激光氮化改善取向硅钢性能地研究.pdfVIP

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  • 2017-08-15 发布于安徽
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激光氮化改善取向硅钢性能的研究’ 杨玉玲,孙凤久,张瑞峰,齐小龙,白质明 E+;j:j:i}。}}}I (东北大学理学院.辽宁沈阳110006) 摘要:本文采用激光氨侣方法(LH方法)时取向并解决激光捌癯方法存在的时效问题,而且实现经 硅钢表面进行氮化处理,研究了氮化处理对取向硅 处理后的硅镭片表观形态不受影响. 钢性能的影响.利用XF$方法蕊磁畴观测方法对处 理后的样品进行了捡测分析.蛄果表明:在一定的 2实验方法 激光工艺条件下可实现硅翻表面激光氮化处理;氮 化处理后,硅饲片的磁畴蛄构有所细化,从而降低 2.1激光氯化实验 了取向硅拥的铰损;|看I时取向硅钢的高温时效性有 利用CW-C02激光器进行氮化处理.激光工艺 所提高. 参数设定为:激光功率(P)400W.激光功率密度 1.5×]06W/cm2,扫描速度150nm3/min,扫描间距 关键词:激光氯化(LrN);取向硅钢#XPS方法# 磁畴观测 6ram.澈光柬斑直径为O.3mm.氮气压强10MPa, 利用XPS光电子能谱对氮化样品进行检耐.辐射源 1引言 为Me,K“; 2.2时效退火实验 鉴于能源问题El趋严重和电力工业日益发展, 利用真空遇火炉对激光氮化样品在600。C进行 降低电工钢的铁损.改善其性能一直是备受关注的 保温退火处理; 问题·对成型取向硅钢的后续舒理处理方法与机理 2.3 F向o‘磁液体的搠鲁 的研究另人瞩目a特别是我国目前绝大部分取向硅 利用化学反应方法,以FeClf6I鼍O-FeCl2-4H20 钢依赖进口.且难以获得高质量的材料.因而对取 及NaOH为原料。其比倒为1:1:6,加入去离子水。 向硅钢后续处理的研究在我国就更具有特殊意义· 搅拌200转,分钟x10分钟-静量30分钟后.即可 目前已发展的后续处理方法大都通过细化磁畴以降 制得所需的Fc,o|磁流件; 低取向硅钢铁损.其中以激光剡痕涪最为突出a日 2.4磁辟观测实验 本首先以脉冲激光辐照硅钢【l】,美国开展了连续澈光 利用磁畴分析涮试装置及自制F≈04磁流体对 处理硅钢的研究‘2I.并分别获得铁损指标降低3%和 澉光氯化处理前后及保温退火处理的样品分别进行 磁畴观删.井对取向硅钢磁畴结构图象进行拍照· 11%的水平。我们曾以CW-Cq激光刻痕处理进口z8, 国产Q133-30和Q15I-35各牌号样品使Plm下降高 达120/opJ一这些工作固然具有重要的应用价值,但 3结果与讨论 这种以激光刻痕处理的硅钢因其刻痕区的热穗定性 不佳,时效性能不理想,如经高温过程其主磁畴细 3.1氯化结果梭洲与分析 化的效果趋于消失而恢复原态,使其工作温度仅限 图l(a)、彻分别为取向硅钢激光氯化处理后Fc 于4000c以下.从而限制了该项技术的应用范围·和N的xPs光电子眈谱.表l为XPS光电子能谱 为此我们的研究小组也曾提出了局域激光表面合金 实验数据计算机拟和结果.由图1可知.在上述工 化方法即LLSA方法¨I.但由于采用的是固态台金艺条件下-在取向硅钢表面有氮化豹生成·从表1 元素.使处理后的硅钢片表面平整度降低,对应用 可见.氮化处理的试样中Fe存在两个谱蜂,其峰位 有一定影响。为克服上述问题,本文提出了一种激 分别对应713.44eV和709.64eV;而N存在三个谱 光氮化方}击(LN方祛)。引入氮作为合金元素·通峰。峰位分别位于399.82eV.398

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