攀钢一期高炉煤气洗涤水系统保300万吨产能措施研究.pdfVIP

攀钢一期高炉煤气洗涤水系统保300万吨产能措施研究.pdf

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70 攀钢新钢钒公司动力厂:攀钢一期高炉煤气洗涤水系统保300万吨产能攒耀礤究 攀钢一期高炉煤气洗涤水系统 保300万吨产能措施研究 攀钢觏钢钒公司动力厂 (攀镪薪钢锭公司秘力厂,舀j||攀校花617062) l系统工艺概述 攀钢一期高炉煤气洗涤承系统分为高炉煤气净 鏖)的设计煤气发生量,而重力除尘系统未作改造, 化系统、污环供水系统和瓦斯泥脱水处理三个子系 除尘效果差,同时由于高炉煤气洗涤水系统未作相 统。它主要的功能是将l。一3’高炉在冶炼过程中 应的扩能改造,由此出现了一系列阚题,主要表现翔 下。 产生的荒煤气(含尘量5—109/m3)经湿式除尘净化。 2.1塔文供水系统存在问题分析及措施 设计循环水量2730m3/h,系统小时处理煤气量3×18 塔文系统供水圈管、喷嘴等结垢、积泥严重,供 万矗,h,瓦斯泥产量为2.5万t/年。 水量不足,导致煤气净化质量差,出口煤气温度、含 1.1煤气净化系统 尘量、含水量高;洗涤塔0400排水翻板和排水管道 一期离炉煤气净讫系统现有三套塔文洗涤系 磨损严重,使用周期短,3—4个月就需更换一次,使 统,每套塔文系统由删)0rllm中空式洗涤塔(内设 得煤气洗涤塔内供水量不足且排水量过大,造成塔 上、中、下三层喷嘴)、三根文氏管(0320mm、 内不能保证正常水位,严重威胁清洗和高炉的安全 04lOmm、0500mm)、灰泥捕集器、减益阀组等组成, 生产,从而不得不要求高炉临时休风配合处理,生产 设计处理高炉煤气能力为15一18万m3/h。 组织极为被动。 l。2污环供水系统 结合现场实际运行情况,经过认真分析,其主要 污环水在洗涤塔内与高炉煤气充分接触,将荒 原因是: 煤气中约99%的粉尘洗涤下来,并随着洗涤水经 2.1.1塔文洗涤系统的设计18万岔/h,而l’一3。 800×1000mm混凝生方沟进入两座030m辐射式沉 高炉的高炉煤气发生量达到24—28万m3,h,塔文洗 淀池进行沉降处理,沉淀池上部清液自流进入四水 涤系统的处理能力不足,导致高炉煤气在洗涤塔内 站lO。.12。泵吸水井,经加压送至机力抽风冷却塔 没有与细水滴充分接触,造成部分离炉煤气中的灰 进行强制冷却,冷却后回至四水站7—9号泵加压循 尘未放清除,高炉净煤气温度、含尘量高,携带的水 环使用。 蒸汽较多。 1.3瓦斯泥处理系统 · 2.1.2由予洗涤水中含有大量的高炉瓦斯灰,造成 经污环系统030m辐射式沉淀池沉淀下来的底 排水翻板出舀管磨损菲常严

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