唐钢3%23高炉重负荷年修生产实践.pdfVIP

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第十三届全国大高炉炼铁学术年会论文集 唐钢3}}高炉重负荷年修生产实践 段新民董国强齐玉珍刘志军 郝桂之徐艳丽 3020) (唐山钢铁集团有限责任公司炼铁厂河北唐山06 摘要:唐钢3撑高炉年修,各项准备工作充分,采用重负荷偏开风口恢复,炉况恢复顺利,从送风到全风共44h。 关键词:休风IO天重负荷恢复 刖罱 年6月15日计划进行88小时年修,因设备故障推迟送风,共计休风10天3小时5分钟。在重 负荷的情况下送风顺利,快速达到正常生产水平。 1休风料选择 kg/t.fe, 入炉焦比350 一个插焦到达风口。按此校核全炉焦比为:680kg/t,全炉碱度0.99。下休风料过程中,焦圈改 +焦+矿,压料后料线3.6m。 表1唐钢3200m3高炉配料表 ·459· 第十兰届全国大高炉炼铁学术年会论文集 2送风前的准备工作 (1)休风后炉前风口堵泥,更换部分风口、二套,第二天将所有吹管卸下重装并重新堵泥, 防止送风后吊挂系统跑风。 (2)计划送风后选用有干渣坑的3、4#铁口出铁。3#、4#主沟清理干净,用碳素捣打料铺 成千式主沟,在大井大闸前用6mm的钢板斜插到沟底作挡墙,钢板上铺一层厚lOOmm的捣打料, 捣打料上用河沙挡好,然后在上面铺一层焦粉(捣打料捣好后必须烤干)。用河沙将沟帮两侧加 高300ram,以防渣铁上炕。铁口与炉皮之间用捣打料封死。支铁沟、下渣沟清理干净,铺垫好捣 打料及河沙,上铺焦粉(捣打料捣好后必须烤干)。干渣沟及干渣坑具备条件。 (3)送风前一天卸下吹管将所有风口堵泥全部捅开掏出,风口前凝渣凝铁用氧气化开并掏 出直至见到红焦炭(只有6#风口前有稍许凝结物,其余风口均是红焦炭)。将计划堵的风口用标 准配方套泥重新堵好,堵泥厚度400mm,保证不能吹开,并且争取能捅开。 (4)送风前两个班开始,将3#、4#铁日用60m钻头钻进铁口深度2.5m后用氧气烧,未出 现有渣铁流出现象,但出现烟往里吸的现象,将3、4#铁口堵上。 (5)将4#铁口上方27#吹管、风口二套卸下,用氧气往里烧,发现有液相顺利渗下;将3# 铁口上方21#d、套卸下,检查风口前端无凝渣铁。送风前lh将3、4#铁口打开,仍无渣铁流出现 象,有烟往里吸的现象,不堵口等待送风喷吹。 (6)休风期间冷却系统分别各停一台泵,水量减半,泵站风扇全停,水温保持最高,减少 热量散失。 (7)热风炉按照界面温度大于750℃烧炉,送风风温大于800℃掌握烧炉。 3送风恢复 炉焦比600 kg/t.fe。由于偏开风口,偏尺严重,采取扇布和适当抑制边缘的装料制度,焦圈走 0 2 2 2 2 4。 送风后3#、4#铁口均向外喷煤气火,12:20铁口烧出少量渣,12:50铁口大喷铁花后堵口。 11:55风量加至1950m3/min,13:00引煤气,因开风口数目少风量小,风温上升慢,采取 频繁换炉的方法来提高风温,14:40捅开2l#风口后风量加至2150m3/min,风温上升至840℃。 为尽快提高热量,15:45开始喷煤,12t/h,16.00开始加富氧3000m3/h。 15:05选用4弹铁口单场出第一次铁,渣铁物理热低,入干渣坑,15:33堵口。前三次铁物 理热低,铁量正常,渣量小。观察出铁基本正常,陆续向两侧开风口3个。经三次铁后,渣铁物 理热上升趋势,22:464#铁口改走砂口,铁水入罐,渣入干渣坑,23:50堵口,出铁210吨。 随着炉前逐渐正常,同时视渣铁物理热、料尺行走、压量关系的情况逐渐开风口、加风、扩 矿批、降焦比。至26日5:00风口开至16个,风量加miIl,矿批扩至60吨,焦比降 50 kg/t.fe至550kg/t.fe。 5:27投入3#铁口,走砂口铁水入罐,渣入干渣坑。由于送风初期堵该铁口上方风口,该部 位炉缸不活跃,物理热较4#铁口略低。3#连出一次后,3、4#铁口双场作业,同时改水渣。

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