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1998专予J 曩井金■矿选矿 109
“多碎少磨”在大型铜矿中的应用
刘思朝
(德兴铜矿 江西德兴334200)
提蔓 德兴铜矿建矿30年,生产规模从2500t/a发展到10万t/a,在多次改括建过程中,碎磨
流程做了很多改进。先后有常规碎磨流程、增加洗选或预先筛分,自磨与。ABC”流程……j2{及采
用超重型破碎机的。多碎步磨”新常规碎磨流程等。本文对各种流程的实践进行丁介绍和评述,
井着重阐明了。多碎少磨”的成功应用,主要取决于破碎机的改进和自动控制。
、,鬟键调 碎磨流程“多碎步磨” 超重型 功率控制碎矿产品粒度
引 言
破碎和磨矿只是作为矿物选分的一个准备工序,但是它的消耗却构成了整个选厂生产
成本的主要部分,特别是磨矿,其电耗和钢耗,几乎占全厂的50%以上。人们根据破碎与磨
矿的作用原理早就认识到,强化破碎,尽量缩小磨矿机的给矿粒度,是提高碎磨效率,降低选
矿成本的重要途径。究竟采用何种手段来实现这种“多碎少磨”的原则,成为各国选矿工作者
多年来致力研究的课题。在我国,磨矿机给矿粒度过大,造成磨矿效率低下,电耗与钢耗过高
的问题更为突出。
世界第一大铜矿——布干维尔铜矿与制造厂研制成功一种超重型弹簧圆锥破碎机,在
大幅度提高生产能力的同时,碎矿产品粒度缩小到P。产7ram,为“多碎少磨”提供了一个切
实可行的先蜘。
德兴铜矿1956年投产时,碎矿产品粒度一25ram,碎膺流程经过多次改进,逐步雏小到
碎矿产品粒度缩小到P。。一7ram,1台中碎2台细碎机的系统能力达到l5000t/a,为我国一
般水平的2倍以上。此项成功,不仅为企业带来了良好的经济效益,而且使德兴铜矿的碎磨
生产技术跃升到世界先进水平。
在引进、消化的基础上,有关单位紧密协作,又将这一技术成功地应用到我国承包的国
外工程,在带动我国选矿成套技术和成套装备的出口方面,作出了一个良好的开端。
2德兴铜矿对碎磨流程的探索
德兴铜矿的发展分一、二、三期工程。~期工程几经改扩建.从2500t/a发展到20000t/a
厂,一次设计,分期(前、后各30000t/a)建设投产。在历次改扩建中,曾对多种碎磨流程和装
备进行了探索,对其实践进行认真的分析,将是十分有益的。
110 国外金属矿选矿 1998专刊
2.1常规流程碎磨
一期投产之初,采用三段一闭路破碎和一段闭路磨矿漉程,主要设备为:600×900ram
准圆锥破碎机、垂2200mm短头圆锥磷=碎机,与球磨机配套的分级机改为沉没式。当时破碎产
正常生产的突出问题是矿泥影响碎矿流程的通畅。
2.2增加洗矿和预先筛分
投产初期的矿石含泥高达5%,每当雨季,常在中、细破碎机腔中结成泥饼,不得不停机
清理,不仅影响流程通畅,同时大大增加劳动强度.为此,增加了洗矿作业,流程见图1.洗矿
细泥单独进行分级、浓密后送磨矿作业,这样.粉尘明显减少,产品粒度也由25mm缩小到
20ram.但是,由于洗矿需要增加一系列设施,使生产环节增多,设备配置复杂。更因生产规
模的扩大,现有洗矿设备已无法与大型碎磨设备相匹配,国外大型选厂也因此而不能采用
洗矿流程。德兴二期,要求增加20,000t/a规模,不能再洗矿,设计采用了预先筛分代替洗
矿的流程,在中碎前将粉矿预先筛出,也适当减轻了中细碎系统的负荷。二期投产后,证明这
种想法是成功的。碎矿作业畅通,但设汁将预筛矿石分为三个级别,各自送往中碎、细碎和粉
矿仓。这样不仅物料转运环节多,更大的缺点是三个级别量的分配很难合理,造成中细碎负
荷不均,影响系统能力的发挥f同时由于中碎给矿中的大块比例过高,造成给矿量不稳定}此
外,大块冲击设备,磨损严重。造成设备运转率低。有见于此,三期工程预先筛分的产品减为
2种,筛下产品进粉矿仓,两层筛网的筛上产品合并送往中碎,生产管理效果明显改善。
2.3自磨与ABc流程
70年代初,为了简化碎磨流程和更好地解决泥矿处理问题,建立一个自磨实验厂,安装
西2.4×0.9m自磨机一台及其配套的输送、分级和浮选设施。试验结果,自磨系统运行稳定,
操作方便,可以适应德兴各类型矿石,钢耗低,生产成本比加洗矿常规碎磨系统
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