热电厂的节能改造.pdfVIP

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52 第38卷,第6期 安 徽 化 工 V01.38.No.6 2012年 12月 ANHUICHEMICAL INDUSTRY DeC-20l2 热电厂的节能改造 孙 静 (安徽红电一矿电厂田南分站,安徽 淮南232038) 摘要:介绍了蒸汽计量中采用弯管流量的独特优点,分析了弯管流量计取代孑L板流量计,在热工计量中更加安全 、节能、提高效益。 关键词:低碳 ;弯管流量计;压降;热损 doi:10.3969~.issn.1008—553X.2012.06.017 中图分类号:TQ056.1+5 文献标识码:B 文章编号:1008—553X(2012)06—0052—02 1企业现状及蒸汽计量的问题 期使用,目前蒸汽应用最高工况可达 10MPa、550~2;弯 红电一矿热电有限公司田南分站(以下简称 田南分 管流量计测量范围宽,量程比达 1:10,更能适应流量 站)是一家以供热为主的企业,现有三台65T/H中温中 波动较大的供热外网使用 ;弯管流量计对直管段的要求 压煤粉锅炉(2×12MW机组+1×6MW机组),是热电联 只需保证前5D、后2D直管段即可 ,远远低于其它流量 产的主体设备,为本公司地域内各工业企业及周边居民 测量装置的要求。弯管流量计对微量磨损不敏感 ,完全 生活提供蒸汽,每年供汽 l4万吨,向系统电网输送电力 可以焊接安装,现场跑冒滴漏问题得到了彻底解决。 (110KV),每年供电约 1.9亿千瓦时。公司在 2007投入 为了降低成本,减少压降和扩大外供热半径,田南 465万元对锅炉烟气进行脱硫降尘达标治理,并已达到 分站从 2007年开始确定采用 “弯管流量计”代替现用 80%脱硫率的良好效果,但是,供电能耗仍然达到587 的 孔“板流量计”。 克 /千瓦时,大大高于同行业 电耗煤。为了达到 “节能、 3改造方案的实施及效果 降耗、低碳 、环保”的清洁生产 目的,从 2007年2月起 , 企业现有三台65吨 /h锅炉,二台 12MKW机组,一 我们对汽轮发电机蒸汽汽耗率偏高及外网供热热损率 台6MKW机组。2007年的主要指标为:总耗原煤量 19.2 居高不下进行了生产工艺及设备的详细分析和验证,认 万吨,总发电量 1.7亿千瓦时;平均锅炉效率84%~85% 为在现有的工艺流程中,锅炉蒸汽出口压力与汽轮机进 (原设计锅炉效率为 88%)。2007年平均供 电煤耗 汽压力之间的压降达到O.1MPa,蒸汽压力损耗较大,其 587g/kwh,发电煤耗 5223g/kwh,高于国内先进的热电企 中最大的压力损耗是锅炉至汽机主管道的两个孑L板流 业水平。 量计设备 ,是造成蒸汽汽耗率偏高的根本原因,不但降 锅炉主蒸汽(3.82MPa,450℃)计量原采用孔板流量 低了蒸汽品质,影响了运行效率,并且严重制约了远方 计。通过孑L板流量计采用截流产生压差的原理计算蒸汽 热用户的发展 。 流量,因此,蒸汽在流过孔板时造成压力损失。经测定, 2弯管流量计性能及特点 蒸汽流过孔板流量计造成压力损失约为 0.05MPa,蒸 弯管流量计传感器本身是一个结构精密的九十度 汽 由锅炉进入汽轮机要经过两个孑L板流量计,在孑L板流 标准金属弯头,安装在管道转弯处,替代原有弯头。传感 量计上造成的压力损失约为0.1MPa,加上蒸汽管道及 器内没有任何附加元件,利用管道的自然转弯 ,流体对 阀门造成的压力损失,使锅炉主蒸汽出口与汽轮机进汽 内外侧产生的压力差流量,在测量流量过程中不会对被 口之间的管道损失达到0.4MPa(设计进汽压力为 3。47 测流体造成附加阻力损失,可节省流体输送的动力消 M

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