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提高解吸废液排放合格率(发布稿1)
五、 影响因素分析 实施效果: 合格 合格 1.51 182.8 30 79 41.2 调整后 不合格 不合格 1.46 188.3 32.6 79 41.2 调整前 2月8日 合格 合格 1.50 182.1 30 79.8 41 调整后 不合格 不合格 1.45 188.9 33 79.8 41 调整前 1月1日 NH3-N PH 解吸废液 PIC-709 (MPa) TI003/14 (℃) LIC706 MV(%) LIC-706 (%) FIC-703 (m3/h) 系统调整 时间2007年 水解塔空塔: 水解塔满液: 合格 合格 1.53 180.6 33 79.3 41 调整后 不合格 不合格 1.58 173.2 29.5 79.3 41 调整前 2月15日 合格 合格 1.52 182.1 32.8 79.5 41.4 调整后 不合格 合格 1.59 172.1 29.7 79.5 41.3 调整前 2月13日 NH3-N PH 解吸废液 PIC-709 (MPa) TI003/14 (℃) LIC706 MV(%) LIC-706 (%) FIC-703 (m3/h) 参数 时 间2007年 2008年1月唯一一次不合格,是在本小组未活动之前,由于水解塔满液造成的。 从统计结果可以看出,水解塔液位控制不当,是造成解吸废液排放不合格的主要原因。 要 因 论证结果: 要因论证(2):氨水槽浓度高 本装置氨水槽浓度正常生产期间在6%以下。当浓度高于6%时,将造成解吸水解工况波动,下面是小组成员韩永良统计的2007年氨水槽浓度高于6%时,解吸水解系统的运行情况: 合格 不合格 2 6.55 3月6日 合格 不合格 3.5 6.86 1月26日 NH3-N PH CO(NH2)2(%) NH3(%) 解吸废液 氨水槽浓度 项 目 时 间 氨水槽浓度高,是造成解吸废液排放不合格的主要原因。 要 因 论证结果: 要因论证(3):设备结垢 由于氨泵油氨分离器带入系统中的油、蒸发热煮后的尿醛、地槽带入的杂质进入解吸水解系统后,得不到及时彻底的清理,从而造成设备结垢,且造成1次解吸废液排放不合格。 设备结垢,是造成解吸废液排放不合格的主要原因。 要 因 论证结果: 确定要因 氨水槽 浓度高 水解塔 液位控 制不当 设备 结垢 要因 确定 本QC小组根据要因论证结果,确定了三个影响解吸废液排放不合格的主要原因: 时间地点 对 策 目 标 措 施 要 因 负 责 人 水解塔液位 控制不当 控制水解塔液 位在正常范围 杜绝水解塔空塔或满液 1.严格执行操作规程 。 2. 联系仪表更换水解塔液位计。 中控岗位 2008年4-10月 杨小军 韩文明 马 忠 韩永良 六、制定对策: (对策1) 对策:(2) 时间地点 对 策 目 标 措 施 要 因 负 责 人 氨水槽浓度高 及时分析 氨水槽浓度 控制氨水槽浓度在6%以下 。 1.减小一合成汽氨对氨水槽浓度的影响。 2.定期确认低压排放阀。 3.严格控制二尿素稀氨水的接收浓度。 4.加强对甲铵泵维护。 5.杜绝闪蒸冷凝器(LI709)、低压洗涤器液位槽(LI304)及回流冷凝器(LI707)满液。 现场 岗位 2008年4-10月 韩文明 梁学玲 靳文革 杨小平 对策:(3) 时间地点 对 策 目 标 措 施 要 因 负 责 人 设 备 结 垢 减少进入解吸水解系统的油污、尿醛等杂质 。 减小设备结垢 。 1.加强氨泵日常维护力度。 2.定期清理地槽及解析塔进料泵进口滤网。 现场岗位 2008年4-10月 梁学玲 靳文革 杨小平 七、实 施: 我们按照制定的对策和措施,进行了有计划、有步骤的实施,并对实施后的效果进行检查,对于没有达到目标的,继续查找原因,进行第二次PDCA循环。 措施一:针对LI-706指示不准的问题 1、由小组成员杨晓军、韩文明组织,在3月20日召开了工艺座谈会,完善了水解塔液位计(ULI706)故障时的操作预案,细化了工艺参数,确保解吸水解工况的稳定。 2、由小组成员韩文明负责与仪表协调,在2008年6月大检修时,彻底解决了水解塔液位计(ULI706)的故障问题。 关于召开工艺座谈会的通知 根据近来装置运行、解吸水解系统优化、工艺指标和考核细则执行情况,决定在下周四(20日)14:00召开工艺座谈会,请
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