脱苯塔油水分离器的改造.pdfVIP

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维普资讯 56 燃 料 与 化 工 July2008 Fuel& ChemicalPrc~esses Vo1.39N0.4 脱苯塔油水分离器的改造 华 祥 郝学民 冯海军 曹庆华 (安阳钢铁股份有 限公司,安 阳 455004) 作人员到塔上进行调节 ,劳动强度大 ;如果操作人 1 生产现状 员不及时进行排水,就会使水存留在系统而影响生 我厂轻苯生产采用泡罩塔脱苯,工艺流程为: 产。 从横管煤气终冷器下部 出来的煤气进入洗苯塔 .由 3 改进措施 粗苯蒸馏装置来的贫油进入洗苯塔顶部喷洒 .吸收 煤气 中的苯.使贫油转化为富油送至粗苯蒸馏富油 由以上分析可知.脱苯塔塔间油水分离器结构 槽 ,用富油泵将富油依次送油汽换热器、二段贫富 不合理.使系统中的水不能及时排 出是导致蒸馏系 油换热器及一段贫富油换热器换热 .再经管式炉加 统含水量大的主要原因。为了解决存在的问题 ,从 热至 190~C后进入脱苯塔,用再生器来的直接蒸汽 以下两方面进行改进 : 进行汽提和蒸馏。塔顶逸 出的轻苯蒸汽经油汽换热 1)严格控制各项生产指标 ,及时调节,使脱 器、轻苯冷凝冷却器后进入油水分离器。脱苯塔底 苯塔塔顶温度控制在 80℃ (生产轻苯)、终冷后煤 的热贫油经换热器和冷却器冷却至 28cI二后去终冷 气温度在 20~24℃、贫油入洗苯塔温度夏季 比煤气 洗苯装置。脱苯塔设有断塔盘及塔外油水分离器 . 温度高 2~4℃,冬季高 5~7℃。 以引出塔内积水,稳定操作 。其技术较成熟 ,但 由 2)对脱苯塔塔间油水分离器进行改造 ,即在 于设备、操作、管理等方面存在一定的问题 ,使生 原油水分离器中插入一挡板,并在高于出油 口处设 产不稳定,劳动强度大,产品合格率低 ,见表 1。 一 联通 口。改进示意 图见 图 1。 表 1 2Oo6年 1~6月轻苯合格率 油 月份 1 2 3 4 5 6 平均 合格率 89.87 91.55 92.38 90.54 88.33 89.65 90.38 含水油 含 2 问题分析 通过对生产过程 的调查分析发现 ,导致生产不 改造前 改造后 稳定、产品质量差 的主要原 因是蒸馏系统 中含水 图1 油水分离器 改造示意 图 多,由于油水分离效果差 ,将会影响产品的质量 : 当排 出的水带有油时,还会使产品产量下降;同时 脱苯生产操作中,由于进入系统的蒸汽量、洗 系统含水使脱苯塔塔底压力升高、系统紊乱。经分 油量等发生变化使脱苯塔塔顶的压力不断变化。改 析含水多的原 因如下 : 造前当塔压增大时,由于大气压不变 .塔 内液位升 1)进入洗苯塔的贫油温度稳定性差 .低于煤 高,相应的油水界面就会升高 ,导致返 回塔内的油 气温度较多,在洗苯的过程使煤气中的水进入脱苯

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