降低高炉燃料比.ppt

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降低高炉燃料比

一、小组概况: 本小组成立于2010年9月,具有扎实的QC理论基础知识、丰富的冶炼理论知识和生产实践经验,小组成员有行政领导、工程技术人员和班组骨干。 三、目标值的确定: 1、5#炉综合燃料比降低到525kg/t以下。 2、目标值的可行性分析: 河北新金钢铁有限公司炼铁厂5#高炉自2006年3月份开炉以来,中心气流过盛,炉顶温度偏高,煤气利用率差,燃料比消耗偏高等。根据5#高炉目前现状,通过对外考察经QC小组分析研究解决上述问题后,高炉应具备降耗的条件,可以完成上述目标。 四、现状调查: 河北新金钢铁有限公司炼铁厂5#高炉炉容493.26m3,于2006年开炉投产,长期以来入炉原料主要是72m2烧结料和球团矿。由于72m2烧结矿粒度不均匀,导致装料制度与送风制度不太匹配,气流过盛,煤气利用率较低,燃料比消耗偏高,虽采取多方面措施,但效果并不理想(见下表)。 表一:5#高炉2006—2010年部分消耗指标汇总表 五、原因分析: 2011年2月15日,我们小组召开原因分析会,采用头脑风暴法对影响高炉消耗方面等多种原因进行分析,并把各种影响因素绘制出鱼刺图如下: 六、要因确认: 经过小组成员对末端原因的确认,归纳出以下5方面主要原因: 1、冶强控制偏高,风温、顶压使用偏低。2、富氧率偏低、导致喷煤量偏低。 3、矿批偏大、料速较慢,炉顶温度偏高 。 4、炉温偏高。 5、烧结矿粒度组成不合理,5-10mm粒级偏高,基本在40%以上。 七、制定对策: 八、对策实施: (一)针对第一点冶强控制偏高,风温、顶压使用偏低的原因: 采取了降低冶强、提高负荷,增加顶压、降低压差的措施 5#高炉大修开炉后,受原燃料市场条件的制约,炼铁成本压力较大,2011年3月份采取了降低冶强,提高综合负荷,增加炉顶压力,降低炉内压差的措施,取得了初步成效。 由上表可以看出,2011年3月份控制冶强后,风量下降206m3/min,冶强降低0.18t/m3.d,实际风速降低了27m/s,炉顶压力提高了12kpa。 降低冶强后,降低了煤气流速,使炉料与煤气接触时间延长,同时也提高了煤粉的燃烧率,增加了炉内间接还原度;提高顶压不但可以进一步稳定气流,对降低消耗也起到关键的作用,使煤气利用率进一步提高(见下文),综合负荷在此基础上也提高了0.38。 (二)针对第二点富氧率偏低、喷煤量偏低的原因实施了:使用双枪直管,加大喷煤量,提高富氧率的措施 2010年以前5#高炉由于受制氧、喷煤生产能力的制约,大富氧、大喷煤的措施一直未能实施,进入2011年后随着公司规模的扩大,高炉具备了大富氧大喷煤的能力,同年2月份高炉开始使用自制双枪直吹管,由原来设计的14杆煤枪增加到21杆,煤量也由原来的12500kg/h提高到18000kg/h的水平,随着高炉大喷煤的实现,大富氧也相应跟上,富氧率由原来的1.35%提高到2.93%,最高可达3.7%,为大喷煤的顺利实施提供了坚实的基础。 2011年3月份平均煤比达到173kg/tfe,单天最高可达198kg/tfe,与06—10年平均指标相比可降低焦比15kg/tfe以上,使炼铁总体成本下降3—5元/tfe。 (三)针对第三点料速慢,顶温高的原因实施:缩小矿批、增快料速,降低顶温、提高煤气利用率的措施 5#高炉自2006—2010年生产期间,始终坚持固定矿批调焦批的操作制度,矿石批重基本固定在24吨,料速稳定在5.5—6批,由于原料条件及设备上的局限性,正常情况下料速很难突破6批料/小时,导致炉顶温度偏高,煤气利用率极差,燃料消耗居高不下,不但造成炼铁成本的增加,对炉顶设备也构成威胁。(见下表三) 表三(附一):炉顶温度对比趋势图 2011年3月为了提高料速对矿石批重多次调整,调整范围18—24吨,最终结合卷扬能力及高炉适应情况将矿批调整在23吨,配合大富氧使料速提高至6.5—7批/小时,炉顶温度平均下降了45℃,降低燃料比13kg/tfe。煤气利用率提高了5%,使燃料比降低近40kg/tfe。(见下表四) (四)针对第四点炉温偏高的原因:实施低Si冶炼的措施 高炉实践研究表明生铁si含量每降低1%,可降低燃料比40—50kg/tfe。据此5#高炉结合原燃料及设备等情况,经过分析讨论,于2011年3月份开始实施了低si冶炼的措施,并取得初步成效。(见下表) (五)针对烧结矿粒度组成不合理的原因:实施了“精料”原则

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