旋转电机的结构原理及常见绝缘故障资料.ppt

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旋转电机的结构原理及常见绝缘故障资料.ppt

2、原因分析 预判断:C相定子绕组绝缘下降 后对C相定子线棒检查发现:C相上分支靠下风筒上端绝缘受损,初步判断为物体刮伤所致,目测发现外层环氧树脂绝缘受损。此造成的直接后果是在加压27kV时绝缘击穿。 3、故障处理 对受损部位进行修复处理:即用环氧树脂浸渍,晾干。 再进行绝缘电阻、直流耐压试验,均符合规程规定要求,投入运行后效果良好。 例2:尼那水电站转子动态接地故障分析及处理 电站简介: 尼那水电站装机有4×40MW灯泡贯流式水轮发电机,水轮发电机是由天津阿尔斯通生产制造,机组自2003年5月首台机发电以来,运行情况良好。 发电机主要技术参数: 型式:灯泡式三相交流同步发电机 布置方式:水平方式 旋转方向:顺水流方向视为顺时针旋转 型号:SFWG40—56/6630 额定容量:42.1MVA 额定功率:40MW 效率:98.05% 额定功率因数:0.95(滞后) 额定电压:10.5kV 额定电流:2315A 额定频率:50Hz 绝缘等级:F级 1、故障现象 1#机并网运行,上位机报“1#机转子一点接地故障”复归后正常,半小时后再报同样故障,不可复归,检查当时负荷为30MW,电压电流均正常,励磁回路外观检查未发现异常,一小时后向调度申请停机处理。当1#机空转时信号也不能复归,停机后信号可复归,摇测转子绝缘大于5MΩ,维护人员对碳刷进行处理,对集电环进行清扫后,转子绝缘为50MΩ,其它外观检查未发现异常,随后1#机开机空转,当转速达到80%时,转子一点接地信号又报警,仍不能复归。 2、原因分析 根据上述异常现象,结合以往处理转子接地故障的经验,初步分析认为,原因可能有下列三种:1、转子接地保护装置异常引起;2、转子磁极外围设备(含功率柜、FMK开关、转子滑环碳刷、转子引线等)故障引起;3、转子磁极内部存在接地现象。结合前面检查分析,认为转子磁极内部接地可能性较大,机组当转速达到80%时报接地信号,也有可能机组内部受转动离心力的作用,而造成接地现象。 3、故障查找 (1)首先检查接地(大轴)碳刷,检查发现固定可靠,接触良好,并进行清洁,排除了因接地碳刷固定不稳定或沾上油污引起接触不良而造成的“假接地”。 (2)随后对空转机组摇测绝缘进发现转子绝缘为零,确实存在接地现象,排除了保护装置异常而引起的误信号,那只有机组内部故障而造成的。 (3)机组停机后,对其内部进行外观检查,尤其是对励磁引线重点检查,由于是灯泡贯流式机组,结构紧凑,相对检查困难。接着对转子磁极外围设备(含功率柜、FMK开关、转子滑环碳刷、转子引线等)进行认真检查,转子回路整体外观无发现明显接地现象及局部放电痕迹,磁极连板紧固,与挡风板没有划伤痕迹,也无松动情况,气隙内无明显划伤痕迹,也未发现内有异物。对转子滑环、碳刷、刷架进行吸扫,并对励磁引线进行详细检查,均未发现异常,发电机内部引流板固定可靠,接头牢固,再摇测转子绝缘大于100 MΩ,再进行开机试验,同样当机组转速达到80%时报接地信号,不能复归。 4、查找后故障分析 查找故障后初步判定是磁极接地,而且是非金属性接地,故障原因有两个: (1)磁极内部绝缘有问题,可能是其制造安装工艺质量造成。 (2)磁极松动,当机组转动后受离心力的作用而造成。 5、故障处理 机组共有56个磁极,采取排除法进行逐个磁极检查,首先对半排除在42号和14号磁极联板处断开,对机组开机试验,在引线处摇测转子绝缘大于100 MΩ,即故障点说明在14号至42号磁极内,再停机后将42号和14号磁极联板进行联接,再对23号联板和37号联板处断开,开机后发现正极对地绝缘为零,负极正常,即接地点在14号至23号磁极之间,经过反复开停机试验,最终确定接地磁极为17号,将此磁极断开后,开机绝缘正常。 ?从上下游对17号磁极进行检查,均未发现异常,摇测其绝缘也正常(停机),表面有一些油污(由于机组发导轴承漏油造成,其它磁极均有油污),用高压风进行了吹扫,表面用酒精进行油污清理,再将磁极联板联接后开机,转子绝缘为零。确定其内部故障,于是决定更换磁极。 对17号磁极吊装至安装间,用2500V摇表测其绝缘正常。请专业人员严格按照规范对其重新进行绝缘处理,并进行试验耐压及直流电阻测试,各项测量试验数据正常,回装后解除安全措施,开机试验,转子接地现象消除,机组并网发电运行正常,没再出现一点接地现象。 例3:龙滩水轮发电机转子动态接地故障分析及处理.doc 例4:葛洲坝电厂5号发电机定子端部铁心故障及处理.doc * * 1、对发电机的励磁部分及发电机转子部分的绝缘检查,并对二次回路绝缘全面检查,保护继电器复核校验等,确认接地报警的正确性。 2、对接地碳刷与刷握之间进行检查,检查是否配合过紧,造成接地碳刷磨损一段时间后与转子大轴接触不良

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