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大唐保定热电厂#11机组电除尘器改造
可行性报告
一、前言:
(一)项目名称:大唐保定热电厂#11机组除尘器技术改造
(二)项目性质;技改项目
(三)可研编制人:王文红 贾俊龙
(四)项目负责部门:设备部、检修部环保专业
(五)项目负责人:崔相文 潘艳明
二、项目提出的背景及改造的必要性:
(一)承担可行性研究的单位:大唐保定热电厂
(二)项目提出的背景;
根据新颁发的《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)要求,我厂#11机组排烟含尘量应为≤30mgNm3,而#11除尘器设计排烟含尘量≤100mgNm3,已不能满足2014年7月1日起即将实施的《燃煤电厂大气污染物排放标准GB13223-2011》中允许烟尘浓度排放≤30mgNm3的要求。
同时,由于实际燃用煤种偏离设计较大和除尘器长期运行极线放电尖点蚀,现运行的除尘器除尘效率较低,由设计值的额定除尘效率99.72%降至98.46%,实际#11除尘器出口烟尘浓度平均值386mgm3、427mgm3,排烟含尘量远大于新标准要求的值。要完成国家对于火电机组排烟含尘量标准的要求,需要对#11机组除尘器增效改造。
项目进行的必要性;
大唐保定热电厂#11机组200MW机组现电除尘器设备由福建龙净环保股份有限公司设计生产,于2007年年初投运。电除尘器为双室四电场布置,限于当时国家环保标准,原设计标准和要求较低,保证除尘效率为99.72%,除尘器出口排放浓度100mgNm3。经过5多年的运行,除尘器内部部件磨损老化的较严重,除尘器的整体除尘效率偏低,2010年12月份测试整体除尘效率,两台机组电除尘器除尘效率均低于99.00%,除尘器的粉尘排放浓度在350mgNm3~500mgNm3之间,已严重超标,已不能够满足当前及今后环保的排放要求,因此必须加以改造。
1.燃用煤种灰份升高,除尘器出力不足
实际燃烧煤种偏离设计煤种较多,实际燃煤低位发热量在4500大卡左右(设计煤种5800大卡),灰份在28-35%左右(25.02gNm3设计煤种),2012年5月提取2个月煤样化验,灰分为34.46%,由于实际燃用煤种灰份远超过设计煤种,导致除尘器运行参数低,除尘效率下降,烟气含尘浓度高。
河北省电力研究院2011年12月12日对大唐保定热电厂#11机组除??器做性能试验:
#11机组电除尘器出口烟尘浓度平均值386mgm3、427mgm3(甲乙侧)。
2. 烟气量增大,除尘器效率下降
该系统设计烟气量为744005Nm3sec,本体漏风率:2.0%时,计算得出#11除尘器恢复性检修后除尘效率为99.65%。除尘器入口烟尘浓度为34.46gm3时,除尘器出口烟尘浓度能达到118mgm3,还是远高于粉尘允许烟尘浓度排放的要求。
鉴于以上原因及国家新环保排放标准的颁布实施,因此对#11机组静电除尘器进行全面改造,改变目前高压电场运行参数低、收尘效果差等问题,以提高除尘器的除尘效率,降低粉尘排放浓度,达到国家新环保标准烟囱出口排放的要求。
(四)调查研究的主要依据、过程及结论;
电除尘器除尘原理决定了电除尘器对于处理高硫煤、高水分煤种、粉尘比电阻在1011Ω·cm以下的粉尘时,以其设备阻力低,适应烟气变化能力强,维护工作量少等特点,得到了广泛应用。
目前,国内已经有多家电厂能满足最新环保排放要求,主要采取的技术有:新型电除尘器技术及布(电)袋除尘器技术。电除尘器新技术随着环保要求的提高,近两年得到了较广泛的应用,主要有旋转电极式电除尘器技术、低温电除尘器技术、微粒聚合技术、湿式电除尘器技术等。旋转电极式电除尘器技术、低温除尘器技术及微料聚合技术已经在实际项目中得以成功运行,旋转电极式电除尘器技术已经在国内多套大型机组得以应用。布(电)袋除尘器国内最早投运的项目已经超过了五年,技术相对较为成熟,但该种技术对煤种含硫量要求较高,且其无法避免几年一次的滤袋更换,运行费用较高,更换滤袋会带来二次污染。
电除尘器效率与表观驱进速度、比集尘面积的大小有关。在电除尘器尺寸一定的前提下,比集尘面积愈大、驱进速度愈大除尘效率愈高。
因此,在烟气量一定的条件下,要提高电除尘器的效率,必须增加收尘板的面积(即比集尘面积)。根据西安热工院除尘器改造可研论证:依据试验结果可以反算出除尘器的表观驱进速度ωk为34.68cms(K取0.5),除尘器如果保证出口烟尘排放≤30mgNm3时,除尘效率需要达到理论上99.93%的除尘效率,因此至少要将原除尘器增加有效长度为14m的电场,需将除尘器增加至5到6个电场,这样才能在理论上满足除尘器出口达到排放≤30mgNm3。旋转电极式电除尘器技术,一个旋转电极式电场可以达到常规电场1.5-2倍的除尘效果。
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