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70 攀钢新钢钒公司动力厂:攀钢一期高炉煤气洗涤水系统保300万吨产能攒耀礤究
攀钢一期高炉煤气洗涤水系统
保300万吨产能措施研究
攀钢觏钢钒公司动力厂
(攀镪薪钢锭公司秘力厂,舀j||攀校花617062)
l系统工艺概述
攀钢一期高炉煤气洗涤承系统分为高炉煤气净 鏖)的设计煤气发生量,而重力除尘系统未作改造,
化系统、污环供水系统和瓦斯泥脱水处理三个子系 除尘效果差,同时由于高炉煤气洗涤水系统未作相
统。它主要的功能是将l。一3’高炉在冶炼过程中 应的扩能改造,由此出现了一系列阚题,主要表现翔
下。
产生的荒煤气(含尘量5—109/m3)经湿式除尘净化。
2.1塔文供水系统存在问题分析及措施
设计循环水量2730m3/h,系统小时处理煤气量3×18
塔文系统供水圈管、喷嘴等结垢、积泥严重,供
万矗,h,瓦斯泥产量为2.5万t/年。
水量不足,导致煤气净化质量差,出口煤气温度、含
1.1煤气净化系统
尘量、含水量高;洗涤塔0400排水翻板和排水管道
一期离炉煤气净讫系统现有三套塔文洗涤系
磨损严重,使用周期短,3—4个月就需更换一次,使
统,每套塔文系统由删)0rllm中空式洗涤塔(内设
得煤气洗涤塔内供水量不足且排水量过大,造成塔
上、中、下三层喷嘴)、三根文氏管(0320mm、
内不能保证正常水位,严重威胁清洗和高炉的安全
04lOmm、0500mm)、灰泥捕集器、减益阀组等组成,
生产,从而不得不要求高炉临时休风配合处理,生产
设计处理高炉煤气能力为15一18万m3/h。
组织极为被动。
l。2污环供水系统
结合现场实际运行情况,经过认真分析,其主要
污环水在洗涤塔内与高炉煤气充分接触,将荒
原因是:
煤气中约99%的粉尘洗涤下来,并随着洗涤水经
2.1.1塔文洗涤系统的设计18万岔/h,而l’一3。
800×1000mm混凝生方沟进入两座030m辐射式沉
高炉的高炉煤气发生量达到24—28万m3,h,塔文洗
淀池进行沉降处理,沉淀池上部清液自流进入四水
涤系统的处理能力不足,导致高炉煤气在洗涤塔内
站lO。.12。泵吸水井,经加压送至机力抽风冷却塔
没有与细水滴充分接触,造成部分离炉煤气中的灰
进行强制冷却,冷却后回至四水站7—9号泵加压循
尘未放清除,高炉净煤气温度、含尘量高,携带的水
环使用。
蒸汽较多。
1.3瓦斯泥处理系统 ·
2.1.2由予洗涤水中含有大量的高炉瓦斯灰,造成
经污环系统030m辐射式沉淀池沉淀下来的底
排水翻板出舀管磨损菲常严
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