第8章、实际构件失效分析实例解析:.ppt

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未断齿取样金相:渗层不均匀,齿根薄、有裂纹存在 组织、硬度:正常 SEM:辉纹 结论? 9、起重吊车制动轮失效分析 35CrMo→淬火、高温回火,工作时轮面与钢丝绳接触→通过盘绕或放松钢丝控制起重货物。冬季(-35℃)使用不久→开裂 工作表面有与摩擦方向垂直的、大致平行的大量细裂纹 断裂源起源此处?数量?性质? 源→沿晶、氧化 其它区→解理 结论:原因1?原因2? 10、门锁弹簧断裂 不锈钢冷加工制造,使用过程中损坏 断口→照片→疲劳→源区有氧化夹杂脱落坑 辉纹明显+小韧窝 原因? 11、弹簧断裂分析 疲劳试验断裂 低倍→两个区源? 微观断口 结论? 12、汽车喇叭触点钢片断裂 65Mn淬火、回火→酸洗→镀镍 使用不久→断裂 成分、金相组织→正常 表面有腐蚀坑→疲劳源起源处 源区腐蚀坑内检测→有氯、氧、镍存在 微观→疲劳辉纹 结论 13、轿车制动盘磨损 灰铸铁 表面形貌→类型? 微观特征:犁沟、微裂纹→发展后→将会造成材料剥落 结论 14、飞机主梁断裂 断裂部位:螺栓孔。宏观内孔向外放射状,左下方有一黑色区域。孔内有污物。 材料30CrNiSi2A锻件,预热后淬火+低温回火 检测:成分、组织、夹杂、韧性符合要求,但屈服强度、硬度偏高。探伤未发现裂纹。 左下方以外断口为韧窝,属于先断?韧性断裂?主源? 主裂纹处有加工刀痕、沿晶、有“湖泊”状产物,电子衍射为FeO等氧化物。断裂属于脆性断裂 引起脆性断裂的可能原因:过烧、氢脆、应力腐蚀 锻造工艺:1200℃以下,而且喷焰面积比主源区大,如过烧应该从表面向里发展,但螺孔外侧断口却为剪切唇,冲击功无明显降低。属于韧性断裂。排除! 氢%测定显示断口与其他部位的含量相差不多,况且在淬火预热时氢有时间析出。断口处为发现氢导致的撕裂特征。排除! 应力腐蚀模拟实验:失效件取试样在10%NaOH 水溶液(肥皂水)+装配应力。断裂特征与主梁断裂一致。 断裂原因 回火温度低,残余应力较高,材料本身高强度,SCC敏感 加工质量差 螺纹孔有腐蚀介质 旋转阀体断裂 扭转使用断裂,薄边起裂 组织A型石墨+少量块状石墨 有磷共晶、F为主+少量P Si%高,石墨化充分 结构+材质导致失效 第八章、实际构件失效分析实例 一、风机轴断裂分析 1、概况:45钢调质,使用7年→轴过渡台阶处开裂、磨损(如图) 准备进行哪些检测? 取样部位? 宏观检测? 微观检测? 初步判断开裂性质? 2、强度校核正常 3、宏观 R处尺寸过小 压断裂纹面→表面三处起源,主源→ A缺陷处 扩展区有凹弧线 瞬断区不大 性质:旋转弯曲疲劳 4、微观分析 裂纹起源于缺陷,多台阶 缺陷EDS分析:与基体成分一致,但EDS分析碳%不容易区分 扩展区:解理(P组织断裂特征) 5、缺陷组织、硬度分析 组织(由表及里三层) 焊接组织特征(焊料20钢) 白亮层 P+F 热影响区 淬火M 基体(45钢) P+F+W 硬度 220 386 250 缺陷产生原因:安装轴承的表面经过补焊或堆焊→在轴台阶过渡区形成多个虚焊点→疲劳 W:与热处理温度高、材料中磷%偏高有关,不是断裂主因 6、结论 低应力多源疲劳 断裂由表面多处虚焊缺陷引起 基体材料异常,不是调质组织,并存在W组织,工作振动大也会影响产品寿命,但不是这次断裂的主因 应力集中 二、矿井减速齿轮早期开裂分析 1、概况:ZG310-570→过盈装配→使用2年→齿面开裂 2、宏观分析 齿面多条裂纹,根据图如何判断主裂纹? A裂纹压开→找主源→在齿根 源区具有疲劳特征,后期为静断(撕裂、放射花样),该区域所占比例大,载荷? 齿面有麻点、剥落坑 3、微观(源区) 枯木状、夹杂、二次裂纹 辉纹不明显 有摩擦、挤压痕迹 局部微孔 4、金相与硬度 表面与心部基本相同→粗大的铸态组织(没说明),有较大的夹杂(如图) 齿轮各处硬度均偏低,齿根最低 5、结论 疲劳断裂,裂纹起源齿根 齿根硬度低→弯曲强度不够 齿面硬度低→接触疲劳、磨损 粗大组织及夹杂→促进裂纹扩展 6、措施 采用锻造齿轮 增加热处理? 三、压路机齿轮 1、使用情况:C、N共渗主、被动齿轮运行400h磨损、剥落 2、检测主动齿轮: 心部、表面硬度和组织合格 硬化层分布、层深合格 3、检测从动齿轮: 表面硬度和层深合格 心部有F、硬度低,不合格 表面有碳化物堆积和非M组织存在,不合格 硬化层分布不合格,图8-22 工艺 主动齿轮 850井式炉加热,直接淬火 从动齿轮 850井式炉加热,重新加热压床淬火,温度偏低,没有保护气氛 讨论 哪个齿轮是失效主因? F组织出现原因? 碳化物堆积原因? 非M出现的原因? 层深分布为何不合理? 措施? 设备 热处理 四、球墨铸铁曲轴断裂分析 1、概况:QT正火→使用后圆角过渡处断裂 2、宏观形貌 照片1 →源?数量?载荷性质

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