中毒,而且 清液中悬浮硫质量浓度不大予0.8eL,由于形成了较好的温度梯度,因而生
更严重地威胁人身安全,必须消除或控制环境污染物。 产的硫磺质量好,同时蒸汽消耗可以减少40%,设备使用寿命长。将现有 4
1 焦化厂化产车间的脱硫工艺 台熔硫釜中的 2台改为新型内分式熔硫釜。对硫泡沫管道重新敷设,同时
化产车间由冷凝鼓风工段、脱硫工段、硫铵工段、蒸氨工段、粗苯工段、 增加一座 60m 清液槽,形成两套独立的清液系统,并更换型号为 5OFs一
油库T段、生化ill段等组成。来 自82~83~C的荒煤气,带着焦油和氨水沿 1O一35硫泡沫泵 2台。
吸煤气管道至气液分离器,气液分离后荒煤气进入横管初冷器,在此分两段 8.5脱硫废液的处理
冷却:上段采用 32~C循环水、下段采用 16~cfl~Jt冷水将煤气冷却至22"c。冷 本次技改确定从反应槽至煤场加一根长 2500m,DN100mm不锈钢管,
却后的煤气进入煤气鼓风机加压后进入电捕焦油器,除掉其中夹带的焦油雾 用废液泵将脱硫废液打入煤场现煤泥沉淀池后,煤场新增一套脱硫废液喷洒
后煤气被送至脱硫_I=r段 。 系统,废液经加压泵加压后进行煤场均匀喷洒,不再用槽车拉运脱硫废液。
粗焦炉煤气脱硫工艺有干法和湿法脱硫两大类。千法脱硫多用于精脱 在生产实践过程中我们对脱硫工艺参数进行调整:适当增加了溶液温
硫,对无机硫和有机硫都有较高的净化度。不同的干法脱硫剂,在不同的温 度、增大了液气比、提高溶液循环量和再生空气量、仅 PDS一种催化剂达
区_T作,由此可划分低温 (常温和低于 100℃)、中温 (100℃~400℃) 不到高的脱硫效率,必须配以对苯二酚为助催化剂才能取得高的脱硫效率,
和高温 (>400℃)脱硫剂。干法脱硫由于脱硫催化剂硫容小,设备庞大, 根据脱硫情况及时调整 PDS催化剂和对苯二酚的添加量,其次,要求操作
一 般用于小规模的煤气厂脱硫或用于湿法脱硫后的精脱硫。 人员严格按操作 I艺稳定脱硫系统的运行。
2.脱硅系统存在的主要问题 4 脱硪系统改造后运行情况
2.1、脱硫系统的碱源供应主要是由蒸氨后的浓氨水,在冬季生产过程 脱硫系统改造后,来 自蒸氨塔的氨蒸汽不再经过蒸氨塔顶部的分缩器冷
中,南于温度低 ,氨水中的萘细晶造成管道堵塞,以及Ds催化剂和对苯二 却,以气态形式与煤气混合后直接进入预冷塔冷却,冷却后的氨蒸汽作为脱
酚的添加量,都影响蒸氨系统和脱硫系统的稳定运行。 硫碱源和煤气一起进入脱硫塔,不再向反应槽 内加浓氨水。煤气预冷塔在现
2.2、再生塔压缩空气是由l根d100mm总管白调后再分配到两座再 有 2台
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