炭化室陶瓷焊补总结.docVIP

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炭化室陶瓷焊补总结

焦炉炭化室陶瓷焊补总结 焦化二厂第一炼焦车间 2009年7月17日 焦炉炭化室陶瓷焊补总结 一、处理情况: 2009年7月7日-14日对63#、64#、78#、79#炭化室进行了陶瓷焊补处理,在此期间,二厂领导、车间配合人员及福斯贝尔公司5名工作人员做了大量工作,付出了艰辛的劳动,确保了焦炉修补按任务完成。 7月7日8:20-21:35处理79#炭化室炉底砖,机侧长度2米,最大深度60mm,共计13小时15分钟; 7月8日13:45-22:30处理63#炭化室炉底砖,机侧长度2米,最大深度30mm,共计8小时45分钟; 7月9日8:00-16:00处理64#炭化室机侧炉头及炉底砖,机侧长度0.5米,16:00因焊机出现故障停止检修,该炉号装煤进行生产,共计8小时; 7月10日8:10-11日4:00处理78#炭化室焦侧炉头, 11日4:00- 21:00处理78#炭化室炉底砖,焦侧长度3.5米,最大深度100mm,共计36小时50分钟; 7月13日0:15- 3:30处理79#炭化室机侧炉头,共计3小时15分钟; 7月13日14:00-14日15:00处理64#炭化室炉底砖,机侧长度3米,最大深度100mm,共计25小时。 二、修补步骤 1、按出炉计划表将需修补炉号炭化室内的焦炭推出,设置两侧相邻2个炉号为缓冲炉,处理期间不出炉。 2、对炭化室内破损情况进行检查,确定具体焊补部位(每个炉号都不排除从机焦两侧分别进行焊补的可能性,车间配合开关炉门作业)。 3、在机侧(或焦侧)炉框上贴石棉纤维毡。 4、修补前用氧气吹扫损坏部位,以烧掉焊补面残碳。 5、检查焊补部位砖的质量,如发现砖质量较差,要用清理工具进行清、理。确保基础砖的质量。 6、先用9米枪对炭化室中心部位进行焊补,逐步更换短枪。 7、炉底焊补采用CLSD型高铝质焊料,焊补过程边焊补边吹扫,79#墙面焊补采用S型硅质焊料。 8、焊补完成后,从炉顶装煤口人工抛洒炉底烧结料,抛洒后用耙子耙平,炭化室底部铺平厚度约20 mm。 9、确认烧结料铺平后,关闭炉门。 10、关闭炉门,烧空炉30分钟,,确保炉底烧结料完全烧结。 11、关闭炉门30分钟后,打开炉门,用推焦杆在炭化室内空炉走行两次,然后进行装煤。 12、焊补结束后,所有乱笺炉号逐步归笺。 三、修补后的运行情况: 修补后,车间对4个炉号检修后推焦电流进行了统计,情况如下: 炉号 推焦日期 推焦时间 推焦电流 炉底检查情况 79 7月9日 0:00 352 正常 79 7月10日 4:57 316 正常 79 7月12日 2:07 292 正常 79 7月13日 0:27 270 正常 79 7月14日 1:41 229 正常 63 7月10日 1:50 344 正常 63 7月11日 4:47 342 正常 63 7月12日 4:17 264 正常 63 7月13日 1:57 266 正常 63 7月16日 18:53 221 正常 78 7月13日 8:23 388 正常 78 7月14日 10:20 265 正常 78 7月15日 12:45 390 难推焦,扒焦后推出 78 7月16日 18:27 316 正常 78 7月17日 14:04 234 正常 64 7月15日 20:20 325 难推焦,扒焦后推出 64 7月16日 21:34 262 正常 64 7月17日 21:40 278 正常 64 7月18日 23:07 246 正常 64 7月20日 02:03 250 正常 64 7月21日 00:00 250 正常 64 7月21日 22:35 229 正常 64 7月22日 18:31 206 正常 根据推焦电流统计及现场检查情况,总的来看,这次修补比较成功,在检修过程中,我方技术人员能坚守现场,控制各个环节,水、电、气供应充足,后勤工作到位,福斯贝尔公司工作人员在焊补方面一丝不苟,不论是残碳处理,还是焊补的每个细节,平面处理都令我们满意。在转入生产过程中,开始几炉都出现高电流情况,64#、78#出现难推焦,扒焦处理的情况,车间分析64#、78#炉底处理面积较大,是电流偏高的原因, 64#、78#处推焦轨道下沉目前没处理,也是电流偏高的主要原因。希望公司尽快协调解决。 四、修补后的维护和检查制度: 为了确保63#、64#、78#、79#炭化室修补后能够安全、稳定、有效运行,避免63#、64#、78#、79#炭化室炉底砖再次损坏,保证这4个病号炉炉体的完好,车间对这4个病号炉炉底砖的检查和维护方面,特作以下规定: 1、要求对这4个病号炉,出炉时炉炉进行检查,由值班长做好记录,记录内容包括出炉日期、出炉时间、推焦电流

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