柱塞组件的早期失效分析与改进.pdfVIP

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金属学与金属工艺

第 14期 张长英:柱塞组件的早期失效分析与改进 ·139 · 性力 ,将柱塞设计成开 口、空心型,结构非常简单、 内的阻尼孔时,需从球头往圆柱内钻孔 ,毛刺常出现 易于制造。但 由于空腔增大了,无效容积也随之增 在深孔之内,此时必须使用光导纤维反窥镜或工业显 大,降低了柱塞泵的容积效率。因此,拟将柱塞改成 微镜进行 100%检查,确保无毛刺方可放行;柱塞组 封闭、薄壁的空心结构,改进前、后的柱塞结构如图 件转工序时,应使用分隔的零件盒进行工序传递,不 3所示。 允许发生磕碰 ,若零件不小心掉在地上,应在无损伤 的前提下,及时进行去应力处理;在易生锈的环节, 更要注意工序间防锈、避免手汗接触 ,若需进行水剂 清洗时,应注意及时脱水或吹干。 (1)改进前 3 改进效果 通过采用上述措施,经过半年多时间的生产和出 厂试验统计,柱塞组件的早期失效率已控制在1%以 内,取得了明显的效果。 4 结束语 (b)改进后 在轴向柱塞泵中,柱塞组件的配合精度高、加工 图3 改进前 、后 的柱塞结构 工序复杂 ,在精加工中还易出现磨削烧伤及裂纹等其 2.3 工艺改进 他质量问题。除了采取上述措施,还应明确其加工流 (1)提高柱塞及转子柱塞孔的尺寸精度、降低 程中关键工序和重要工序的生产和质量控制要点,尤 表面粗糙度值。加工时,柱塞的圆柱部分首先采用无 其是焊接、热处理和无损检测等特种工艺和检测工 心磨床粗磨,然后使用高精度无心磨床精磨,渗氮处 序,这些措施对于防止柱塞组件早期失效起着十分重 理后再进行精研;转子的柱塞孔可采用精铰的工艺, 要的作用。 或者采用粗珩、半精珩和精珩等三道珩磨工序。使两 参考文献: 者的圆柱度误差控制在0.005lnln以内,转子的每个 【1】杨逢瑜,温亚非,胡敏,等.轴向柱塞泵柱塞轴线与主轴 柱塞孔及每个柱塞都必须使用塞规和环规进行 100% 轴线的夹角对柱塞受力的影响[J].机床与液压 ,2011, 的检验和选配 。 39(11):128—130. (2)为保证柱塞圆柱面与球面的同轴度要求, 2【】张志鹏,李松松.基于斜盘式轴向柱塞泵结构优化的应 应以磨削后的柱塞圆柱面作为加工基准,对柱塞的球 用研究[J].液压气动与密封,2011(7):22—26. 头进行粗磨和精磨。 【3】芦晓燕.斜盘式轴 向柱塞变量泵的常见故障与维护 (3)柱塞球头的颈部在工作时需承受较大的弯 [J].机械管理开发 ,2005(1).35—36. 曲应力 ,通常经过3段以上的曲面与圆柱部分进行过

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