采煤机行走箱花键轴压板固定方式的改进.pdfVIP

采煤机行走箱花键轴压板固定方式的改进.pdf

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2012年第2期 煤 矿 机 电 ·123· 药液配置完毕后 ,根据需要 由转排阀排至储药箱。整个配料 载荷的2.2倍时,花键轴从扭矩槽处断裂 ,对采煤机机械传 过程中靠搅拌桶及储料桶 中的传感器控制,全部过程 自 动件起保护作用。花键轴由一块压板定位,压板由两个 M16 动完成。 的螺丝固定。由于承载力较大 ,花键轴压块经常脱落,造成 2)药剂投加系统 花键轴窜出,使采煤机机械传动件得不到保护,给生产带来 相当大的隐患。 由两台流速可调的螺旋转子式计量泵将药液输送至浓 缩机。这两台给料泵装在一个共用滑动底架上,两台泵共用 1 处理方法 一 个进料管,进料管和储料箱相通,与进料管相连的每台泵 采煤机行走箱花键轴压板固定方式如图1a虚线部分所 上都配装独立的分离阀。由于凝聚剂为液态阳离子药剂,可 示。常规处理方法是更换压板螺桂时需要将行走箱拿掉,操 直接投加到浓缩机 ,因此只需要一台计量泵工作。 作时人在采煤机下作业,每项施工工序均存在很大安全隐 患,事故处理完又不能避免该类事故再次发生。为使花键轴 3)监测控制系统 压块不易脱落,花键轴不易窜出,采煤机机械传动件得到保 监测控制系统是独立于制备、投加系统的一个部分,安 护。在压板外部加一个限位装置 ,如图1b所示,将压板及花 装在浓缩机上,可实现对煤泥沉降速度和澄清水浊度的测 键轴固定,即使压板撕裂,花键轴也无法窜出,起到良好的固 试。利用反馈信号 ,分别控制凝聚剂的投加量,控制煤泥处 定效果。 理系统,既可以得到合适的沉降速度,又可以得到合格的澄 图2a标示的是这个限位装置的挡销,用 8=16mm的钢 清水。 板制成,长约290mm,宽约260mm,上面焊一个 +16mm的 (1)对煤泥沉降速度的监测。利用真空原理将加过絮 凝剂的样液抽出送至取样桶。流入的样液接触到样液筒顶 部的高度测头 时,取样过程停止,PLC内的计 时电路开 始工作。 (2)对澄清水浊度的监测。待样液筒 中的煤泥完全沉 降后,浊度传感器将测量量筒中上部澄清水的浊度,然后传 出信号至 阳离子药剂的给料泵,调整泵速 以达到合适 的 给料量。 该装置 自动化程度高,系统由 PLC控制,界面上显示各 单元运行状态,具有直观的人机界面,操作简单、方便,可节 省药剂用量,保证生产连续稳定,减少生产事故 ,降低工人劳 动强度 ,便 于生产管 理,同时控制煤 泥沉 降速 度及澄清 水浊度。 3 使用效果 (a)原压板固定方式 未使用 自动加药装置前每月用药2t,年用药量24t,自 使用 自动加药装置后 ,每月可节约药剂用量 20%,煤泥水浓 度从改造前的10 L下降到 1.5g/L左右,确保了煤泥水的 闭路循环 ,满足环保要求 ,后续的煤泥回收系统的尾矿产量、 质量都得到了保证。 (收稿 日期:2011一lO一13) 文章编号 :1001—0874(2012)02—0123—02 采煤机行走箱花键轴 压板固定方式的改进 童李 (淮沪煤电公司 丁集煤矿 ,安徽 淮南 232001) 中图分类号:TD421.6 1 文献标识码 :B

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