大型火力发电厂锅炉减温水系统设计对调节门使用寿命的影响.docVIP

大型火力发电厂锅炉减温水系统设计对调节门使用寿命的影响.doc

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大型火力发电厂锅炉减温水系统设计对调节门使用寿命的影响 ?? 一、?I、II期锅炉和III期锅炉简介 ????? 华能德州电厂I、II期机组装机容量为4×300MW,分别在1991年7月至1994年10月期间先后投入生产运行,装用哈尔滨锅炉厂生产的HG1025-18.2/540/540-PM型亚临界自然循环汽包锅炉,采用倒U型布置,切向燃烧,固态排渣,平衡通风;过热器系统布置2级减温水进行汽温调节,再热器系统布置1级事故喷水,由于摆动式燃烧器执行机构质量不好,燃烧器喷嘴已固定,不能调节再热汽温,主要依靠减温水进行再热汽温调节。III期为2×660MW机组,分别在2002年7月和2002年10月投入生产运行。锅炉为德国BABCOCK公司生产,亚临界参数,自然循环汽包炉,单炉膛对冲燃烧,II型布置,一次中间再热,平衡通风,固态排渣。过热器系统布置2级减温水进行汽温调节,再热器系统布置1级事故喷水,再热汽温的调节以尾部的再热烟气挡板为主,减温水调节为辅。III锅炉减温水系统调节门自投产至今,一直运行良好,没有更换过任何阀内组件,而I、II期减温水系统调节门,到目前为止,已更换过4个国内外厂家的调节门,大大增加了检修费用,为此我们对调节门本身结构以外的情况,进行了全面分析,借此想找出解决问题的办法。 ????? 二、?锅炉减温水运行参数比较 ????? 由于300MW和660MW机组都是自然循环汽包锅炉,运行参数基本一致。以过热器减温水一级调节门为例,其运行参数 见表1、表2。 表1 #1炉过热器一级调节门运行参数? 数值 单位 最大工作压力 19.0 MPa 正常工作压力 13.5~18.0 MPa 正常工作温度 170 ℃ 反冲洗时最大工作温度 460 ℃ 正常汽/水压差(减温水母管与过热蒸汽) 1.0~1.5 MPa 最小汽/水压差 0.5~1.0 MPa 最大汽/水压差 8.0 MPa 调门至减温器的高度(安装位置) 50 m 正常工作流量 10~40 t/h 最小工作流量 0 t/h 最大工作流量 80 t/h 表2 #5炉过热器一级调节门运行参数? 数值 单位 最大工作压力 22.0 MPa 正常工作压力 13.5~18.0 MPa 正常工作温度 170 ℃ 正常汽/水压差(减温水母管与过热蒸汽) 1.0~1.5 MPa 最小汽/水压差 0.5~1.0 MPa 最大汽/水压差 8.0 MPa 调门至减温器的高度(安装位置) 72 m 正常工作流量 15~50 t/h 最小工作流量 0 t/h 最大工作流量 120 t/h ????? 三、阀门结构特点 ????? 通过查阅说明书和设计图纸,利用检修的机会,解体减温水调节门,发现其结构特点比较类似,都是采用锻打一体式阀芯阀杆,笼式多孔降压阀套,可以很方便的更换阀内组件,只是执行机构不同,III期减温水调节门采用电动执行机构;I、II期减温水调节门采用气动执行机构。 ????? 四、I、II期和III期减温水系统比较 ????? I、II期和III期过热器减温水引自给水泵出口,再热器减温水则引自给水泵中间抽头,以过热减温水系统为例,说明它们在系统布置上的不同,系统布置见图1和图2 图1?I、II期过热减温水系统示意图 图2 III期过热减温水系统示意图 ????? 通过减温水系统布置图,可以看出主要以下4点不同,使调节门在使用过程中产生性能上的一些差异,III期减温水系统布置要优于I、II期减温水系统布置,III期减温水调节门的寿命远远大于I、II期减温水调节门。主要区别见以下内容: ????? (1)I、II期减温水系统在调节门后的管道上没有止回阀,正常运行过程中,调节门前后的阀门始终在全开位置,当调节门关闭后,再热和过热蒸汽反串到调节门出口,由于过热蒸汽和给水温度差最高达到350度,再热蒸汽和给水温度差最高达到180度,如此高的温度差,很容易造成调节门阀笼和阀芯之间产生间隙而泄漏,阀体与阀底结合的密封垫产生老化而损坏。根据我们近几年解体调节门的经验,阀体与阀底结合的金属密封垫,一般寿命不超过3年。2004年#1和#3锅炉过一减温水调节门损坏,就是由于阀体与阀底结合的金属密封垫老化损坏,造成运行中泄漏冲刷阀体无法修复。 ????? (2)I、II期减温水系统在进水母管上没有滤网而III期减温水进水母管上则装有孔径2.0mm的滤网,这样当在滤网前的给水系统上进行检修工作时,不慎落入到管道内的杂质,可以在进入调节门前被过滤,杂质不会堵塞调节阀流通通道,引起调节门调节性能发生大的变化;如果杂质卡涩结合面还会引起阀门内漏,例如1998年#1锅炉大修和1999年#3炉大修,四管水压试验上水时,发现再热器减温水调节门流量不足,水压试验完毕

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