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5000Nm3/h制氢装置转化气废热锅炉的设计改进.pdf

维普资讯 氢装重,缎 、 忍 、弓 。 一 胜 炼 科 技 2000年 4月 SHENGLIREF1NERYSCIENCEAND TECHNOLOGY 3第22卷第2期 5000Nm /h制氢装置 转化气废热锅炉的设计改进 丫吱)f6、 设计院 蔓 主竖 l 原设备概况与存在的问题 锅炉是制氢转化炉的下游设备,高温转化气 1.1 原设备概况 经转化炉出口直接进入废热锅炉.废热锅炉 某厂 5000Nm3m 制氢装置转化气废热 的操作、设计条件如表 1。 表 1 废热锅炉的操作 设计条件 该设备为管壳式废热锅炉.高温转化气 1.2 存在 的问题 通 过 换热 管 与水 换 热进 行冷 却 .并产生 原设备投用后,曾多次发生出口端管子 2.25MPa(G)的中压蒸汽.经冷却后 的转化 与管板之间的连接焊缝出现裂纹.转化气出 口温度超标(高达 400℃,而设计所要求的温 气,从 800℃ 降到 370℃左右,以达到下游设 度为 370℃ ±6℃),几乎每年要停工 1~2次 备反应所需的温度条件。 进行抢 修.严重 影 响 了装置 的正 常运行。 原设备前、后管板均采用 8=42mm的厚 1996年停工检修时发现,54根换热管中有 6 管板,管板为 “T”型结构.与管箱筒体及壳程 根管出现穿透型裂纹。另外 ,调节机构 阀芯 简体采用对接焊。管板中心有一根啦l9×8 与中心管出 口处的阀座密封不好.调节精度 的中心管,通过流量调节阀调节转化气流量. 差。 以控制转化气出 口温度 。换热管 ~38×3.5 共 54根,支撑拉杆 ~18共 8根 。原设备结 2 原因分析 根据现场问题具体分析.认为主要原因 构简 图见图 1。 有以下几点: 维普资讯 第2期 葛小平等 .5000m’th制氢装置转化气废热锅炉的设计改进 一 n 一 圈 1 原设备结构简圈 f1)原管板为固定管板,柔性小,换热管 变形能力,改善管板的受力情况。具体结构 与壳程筒体之间存在一 定的温差,换热管与 见图2。另~方面,对废热锅炉简体 (包括管 管板之间的连接焊缝中将产生温差应力。加 板与换热管之间的连接焊缝)进行整体消除 上焊接时产生的焊接应力.使焊缝处的应力 应力热处理。 较大,在介质中的 、c 、CO、水蒸气作用 下.氢原子渗透到连接焊缝中.产生氢致开裂 和化学腐蚀

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