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参为加工
焊接技术 篷趟塑隧薹;≤剿
某种铝合金轨道车辆车体底架边梁
修补探讨
南车南京浦镇车辆有限公司 (江苏210031)孙景南吴斌伍云翔何俊喜
0031)鲍勇祥
南京铁道车辆技师学院 (江苏21
【摘要】本文针对验证某种铝合金车体底架的焊后整体修l-r艺性,模拟底架受到横向外力撞击,造
成了底架下边梁撕裂变形,进行了切换焊接修补试验。对模拟试件焊缝分别进行取样疆9试,发现焊缝抗拉
强度结果在200MPaI,2上,基本和母材强度一致,表面威形良好,探伤后未发现裂纹和气孔等缺陷。试验
结果表明:切换修补焊接的底架下边梁均能达到设计和使用的性能要求。
为了验证铝合金车体底架边梁的焊后整体修复 作用于空簧检查口套管以下的区域。在空簧检查IZl
工艺性,模拟底架受到横向外力撞击,造成了底架 下边梁型材外侧、内侧、底面均有明显撞击裂纹,
下边梁撕裂变形,如图l所示。 下边梁型材底面以下部分完全撕裂。型材外表面和
内表面有撞击凹陷,沿下边梁纵向约700mm(枕
中往一位端约400mm,枕中往二位端约300mm)
范围内发生塑性变形,型材外表面轮廓度受到影
响。由于枕梁、抗测滚扭杆座均插接在上边梁型材
内,故在上边梁高度范围有较大刚度,而抗蛇形减
振器座位置刚度也较大,这样碰撞的直接作用是:
图1底架下边梁观察孔套管变形情况 对上边梁型材下部拐角,上边梁与下边梁连接焊
由于切换焊接位置有变化,原有焊接工艺已不 缝,上边梁与枕梁搭接焊缝产生一个弯矩;对抗蛇
适用,为验证该方法的可行性,进行了模拟试验, 形减振器座与下边梁近枕梁侧的焊缝产生影响(见
确定新的焊接工艺。现场手工 图3)。当发生碰撞时,首先会破坏这些部位(焊
将受损底架边梁切除,采取新 缝),现场对车辆枕梁与底架上边梁焊缝、减振器
的焊接工艺进行了组襄焊接。 座与底架边梁焊缝、减振器座焊缝进行PT探伤,
探伤结果显示无裂纹。
1.底架边梁
底架边梁由上下两根6000
系铝合金中空型材插接组装两
侧满焊而成,在枕梁位置有空
气弹簧观察孔(见图2)。便
于后期实时的对空气弹簧和气
囊进行检查。
图3抗蛇形减振器座与下边梁近枕梁侧的焊缝
2.可行性分析
图2底架下边梁观 试验撞击位置主要集中在底架下边梁上的
碰撞试验时,碰撞力主要
察孔 局部区域,车辆挠度一位侧为l3ram,二位侧为
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