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一起卸船机控制系统通信故障原因分析

及处理

摘要:卸船机作为沿海燃煤发电厂燃料系统的重要设备,其稳定的运行关系

操作人员安全及火力发电厂发电可靠性。卸船机控制系统是一套复杂的工控自动

化系统,设备运行时一直处于频繁启动、制动,正转、反转,加速、减速等过程,

且因卸煤工况较差,难免出现设备疑难杂症。本文介绍桥式卸船机的PLC+变频控

制系统通信故障导致整机瘫痪故障处理,这一故障过程的分析处理为类似故障分

析提供借鉴。

关键词:卸船机、控制系统、PLC、通信故障

某日,某电厂燃料部运行人员使用1号卸船机卸煤操作过程,突然出现无故

障跳停,立即通知继保人员进行检查。通过对整套控制系统检查,发现该故障是

间歇性故障,这大大增加了故障的排查难度。

1、设备概况

广东某电厂2*1000MW机组在码头配置有2台额定效率1800T/h桥式抓斗卸

船机,用于5万吨级~15万吨级海轮卸船作业。卸船机起升、开闭及小车牵引机

构采用四卷筒机械差动形式,主机构(起升、开闭、小车和俯仰)的驱动电动机

(鼠笼式交流变频电动机)选用SIEMENS公司1PQ8系列产品;变频调速器选

用ABB公司ACS800多传动系列产品,可编程控制器(PLC)选用SIEMENS公司

S7-400系列与ET200-M系列分布式I/O产品,PLC主站CPU与从站之间以

PROFIBUS-DP总线通信,实时数据交换,全面控制和监测卸船机的工作状态,卸

船机PLC通信结构图1所示。

图1卸船机PLC通信结构图

2、事件概述

2021年4月份,1号卸船机在卸煤作业时多次出现急停故障,卸船机控制电

源总空开跳闸,触摸屏报警记录为“急停按钮动作(右操作台)”,司机室右操

作台PLC从站ET200M通信接口模块“SF”和“BF”故障灯亮。由于每次都是瞬

时故障,复位司机室右操作台ET200M通信接口模块报警后,系统又能正常运行。

但故障反复出现,严重影响了卸煤作业,检修人员根据故障现象,针对造成的急

停故障的原因进行了分析和排查。

3、故障原因查找

司机室右操作台急停按钮常闭辅助触点接入PLC开入量模块,当右操作台通

信接口模块故障时,PLC程序的急停开入量变为断开状态,触发保护逻辑跳开卸

船机控制电源总开关。

3.1对接线回路进行检查。检查右操作台PLC从站模块的所有端子接线,急

停按钮未动作、辅助触点接线牢固,无接触不良现象。用绝缘摇表测量各回路的

绝缘电阻,也均满足技术要求。检查通信模块DP连接器接线无松动,右操作台

开入量和开出量模块与通信模块连接稳固。检查接线回路后,故障仍继续出现。

3.2更换通信设备。更换司机室右操作台ET200M通信接口模块、PROFIBUS-

DP连接器。司机室PLC从站与PLC主站之间使用光电转换器进行了通信信号的传

输,为排除光设备原因,临时敷设一条PROFIBUS-DP通信电缆,将司机室右操作

台的ET200M通信接口模块直接与主站CPU通信接口连接。

3.3更换电源模块。西门子ET200M通信模块额定工作电压范围为DC20.4至

28.8V之间,为检查是否由于电源波动造成通信模块告警,更换了24V电源模块,

并使用便携式示波器,对24V电压及开出模块使用的220V电压进行了录波监视。

但故障仍会出现,在故障发生时,24V电压和220V电压均未出现波动,排除了电

源原因。

3.4检查照明系统。1号卸船机在1年前曾出现过由于照明回路出现接地故

障,导致料斗平台辅助PLC从站与PLC主站通信故障,为排查故障,对1号卸船

机的全部照明回路进行绝缘测量,空气开关以下回路绝缘正常,绝缘值均大于

10MΩ。在白天断开照明总空开电源后,故障仍会出现。

3.5增加监视程序。在PLC程序块里面增加一段监视程序,记录故障发生的

时间和次数,用于判断故障是否某个操作流程有关系(增加的程序段如下图2至

5所示)。经过1个星期的记录,发现故障出现的频率和时间都不确定,而且在

卸船机未工作时也出现故障跳闸的情况。

FC4:PLC11_Comm_Error_Check

Network1:PLC11_Comm_Error_Counter

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