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检修部2009年4月份设备检修(运行)分析
(编号:JL202.01.012-04.2009)
一、4月份设备运行状态及可靠性分析
#1机组9月28日开机,连续运行179天,于3月25日停机转备用。#2机组1月6日启动,连续运行100天,3月17日停机转备用。#3机组12月8日停机热备用后于3月3日开机,连续运行59天。#4机组11月10日开机,连续运行140天,3月18日停机转备用。
二、4月份设备检修概况
本月维护、检修设备260台次,比上月减少了31台次。其中维护消缺98次,比上月增加了41台次;大修0台次,比上月减少了2台次;小修95台次,比上月增加了95台次。列入周计划检修0台次,比上月减少了7台次;定期工作10台次,比上月减少了23台次;停机消缺32台次,比上月减少了80台次;其它工作9台次。
三、4月份设备缺陷管理情况
共发现缺陷64,消除缺陷64注销率100%,其中一类缺陷61项,比上月下降24%;二类缺陷0项,比上月下降100%;三类缺陷3项,比上月下降76%;锅炉发现16项缺陷,比上月下降52%,汽机发现23项缺陷,比上月上升21%;电气发现13项缺陷,比上月下降18%;灰水发现5项缺陷,比上月下降44%,热工发现7项缺陷,比上月下降36%,化学发现0项缺陷,比上月下降100%;缺陷总体下降,下降率为32%。
汽机专业:
#2机组高加系统4月4号隔离,更换#3高加危急疏水调整门。
#3机甲给水泵出口逆止门不严,主泵出现倒转现象,因该泵无法彻底隔离,未处理,目前备用。
#2机汽机法兰加热上夹层加热分门后疏水门内漏, 已处理。
#1机轴封一档漏汽至#5.#6低加手动门法兰漏,已处理
#1机II级旁路前疏水手动门内漏,已处理
#4机高厂联箱至二厂辅汽联箱供汽联络门内漏 已处理
#4机主、再热系统压力变送器一次门升级,已处理
#4机抽汽逆止门储气罐加装逆止阀,已处理
#4机Ⅱ旁路后至凝汽器疏水总门内漏,已处理
#4机Ⅱ旁路减压器疏水排大气电动门内漏,已处理
#4机Ⅱ旁路前疏水手动门内漏,已处理
#4机轴封疏水管疏水阀内漏,小修处理
#4机凝汽器补水调整门旁路门铜套坏,更换阀门处理
#4机凝结水至邻机密封水供水门铜套坏,更换阀门处理
#4机抽汽逆止门储气罐排污门内漏,已处理
#4机1、2、3段抽汽逆止门开度实验,合格
#4机丙给水泵电机冷却水出水门升级,已处理
#4机高加危急疏水总门内漏,已处理
锅炉专业:
#3炉电除尘乙I东卸灰器卡死;
#3炉电除尘甲III西卸灰器卡死;
#3炉电除尘甲Ⅰ东卸灰器漏灰;
#1炉电除尘冲灰水总门坏更换;
#4炉电除尘冲灰水总门坏更换;
#4空压机油质变质更换;
#2炉电除尘甲Ⅰ东水封斗上法兰漏灰;
空压机地沟积水多。
炉减温水系统阀门内漏,已处理
##3炉消防水母管漏,已处理
#4炉过热器,再热器减温水系统阀门内漏,已处理
#4炉1-6,7-12,13-16,17-19,20-22手动分总门内漏,停炉处理
II单元疏水泵房#3#4疏水箱出口门,放水门升级,已处理
#4炉主给水调门解体检查,已处理
#4炉#1-#6集中下降管一二次门内漏,小修处理
电气专业:
#3冲渣泵电机运行中发生多次跳闸,后厂家来人检查并更换控制主板,启动后运行正常,缺陷消除。
#6灰渣泵电机运行中发生多次跳闸,后厂家来人检查并更换控制主板,启动后运行正常,缺陷消除。
#2炉甲一次风机电机运行中振动加大,且后轴承有异音,后解体检查时,发现后轴承有磨损痕迹,油脂发黑,更换备品电机投运正常。
#4发电机C相出线套管漏水,检查时发现套管顶部U型管有砂眼,后更换U型管和密封垫,水压试验合格。
#2炉电除尘乙Ⅰ电场硅变2009年4月9日10:00运行中故障,检查发现内部引线断裂,对变压器进行吊芯检查,内部引线重新进行焊接。工作于2009年4月9日16:00结束。
热控专业:
4月19日,运行人员巡检发现#2炉甲侧电接点水位计漏,随即解列测量筒,联系本班更换电极处理,投运正常。
4月21日生活水泵房无阀滤池#2管入口流量表显示异常,经检查,信号强度太弱,重新调整后表计指示正常。
#4机组小修时,在检查发电机测温元件时,发现发电机出水管温度第11点,第19点元件坏,更换元件处理。
#1炉B磨一次风关断门门板不到位,主要原因是因为门板挺斜,制粉班对其处理后,调整开关后正常。
#2机轴轴振DCS显示波动, 经检查控制回路正常,#7X轴振传感器性能差更换,电缆绝缘合格,电源正常,最后确定为励磁机信号干扰,对#7瓦接线盒进行处理,观察至今显示正常。
#2脱硫DCS系统工程师站显示器闪烁
#1机MSV2的活动试验电磁阀15YV线圈开路
#2炉2-6二次风门执行器阀位回零
#3炉#62操作员站自动关机
#2炉4-10二次风门执行器阀位回零
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