年焦化生产技术总结摘要.doc

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年焦化生产技术总结摘要

2007年度延迟焦化装置生产技术总结 2007年度,中国石化的21家炼油企业28套延迟焦化装置的年生产能力达到2895万吨,2007年共加工重油2986.5859万吨,负荷率达到了105.89%。 为了更好地回顾和总结,本情报站在各会员单位的共同努力小编辑了《2007年度延迟焦化年度生产总结》,本文档共收集了16家企业23个延迟焦化装置的生产运行情况,以下摘要汇总了各企业在2007年度的生产中一些关键事件和技术分析,供各延迟焦化装置进行学习和研究之用。同时,也希望通过企业间对比,缩小差距,共同推进延迟焦化技术管理水平的共同发展。 长岭焦化 因分馏塔底循环油换热器焦堵厉害,循环油流量有时上不来,造成分馏塔蒸发段至蜡油箱段温度超高,加上污油回炼进分馏塔二层,蒸发段温度波动加大,容易造成蒸发段至蜡油箱段结焦。 调节好炉管注水量和各点的比例。2007年我们继续摸索加热炉操作条件,进一步降低注水量,适当延长油品在炉管的时间,以保证焦化反应所需的热量。在装置开工初期,加热炉注汽量波动大,导致炉出口温度大幅度波动,甚至出现炉出口超温的现象,容易引起炉管结焦。为消除注汽量对加热炉运行的影响,我们一方面紧盯操作,一方面加强对注汽控制阀和注汽流量的检查,因注汽控制阀流量很小,容易堵塞。一旦炉管注汽堵塞,在处理过程中,炉出口温度大幅度波动不可避免,只有靠正确处理,才能将其对加热炉的影响降低到最小程度。 控制好循环比,处理好循环比与装置加工量、液体油收率和加热炉长周期运行的关系。循环比越低,加热炉进料的性质越差,其密度、粘度、残碳增加,沥青质含量增加,炉管结焦速率上升。 处理分馏塔底循环油泵,保证分馏塔安全生产。在装置运行过程中,分馏塔底循环油泵容易出现抽空现象,主要因入口管线不畅引起,经多次处理循环油泵入口管线,塔底循环油泵运行正常。分馏塔底循环油系统容易结焦,特别是污油带水,对分馏塔操作影响较大,虽然对分馏塔底过滤器进行定期清理,但循环油换热器仍然结焦严重,引起换热效果差,原料换热温度低,换热器检修时抽芯困难,控制阀、孔板堵塞等。操作上,我们控制好分馏塔底温度和蒸发段温度,平稳分馏塔液位,并严格考核。以保证分馏塔长周期生产。 降低焦碳塔压力,可提高液体油收率。2006年装置检修中,更换了分馏塔顶空冷风机,分馏塔顶压力有所下降,但因气压机偏小,气压机入口压力高,焦碳塔顶压力降低有限。在检修中,我们将焦碳塔压力由原来的挥发线17米平台处移到了焦碳塔顶溢流线上,更能准确地指示焦碳塔压力。如发现焦碳塔生产时压力高,我们可以利用焦碳塔除焦时对焦碳塔出口油气管线进行清焦,以保证焦碳塔安全生产,同时降低反应压力。 焦化装置2007年在污水利用和排放方面做了大量工作。我们继续投用好含油污水断流措施,用泵601回收装置的边沟水送入粉焦池,再用泵P1402抽到山上做为除焦水之用,对节约新鲜水量起到了显著效果。用P602回收V205脱水以补充冷焦水,实现了外排含油污水为零的目标。同时积极做好边沟水的清污分流工作。继续投用好分馏塔顶注氨用水由常压碱性水提供的措施,对装置节水减排,降低联合装置排污费用发挥了作用。在污水回收泵故障时,冷焦水、除焦水回收困难。一段时间因P601、P1402、P602出现故障,修复时间较长,新鲜水用量有所增加。 吸收稳定系统操作难度大,主要表现在吸收效果差,干气中C3以上组份含量高;稳定塔压力高,液化气质量控制不好,液化气罐V701时有不凝气。针对以上情况,我们认真分析原因,认为主要是E711、E706冷却效果差。我们新增了稳定汽油冷却器E711/3.4,将E711/1.2与E711/3.4串联操作,补充吸收剂温度得到有效降低。同时适当提高稳定塔底温度,以增加稳定塔分离效果。 荆门焦化 在线处理加热炉的注水弯头:2007年5月2日发现炉-1/2东注水弯头漏,包盒子包不住。于5月3日9:35将炉-1/2对应的焦炭C-1/4改至C-1/3上部进料,焦炭塔继续甩油。将炉-1/2辐射出口温度降低到370℃时,将注水从辐射管中切出来。关闭注水注入辐射管阀门后,将注水管改排空,然后加上盲板,动火更换了东注水弯头。下午13:40炉-1/2升温后,改至C-1/3底部进料,装置转入正常生产。通过采取不停工在线处理漏点取得了成功,从而避免了一起非计划停工事故,整个处理过程炉管不用扫线,处理时间短,对装置生产影响小,完全达到了预期的效果。 针对分馏塔结盐严重的问题,焦化装置采取了在线水洗措施,取得了良好的效果。在线清洗分馏塔结盐措施,主要是不停分馏塔在线水洗塔顶结盐。 推行和强化固定循环比控制方式和操作理念,焦化装置于2006年3月19日实施固定循环比操作方案。该方案实施后,装置平稳运行率得到了极大的提高,主要表现在装置在一天中富气波动量减小,产品质量和

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