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PLC改造T68镗床电气控制电路.pdf
广西轻工业
2010 年9 月
第9 期(总第142 期) GUANGXI JOURNAL OF LIGHT INDUSTRY 机械与电气
PLC改造T68镗床电气控制电路
李小龙
(中南大学机电工程学院,湖南长沙410083)
【摘 要】 介绍T68 镗床继电器—接触器控制电路的PLC 改造,详细阐述了改造设计方案、I/ O 地址分配及I/ O 接线,
并给出了详细的梯形图。
【关键词】 PLC ;T68 镗床;改造设计方案;软件设计
TG53 A 1003- 2673(2010)09-68 -02
【中图分类号】 【文献标识码】 【文章编号】
1 概述 (2)输出点数
在旧有的机床中,其电气控制多为继电器—接触器控制。 原电动机去掉时间继电器,主轴与进给电动机和快速移动
在继电器—接触器控制中,由于触点数目多,线路复杂,所以故 电动机用交流接触器输出点数统计为:
障率也高,操作人员维护和维修任务重,机械使用效率较低。近 主轴与进给电动机正反转交流接触器2 个,低速和高速转
年来,我们对这些机床用西门子S7- 200 系列PLC 改造其继电 换交流接触器3 个,限流电阻短路用交流接触器 1 个,共6 点;
器—接触器控制电路,克服了以上缺点,降低了设备故障率,提 快速移动电动机正反装用交流接触器2 个共2 点。
高了设备使用率,效果非常好。 输出点数为8 点。
3.2 P LC 的选择
2 改造方案的确定 T68 镗床改造后共需要点数为24 点,考虑10%余量及以
(1)不改变原控制系统的电气操作方法。 后加报警电路和故障显示电路,考虑发展及工艺控制问题,故
(2)不改变原电气控制系统元件(包括按钮、行程开关、中 选用CPU- 224PLC。
间继电器、交流接触器,以上元件的数量、作用均与原电气线路 3.3 P LC 的I/O 分配表
相同)。 表1 输入点数分配表
(3)将原继电器—接触器控制的时间继电器去掉,改用
PLC 中的软继电器代替。
(4)原控制线路中的热继电器仍用硬件控制(因过载使用
几率较少)。
(5)两个指示灯线路仍和原控制电路相同。
(6)原主轴和进给变速箱操作方法和结构不变。
(7)原镗床的工艺加工方法不变。
(8)只是将原继电器—接触器控制中的硬件线路改为用
软件编程来代替,并且考虑到变速中衔接问题。
3 PLC选型
3.1 T68 输入输出点数统计
因为在改造中不改变操作系统,所以PLC 的输入输出点
数可以根据原继电器—接触器控制系统来计算。 表2 输出点数分配表
(1)输入点数
原主轴与进给电动机正反转启动按钮2 个,正反转点动控
制按钮2 个,停止按钮 1 个,共5 个点;主轴变速限位开关2
个,进给变速限位开关2 个,主轴箱、工作台与主轴进给互锁限
位开关2 个,共6 点;快速电动机正反转限位开关2 个,共2
点;主轴与进给电动机反接制动速度继电器2 点;主轴与进给
电动机高、低速变换限位开关1 点。
输入点数共16 点。
【作者简介】
李小龙(1981- ),福建龙岩人,张家界航空工业职业技术学院讲师,研究方向:机电一体化技术。
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4 T68镗床PLC控制I/O接线图 6 改造后的控制原理
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