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- 2017-08-17 发布于安徽
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D 型活塞式空气压缩机振动原因分析
傅永治
(洛阳豫港龙泉铝业有限公司,河南 伊川 471300)
摘要:本文通过对 D-100/8-g 型空气压缩机振动所引发故障现象的描述及执行有效的处理措
施;全面剖析了引起振动的各种原因,并总结了处理办法;能使检修工在今后对该型空压机
的检修维护中目的明确、有针对性的进行保养,以确保生产系统用气的安全可靠。
关键词:空气压缩机;曲轴;十字头;活塞;振动
1 前言
洛阳豫港龙泉铝业有限公司空压站使用的空气压缩机为柳州环宇牌
D-100/8-g 型共八台,自 2009 年 9 月份投入运行以来,空压机机身振动强烈,
按照空气压缩机安装要求,大型空压机振动烈度要小于等于4.5mm/s,而该型设
备安装投用后所测数据:一级气缸侧振动值为 6mm/s 左右,二级气缸侧为
8-13mm/s; 生产使用中故障统计如下:
a 活塞杆断裂;
b 活塞巴氏合金衬托环磨平;
c 十字头巴氏合金磨损,间隙加大;
d 曲轴大瓦巴氏合金面受齐压掉块;
e缸头与支撑件连接螺栓断裂;
f 地角螺栓断裂;
g 各保护连接信号线接头振脱;
h 填料断裂。
2 异常振动原因分析
根据近两年的运行检修经验和定期保养情况,对引起振动的各类因素做具体
分析:
2.1 设备与基础的接触因素及垫铁的影响
在原始安装时曲轴箱的水平调整依据安装要求,用临时垫铁找平找正,没有
牢靠的强度;底角螺栓一次灌浆后直接加装主垫铁,由于沙浆中水分和气体的存
在,沙浆凝固和水分蒸发后垫铁与沙浆基础的接触面上留下近 50%的水汽残留
间隙,造成接触性差,对于带压高速运转设备垫铁的稳定性差;再由于主垫铁的
水平度差,与设备底座接触面小,螺帽的紧固程度不一而使螺栓受力不匀,这是
造成设备振动和底角螺栓断裂的一种原因。
2.2 设备内脏各构件配合的影响
2.2.1 综观该型号空压机,电机转子的旋转产生活塞往复运行的驱动力,
转子的平稳运行关系到整台设备的平稳,而转子的稳定运行依赖于定、转子间隙
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均匀和转子牢固。在 06 年 4 月份 8 空压机的拆装过程中发现转子与轴仅有不足
20%的接合面,不牢靠的接触难以产生稳定的旋转运行,使转动的曲轴受力不匀
而把振动传给机身。如果定、转子间隙不匀,转子笼处于不同场强的磁场中,由
于所受电场力不等致使旋转不平稳。
2.2.2 曲轴的水平及曲轴与固定轴承的配合度影响
如果曲轴水平的偏差偏离于安装要求范围值之外,将导致轴与轴瓦间隙不
均,使旋转的轴给予轴瓦的推力大小不一导致产生剧烈的振动;若轴与轴承配合
的过盈量大将会使轴的稳定性差而产生旋转不均的扭矩,使主机部位振动。
2.2.3 十字头间隙与十字头滑道水平的影响
若十字头间隙过大会使十字头在往复运动中上下、左右抖动而带动中体部位
振动;同时使活塞在运动中碰擦气缸镜面,让缸体振动。若十字头滑道水平度差
会在十字头的往复运动中局部产生瞬时受力而引起周期性振动。
2.2.4 气缸与中体的同心度影响
气缸是活塞的活动空间而中体是十字头的活动空间,若其不同心将难以保持
二者的连接件活塞杆的水平;非水平运动的活塞杆除产生水平方向的推拉力
外,还会产生上下、左右方向的分力,受此力作用的设备外壳就自然被迫的发生
振动,同时加剧活塞、十字头和填料的偏磨现象。
2.3 运行设备间的相互影响
运行的设备从其工作能力来看是单一独立的,而其工作环境和工作效果是相
互关联的:冷却水母管是共用的,每台设备生产的压缩空气是通过总出口管和启
停放空管相连的,所以所有运行设备产生的振动不是独立消化释放的,而是通过
相连部位互相影响的。故而减少这种互相影响绝对不可忽视,相连部件的牢靠固
定是减缓振动的一种有效手段。
3 结论
通过以上对引发振动的主要因素分析,我们对 8#空压机做了相应的改进措
施:改善了设备基础,增加了垫铁的稳固程度,对曲轴转子端进行研磨达到了
80%以上接触面的要求,对磨损严重的零部件进行了更换并严格按照安装要求,
对间隙进行了调整,同时对各套设备间连接管道进行了加固,8#空压机二次投用
[后运行效果较
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