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生产技术部2010年度工作总结
2010年为我公司的“管理优化年”,今年以来,公司本着人员优化、流程优化、服务优化的经营思路,努力提高产品一次合格率和交货履约率,不断完善工艺技术,全力提升企业竞争力。围绕公司大目标,生产技术部将以管理优化为中心,加强班组建设,继续发扬无边界合作精神;细化和完善工序控制要点,并逐一进行落实;做好生产人员技能培训,提高操作技能。建立和完善统计分析制度。
为发现问题,及时改进,现将2010年度工作情况总结如下:
一、生产情况
1、产量
公司从1月份至11月底共生产封头2303吨,与年度目标相差较大;究其主要原因,当初制定目标时过分看好华东市场及3000吨瓜瓣压机的生产能力,但从实际运行情况来看,市场形势并不容乐观。
2、产品一次合格率
产品一次合格率是影响成本及履约率的关键因素,今年以来,生产技术部提出了新的工作标准及要求,加快转变旧的工作思路和习惯,进一步加强工序控制,建立班组自检制度及自检负责人。在此措施下, 1~11月份模压平均一次合格率为92.6%(目标92%);旋压一次合格率为93.6%(目标95%);焊接一次合格率为93%(目标95%)。旋压、焊接虽比去年有所提高,但与目标还有差距。1月至11月期,生产技术部对各工序一一进行控制项目测评,从测评结果来看,严格控制每道工序是提高一次合格率的有效措施。
3、成本分析
自1月到11月,重点对电耗及模压天然气消耗情况进行了跟踪统计。1~11月份电耗280度/吨,主要旋压产品退火及设备退火电耗较大,天然气吨耗125.98 M;每立方天然气2.75元,合计每吨封头天然气消耗费用为346.445元。由于班组人员穿插作业,物料领用未能按班组、工序清晰划分,其他班组成本核算偏差较大,还有待进一步完善。
4、新材料、新产品制作
生产技术部围绕以特材、特种、特型等突出本企业特色的产品为指导方针,公司今年为南化机制作了一大批夹套封头,为南京宝色制作了椭φ9280×50,材质为:SA240 S32304,为张家港化机制作了一批大型锥体,为洛阳七二五所压制一批钛及钛合金瓜瓣和封头。
其中以南京宝色的椭φ9280×50为战线最长,制作难度最大,通过公司上下的齐心努力,最终于6月中旬通过客户验收。但在封头制作过程中由于前期准备和中间控制不到位,造成封头预组装过程中出现一些问题。经分析,一是方案制定方面,前期与用户沟通不到位,没有针对该封头的制作进行过专门技术交流,没有真正把用户的要求弄清。在方案的制定过程中,沿用了以往的制作方法,标准制定过松。方案制定不细,重点表现在方案的制定重心放在了瓜瓣的压制上,而忽略了瓜瓣成型后的切割、坡口制作、打磨及组对要求,只是对几何尺寸做了明确;二是模具制作方面,因为这么厚的不锈钢瓜瓣冷压成型,对我公司来说属于第一次;其压制反弹量方面没有经验可以借鉴。结合同行及以往经验,只是在模具制作形式上作了改变,对模具反弹量没有考虑。而在试制过程中发现其反弹量很大,用样板对模具各道筋板每隔300㎜进行测量、纪录,并将所测数据进行分析、调整,最后对模具进行了两次修整,瓜瓣压制后样板间隙基本符合样板间隙要求。
5、设备管理
(1)、设备事故:
重大设备事故2起,一是 2000吨油压机在冲压张家港锥体小口时,主缸缸套崩裂。二是折边机在制作上海森松碟5300×32不锈钢封头时,造成夹紧缸变形;针对这次事故的发生,生产技术部做了细致的分析,造成这次事故发生的主要原因是设备本身存在质量问题,设备性能不能够达到使用要求。
(2)、设备管理中存在问题:
目前我公司人员较少,专业操作人员紧缺;就拿行车来说,我公司现有行车7台,行车工只有1人,在各工序都工作的情况下根本保证不了正常生产。所以在生产过程中有非专业人员进行操作,在操作过程中由于对设备性能了解较少,致使设备保养方面跟不上;针对以上问题生产技术部制定了设备承包管理办法,有使用班组对其所使用的设备进行保养,确保设备正常运转。
5、
二、技改项目
立车已于4月上旬安装调试结束并投入使用。
新钢结构厂房及其配套工程已全部完工,并于6月份投入使用。
立车和新厂房的投入使用大大改善了我公司的工作环境,并为公司的下一步发展奠定了坚实的基础。
三、存在问题
1.员工的组织纪律观念及团结协作精神有待进一步加强,不能正确处理班组和班组,工种与工种,分工与合作的关系,一分工就不能很好合作的现象偶有发生;
2.个别员工安全意识有待提高,存在不能接受别人的事故教训,不能很好地借鉴和接受以往的经验教训;
3.各岗位工作程序的规范性不强,标准化程度不高;
4.员工遵守规章制度的自觉性不够强,违反规定的现象时有发生。
总体来说,在过去的年中,显然取得了一些成绩,工作中也存在有一定的不足。工作的积极性、主动性、仍
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