氯化聚乙烯专用树脂的质量改进与扩大生产.docVIP

氯化聚乙烯专用树脂的质量改进与扩大生产.doc

  1. 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
氯化聚乙烯专用树脂的质量改进与扩大生产.doc

氯化聚乙烯专用树脂的质量改进与扩大生产   [摘 要]大庆石化氯化聚乙烯(CPE)基础树脂粉QL505P在低压装置进行成功试生产并得到用户认可,对公司改善产品结构调整及创造经济效益等方面都做出较大贡献。但随着QL505P产量的不断扩大,用户在使用过程中也出现了一些质量问题。通过一系列研究工作的开展,使上述问题得到圆满的解决,对提高大庆石化公司氯化聚乙烯专用树脂产品品质、顺利实现工业扩大稳定生产具有重要意义。   [关键词]氯化聚乙烯 树脂 粉料 质量改进 扩大生产   中图分类号:G352.4 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)27-0374-01   中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司(简称大庆石化)塑料厂240 kt/a低压高密度聚乙烯(HDPE)装置采用日本三井淤浆法生产工艺,以乙烯为原料,丙烯(丁烯-1)为共聚单体,氢气为相对分子质量调节剂,生产HDPE树脂。采用钛系催化剂,按离子聚合机理,生产粉末状HDPE树脂。装置由原料精制、聚合、脱气、混炼造粒、回收、成品包装等工段组成。目前装置占有市场份额较大的专用料产品为氯化聚乙烯(CPE)基础树脂粉QL505P,年产量占装置产量的19.8%以上。   通过一系列研究工作的开展,使上述问题得到了圆满的解决。对提高大庆石化公司氯化聚乙烯专用基础树脂产品品质、顺利实现工业扩大化稳定生产具有重要意义。   1 研究内容   ⑴、优化工艺生产方案,调整聚合反应温度、压力及母液返回率等关键工艺控制参数,避免产品在聚合反应过程中出现颗粒破碎、不均匀问题。   ⑵、对催化剂进行优化选择,选用新型高性能催化剂,同时调控反应器浆液浓度,解决粉料筛分不合理、载氯困难和氯化压力高等难题。   ⑶、对QL505P树脂质量控制指标进行修订、改进,通过精细调控,严控质量指标,确保出厂产品性能优良,使批次间产品质量波动降到最低。   2 原因分析   从CPE生产原理方面剖析,生产氯化聚乙烯时,载氯反应共分为三个阶段。我公司生产的QL505P树脂粉料在进行载氯反应时,前两个阶段可以顺利进行,反应压力等参数一切正常,但进行到第三段反应时,反应压力偏高(最高可达到0.6Mpa以上),反应时间较长、载氯量低。另外,反应后进行碱洗时,碱用量增加,CPE产品白度低、发黄。   从具体情况来看,前两段反应压力正常而第三段反应压力高,主要是前两段将QL505P聚合物中粉末粒径均匀、粗细适中的粉末先行反应掉,而进入第三段反应后,剩余的大颗粒及细粉难于参与反应,在不断通氯气的情况下,反应压力逐渐提高,待反应压力达到临界值,氯气才加载到粒径较大的粉末颗粒中,所以造成此种现象的直接原因为颗粒粒径分布不好,粗、细组分含量较多。而厂家反映的碱洗过程中用碱量大及产品白度低的问题也是由于物料中粗、细组分较多,在反应时,氯气进入到大颗粒中载氯,残余在大颗粒中的氯气与水形成酸,不易中和,所以造成碱用量大。而碱用量大导致干燥时间延长,最终使产品发黄。   由上述分析可以看出,CPE生产厂家反映的上述质量问题,主要问题还是产品粒径分布不均匀,粗细粉组分含量过高所致。同时,由于QL505P的生产处于研发前期,对该产品相关物性参数的调控还需要进一步完善和改进。另外,关于产品中存在的片状料问题,主要是在离心机的内外转鼓之间研磨产生。   3 解决方案   3.1 催化剂的改进   由于高密度聚乙烯粉料的形态是催化剂形态的复制和放大,聚合物的筛分和催化剂有着密不可分的关系。为此,我们打算先从催化剂着手,在以往生产中我们采用的催化剂为第二代干粉型高效催化剂。干粉催化剂生产的最后一道工序为干燥,是将含有己烷的催化剂浆液干燥成粉末状再装桶出厂销售。这样,在高温干燥的过程中,势必会对催化剂的颗粒形态造成破坏,一部分催化剂颗粒破碎形成了催化剂细粉,同时,一部分催化剂粉末也易团聚生成较大的催化剂颗粒。因此,干粉催化剂生产的氯化聚乙烯(CPE)产品的粗、细组分必定较多且分布不均匀。通过与催化剂厂家的技术人员进行交流后确定,选择新型浆液高效催化剂进行QL505P的生产。而且,要求催化剂厂家对浆液催化剂的生产工艺和原料进行了优化和调整改进,同时又免去了干燥环节,可以避免催化剂颗粒在干燥过程中出现破碎的情况。利用浆液催化剂生产的CPE产品具有更加均匀的粒径分布且对粗、细组分含量又得到了有效的控制。   3.2 生产条件的优化   为了防止在聚合生产过程中产生破碎从而导致颗粒形态的破坏,在生产此产品时,我们采取了如下工艺改进措施。   ⑴、在配制催化剂时,对催化剂进行预络合。这样做可以有效的控制颗粒的形态,防止聚乙烯颗粒破碎。同时,对催化剂进行预络合也可以显著提高粉末的堆积密度。   ⑵、将聚合反

文档评论(0)

lmother_lt + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档