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第三届选煤企业管理论坛论文集
大屯选煤厂对降低介质消耗的研究
陈世林
(上海大屯能源股份有限公司选煤厂 江苏沛县 221611)
摘 要:大屯选煤厂通过系统改造,加强管理、制定考核办法,大大降了介质
消耗,取得明显效果。
关键词:介质消耗 脱介筛 磁选机 密控系统
1 概 述
大屯选煤厂位于江苏省徐州市西北75 公里沛县境内的大屯矿区,2005 年我厂对原
来的跳汰系统进行改造,把跳汰系统改造为三产品重介分选系统,其原来的直接浮选系
统保持不变。大屯选煤厂入洗原煤煤种以1/3 焦煤为主,主要入洗姚桥、徐庄、孔庄煤
为主,另外我厂为了提高产能,创造效益,还经常入洗外购煤,在入洗过程中,各矿煤
基本上是相互配比入洗。重介系统以洗选六级精煤为主。
2 介质消耗过高的原因分析
2.1 原煤破碎系统不完善。
原来设计中预先筛分采用的是50mm 粒级圆振动筛,大于50mm 粒度级别的原煤要经
过二段破碎再进入洗选系统,由于设备老化,筛分效率降低,造成部分小于 50mm 粒级
的原煤经过二次破碎,这样煤的表面积相应增大,造成物料比表面积增大,这样在重介
系统中物料表面附着的磁铁矿粉的量增加。这样就会给脱介系统增加难度,产品带介量
在1.2 千克/吨。
2.2 原煤配比不合理,分流造成介耗增大。
由于大屯选煤厂是中心选煤厂,其入洗的原煤都是公司各矿提供的,一般到我厂入
洗的煤炭大都是煤质较差,氧化严重,煤质较粉,灰分高的中等可选或极难选煤,因此
在入洗的之前要根据各种煤炭的原煤性质,合理配比各矿的原煤比例,配好后才能进入
洗选系统。往往由于配洗比例不合理造成大量介质分流,有时分流量过大造成进入磁选
机的稀介流速过快,造成磁选机跑,溢介质现象的发生,分流的介质在磁选机回收过程
中不可能 100%,甚至介质跑冒滴漏等现象的发生,因此配洗过程中不可避免的增大介
质损耗。
2.3 磁选机处理能力不足。
新的重介系统采用中矸稀介和精煤单独磁选的工艺,磁选机都采用ERIEZ 型湿式滚
筒磁选机,在实际生产中,两台中矸磁选机的入料量大,经常造成筒皮磨损严重,磁选
效果差。在精煤磁选机中,由于入料量不稳定,时常出现溢流现象,当煤质发生变化或
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加大分流量时,造成磁选尾矿的损失增大。
2.4 管理损失比较严重。
在介质采购过程中,对介质质量要求把关不到位,部分批次介质存在介质颗粒不均
匀,而且有时介质含水量大,造成介质在介质库堆积过程中出现结块现象,使得介质在
循环中密度不均匀。另外我们密控司机在技术上也有待提高,在洗选过程中对密度、介
质桶液位、补水、压力控制等技术参数没有按照标准操作,这些都增大了介质的管理损
失。
3 改造措施
3.1 完善原煤破碎系统。
我厂对原老化的202#圆振动筛进行更换,采用滚轴筛,提高了筛分效率,筛孔尺寸
由原来50mm 提高到60mm,这样大大减少了末煤的二次破碎,降低了物料的比表面积,减
少了附着在物料上的介质量,降低产品带介量。产品带介降低到0.5 千克/吨。
3.2 提高磁选机磁选效率。
针对磁选机来料压力大,来料流速过快造成溢流或部分介质在过大冲量作用下来不
及被磁选回收而进入尾矿流失这一缺点,我厂对磁选机进行改造,增加截流挡板,减小
来料流速,从而大大提高磁选机回收率。针对磁选机筒皮磨损严重,而且时常更换,成
本较高这一缺点,我厂对四台磁选机都增加橡胶筒皮,这样可以保护磁选机筒皮不被磨
损,提高磁选机工作寿命,还有利于筒皮上的介质较易于被挡皮刮下,这样也大大提高
了磁选机的工作效率。
3.3 加强技术培训,提高岗位司机操作技能,降低介质技术损失。
选煤车间对振动给煤机司机、磁选司机、密控司机、脱介筛司机等岗位司机加强培
训,开展比武活动,提高岗位司机工作技能和工作积极性;提高了岗位司机合理配比原
煤的技术水平和合理控制介质浓度的能力。减少分流,从而降低介耗。
3.4 增强管理和完善考核办法,降低介质管理损失。
对于用于重介选煤生产的介质,主要成分为磁铁矿粉,磁性物含量95%以上,真密
度大于4.5 吨/立方,粒度小于0.074mm 含量达85%以上 ,水
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