600MW直接空冷机组尖峰冷却系统方案研究.docVIP

600MW直接空冷机组尖峰冷却系统方案研究.doc

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600MW直接空冷机组尖峰冷却系统方案研究   [摘 要]针对直接空冷机组夏季高温季节运行背压高,出力受限、煤耗高,安全性差等问题,以600MW直接空冷机组为例,提出设计方案,采用尖峰冷却系统,分流部分排汽,经采用机力通风冷却塔的开式循环冷却系统冷却,以达到降低机组夏季运行背压、提高机组运行经济性的目的。   [关键词]直接空冷;运行背压;尖峰冷却,   中图分类号:S478 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)26-0200-01   由于北方地区大部分地区干旱缺水,多数火力发电厂采用直接空冷机组。但直接空冷系统受环境影响比较明显,特别是在夏季高温时,机组背压高,出力受限,运行煤耗高,机组运行安全性降低。   为了降低直接空冷机组夏季高温季节运行背压,提高机组运行的安全性和经济性,拟采用尖峰冷却系统,分流部分排汽至尖峰冷却器,再经机力通风塔冷却。   1 ?C组现状   北方某电厂采用600MW直接空冷机组,汽轮机由哈尔滨汽轮机厂供货,空冷系统由德国GEA能源技术有限公司整岛供货,总换热面积为155.186万平方米。   机组投产至今已运行数年。随着空冷凝汽器管束结垢现象的日益严重,机组运行背压已远高于设计值,目前夏季环境温度36℃,机组满负荷运行时,机组背压达到40kPa以上,机组被迫降负荷运行。   随着全国电煤价格日趋升高,若空冷系统运行背压较高,既增大了发电煤耗,使得运行成本增加;同时,汽轮机耗汽量增加,导致锅炉负荷增加,也使得锅炉各辅机运行负荷增加,各相关设备均处于超出力运行状态,机组运行安全性下降。   因此,尖峰冷却系统的提出能够有效降低机组夏季背压,提高机组出力和安全性。   2 设计方案   基于电厂实际运行情况,选定纯凝工况下机组发电量500MW为尖峰冷却系统设计工况。综合考虑现场具体情况,拟选择分汽量40%作为设计工况,即空冷系统冷却汽量为625.12t/h,尖峰冷却系统冷却汽量为420.08t/h   本方案采用“尖峰冷却系统”,即分流420.08t/h排汽至尖峰冷却器,再经机力通风冷却塔冷却。   从主机乏汽管道分流420.08t/h排汽,接至尖峰冷却器。经尖峰冷却器冷却后变为饱和水,自流至主机排汽装置热井中。   根据排汽管道至尖峰冷却器管道的长度,不单独设水环真空泵。从尖峰冷却器引出,接至主机抽真空管道。   每台机尖峰冷却器的冷却水量为21000m3/h。每台机组的循环水泵按1台50%容量水泵和2台25%容量水泵的方式配置,其中一台25%容量水泵采用变频控制。2台机组共6台循环水泵。此种水泵配置方式使得循环水量调节可在10500~21000m3/h区间灵活变动。   每台机组配置4格机力通风冷却塔。每格机力通风冷却塔冷却水量为5500m3/h。   机组总循环水量为21000m3/h。冷却塔蒸发损失按1.5%计,冷却塔风吹损失按0.1%计,冷却塔排污损失按0.65%计,则冷却塔补给水量为472.5m3/h。   补给水考虑由电厂已有的厂区中水总补给水管上引接,总干管道采用1根DN450焊接钢管,并直接补入机力塔水池。   开式循环水系统需要对循环水进行加药处理。拟在循环水泵房内设置加稳定剂等加药设施,用以提高极限碳酸盐硬度,避免CaCO3从水中析出。加药设备间内布置有杀菌剂、稳定剂加药装置各1套,室外布置1座20m3废液池。   经计算选型,单台机组所需主要工艺设备配置如下表1:   由表2可知,环境温度在18~36℃的情况下,机组运行背压由原来的11.70~31.70kPa降低至6.40~16.83kPa,背压同比降低5.3~14.87kPa。机组运行背压平均降低约8.75kPa。   3 综合效益   (1)煤耗情况   尖峰冷却系统投运后,机组在发电量500MW下,机组运行背压平均降低约8.75kPa。   机组运行背压每降低1kPa,可降低发电煤耗1.5g/kWh,年节约标煤量约3.76万吨。   (2)除盐水量   增加尖峰冷却器后,空冷喷雾系统停运,根据电厂统计数据,年节约除盐水量13.78万吨。而且有效避免了空冷散热器的污染腐蚀。   (3)增加的水量   主机增加尖峰冷却器后,循环冷却水系统增加系统补水量264.38万吨。   煤耗降低,燃煤量相对减少,对锅炉的防磨防爆起到积极作用。同时对制粉系统、除灰除渣系统、电除尘、尾部烟道的磨损将大大降低。安全性提高、运行风险下降。经计算方案年综合效益可达两千万元。   4 结论   直接空冷机组存在着夏季高温季节运行背压高,出力受限,煤耗高,机组运行安全性差的缺点。采用尖峰冷却系统能够有效地降低机组运行背压、提高机组运行安全性和经济性。经分析,可给电

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