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二氧化碳在Shell粉煤气化工艺上的应用初探.pdf

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第十七届全国造气技术年会论文集 349 二氧化碳在Shell粉煤气化工艺上的应用初探 项爱娟鲁军 河南中原火化集团有限责任公司 濮阳457004 摘要介绍了二氧化碳在SHELL粉煤气化工艺上的设计应用,初步探索总结了二氧化 碳在中原大化500kt吨甲醇项目上的实际运行情况。 关键词二氧化碳Shell粉煤气化应用 初步探索 中原大化集团公司年产500kt甲醇的气化装置采用荷兰壳牌 SHELL 煤气化技术。 于2004年9月与壳牌签订的技术转让合同生效,2008年5月21日气化装置全流程打通, 产出合格粗合成气,5月25日生产出合格甲醇,7月5日成功并入二氧化碳气体,和氮气一 起混合加压输送粉煤,最后二氧化碳含量达到85%以上,气化系统一直很稳定。这是国内 乃至国际在SHELL工艺上第一个实际应用二氧化碳气体加压和输送粉煤。 把二氧化碳作为粉煤载体的煤气化技术是SHELL公司为适应中国煤制甲醇产业市场而 开发的最新专利技术。该技术是在煤气化装置中用二氧化碳作为粉煤燃烧气化剂,在生产过 程中用以输送粉煤。在这之前,壳牌煤气化工艺绝大多数用于燃气发电和生产合成氨,均以 氮气作为加压输送载体,这样生产出的合成气中含有大量的氮气,不适用于煤制甲醇装置。 为了适应中国煤制甲醇的市场需求,SHELL公司开发了以二氧化碳作为气化剂的新工艺。 但是在我公司气化装置投用二氧化碳之前,在国内乃至国际上均未实际应用。 为了使这一工艺能够成功顺利运用到实际生产中,我公司在正式投用二氧化碳之前,利 用公司内部现有尿素装置中的高压二氧化碳,设计并进行了二氧化碳加压卸压实验,将实验 结果与氮气运行情况作对比分析,在确认可靠情况下。于2008年7月5日将二氧化碳投入 气化系统中,确保了二氧化碳气化剂在SHELL煤制甲醇项目中的首例成功应用,得到了壳 牌专家的认可和好评,也是其他同类厂家投用二氧化碳的基础。下面,对二氧化碳在SHELL 煤气化装置中的应用和运行情况做初步探索总结。 1 二氧化碳在SHELL工艺上的设计应用 受下游制甲醇的影响,要求SHELL煤气化出的合成气中氮气含量尽可能的少,因此在 煤气化和甲醇装置开车正常后,除了有可能含水不允许用二氧化碳的地方均需要由氮气转为 甲醇副产气二氧化碳。其主要用户如图l: 从图l可看出,二氧化碳主要用户分三大部分:一是通过缓冲罐V-3052到气化炉急冷 段、合成气冷却器SGC以及高温高压飞灰过滤器的超高压反吹;二是通过缓冲罐V-305l下 游30PV0003A/B减压5.2MPa后到不稳定管网12单元 粉煤输送和加压单元 的粉煤锁斗 V1204A/B内用于间断充压,减压后的氮气/--氧化碳总管称为不稳定管网;三是通过缓冲罐 V-305l下游30PV0002A/B减压5.2 MPa后与氮气/二氧化碳机组中抽气合并后到其它管网及 各类吹扫,该总管称为稳定管网,正常生产期间,该管网气体全部来自两个机组中抽气, 30PV0002A/B基本全关。 第一部分,属于超高压稳定管网,在并入二氧化碳前后,除两机组出口温差差异外,到用 户温度变化应不入,而且其所有用户都进入气化炉反应区下游,对装置的运行影响也应不大。 第十七届全国造气技术年会论文集 图1二氧化碳主要用户 第二部分为高压不稳定管网,只用于粉煤锁斗V1204A/B充压,在一个周期中,二氧化 碳有三次大的减压过程,自身温降较大,有可能对装置造成极大危险。其流程简介和可能危 害评估如下:来自机组四段出口8.1MPa、98℃的二氧化碳经加热到同压120℃后到缓冲 罐V3051内,再经减压至5.2 MPa后,进入已接受常压粉煤的粉煤锁斗V1204A/B内充压, 充到与气化炉粉煤给料仓V1205A/B的压力平衡后,即4.8MPa,通过顺控停止加压,并将 锁斗内粉煤排放到给料仓,卸料后的粉煤锁斗独自隔离,锁斗内二氧化碳分三步减压至常压。 每个周期中,三次大的二氧化碳减压过程包含:一是从8.1MPa、120C减压至5.2MPa,计 算表明该过程减温约为35℃,进粉煤锁斗的气体温度约为85℃:二是在2分半钟内将锁 斗压力从4.8MPa、80℃减压至2.4 MPa, MPa,三是在2分钟内从2.4MPa进一步减压至0.15 后两个减压过程计算表明减温约为40℃,排出气体温度约为40℃,锁斗内温度也约为40 ℃。根据二氧化碳减压减温情况及相关资料,煤气化装置粉煤锁斗在减压过程中有可能出现 较低温度,可能在粉煤中出现凝结水,出现堵煤现象,引起操作不稳定。 第三部分的二氧化碳,有部分用于粉煤给料仓V1205A/B的锥体流化和四条煤粉管线的粉 煤加压和输送,这些二氧化碳基本都进入气化炉内,部分参与煤的气化反应,即C02+C

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