西安维修研讨会(发那科系统维修与维护).pptVIP

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发那科维修

维修常用操作 主轴报警 关于主轴反馈的报警 SP9073:电机传感器断线(JYA2口)No4002#0=1 SP9027:主轴编码器断线(JYA3口)No4002#1=1 SP9084:主轴传感器断线(JYA4口)No4002#0、#1=1 故障原因: ① 传感器、反馈电缆故障 ②主轴放大器侧板故障 ③ 参数设定错误 ④ 干扰 机床撞机或位置偏移故障 故障原因: 排除系统干扰等因素外,由于现场操作引起的原因如下: ① 机械装配引起的参考点位置偏移。 ② 刀补、工件坐标设定错误、程序编程错误。 ③ 程序复位后,直接从中间程序段启动。 ④ 手动操作中在“机床锁住”、“手动绝对值OFF”激活的状态下,进行 了对机床的移动,而没有执行手动返回参考点便直接进行加工。 ⑤ 修改相关的伺服参数。 注:出现该故障时,一定要结合机床的机械坐标、绝对坐标以及当前的G代码的模态信息和程序内容进行分析。 系统案例一 客户:江苏泰兴太兴隆减速机有限公司 系统:0iMATE-TC 机床:车床 故障现象:开机后系统黑屏 故障原因:①黑屏故障显示逆变电源板故障 ②LCD灯管故障 处理方法:①检查系统显示电源板,附着切削碎屑,清理碎屑 后,显示有正常,但亮度不够。 ② 确认LCD显示灯管故障,更换解决。 通常的终端显示故障造成的黑屏,机床其他控制应该正常,如 果显示不正常的同时,影响机床的其他控制,则系统本体硬件 、软件故障。 显示电源板 内装LCD灯管 系统案例二 客户: 系统:0iMATE-TC 机床:车床 故障现象:开机黑屏,系统无法上电 故障原因:①系统24V输入电源、系统电源保险 ②外围短路 ③系统内部电源故障(电源板或内部板卡短路) 处理方法:①检查输入24V以及系统保险正常 ②断开系统所有外部电缆,系统正常。 ③一一确认外部连接,最终确认为JD1A连线导致。 ④插拔检查该条通讯回路电缆,确认为最后一级I/O模块 故障,且最终检测为该模块所连外部信号短路造成。 ④ 24V及保险 JD1A JD1B JD1A JD1B JD1A JD1B JD1A I/O-0组 I/O-1组 I/O-2组 0V 24V 外围电路 系统案例三 客户:大宇机床 系统:18MC 机床:卧式加工中心 故障现象:在MDI、MEM方式下运行程序在特定程序单节出现报警 G30P3X0; G28BO; 在以上两个单节执行完成后出现如下 SYSTEM ALMARM 972 NMI OCCURRED IN OTHER MODULE SLOT 13 PC050 NMI SLC 4342 故障原因:I/O LINK通讯报警 ①外部电源故障导致通讯中断产生报警。 ② 电缆以及I/O 模块故障 ③ 干扰 ④系统本体故障 故障处理:①单独执行G30/G28指令都不会出现报警,只要两个 单节执行完成,则必出报警,因此分析故障和干扰、 包括系统硬件故障关系不大,应该在外围上。 故障处理:②经排查为外围一个指示灯短路而造成的故障。 Yxx Fxx Fxx X轴第三参考点到达 B轴第一参考点到达 +24V 0V 系统案例四 客户:现场调试 系统:0i-MD 机床:卧式加工中心 故障现象:急停拍下后,再次执行y轴运动,发生坐标偏移现象。 故障处理:①拍下急停后,检查y轴坐标坐标发生偏移。 ②压表测量急停后y轴的实际移动情况,发现实际机床 位置没有发生变化。 ③检查y轴为光栅尺反馈,确认应该光栅尺异常反馈数据 ④经仔细检查发现,y轴抱闸24v电源与连接光栅

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