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- 2017-03-03 发布于北京
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创新突破、挖潜增效优化热采井空心掺水杆柱管理模式.doc
创新突破、挖潜增效优化热采井空心掺水杆柱管理模式
T82热采管理区于2004年7月投产,油井普遍存在原油粘度高(10000-50000MPA/S),油井斜度大(50°),开发难度大,工艺复杂、开发成本高。开发初期,采用电加热降粘工艺管柱生产,在生产过程中存在着电加热工艺仅使井筒温度达到60°左右,在部分油井出现不适应性,降粘效果不佳,能耗高、成本高,油井交变载荷大,造成空心杆频繁杆断、杆卡、杆阻等问题,针对稠油电加热不适应性及耗能高的问题,2007年初,研究优选了空心杆泵上掺水降粘举升工艺,并提高了应用可靠性。满足了稠油热采区块开发需求,实现了低耗能生产。 一、T82热采井“空心杆泵上掺水降粘举升工艺”杆柱存在的问题分析 空心杆泵上掺水降粘举升工艺在空心杆掺水管柱配套方面:一是由于油井斜度大(一般在50°左右)、拐点靠上(一般在距井口400米-500米左右),为了防止偏磨造成杆断,要求在泵上至拐点每隔2根空心杆加一根抗磨副空心杆;每口井需使用300米-350米空心抗磨副杆。二是为了建立空心杆与油管的循环通道,防止下杆过程中稠油进入空心杆内造成掺水循环不通,使油井不能正常生产,要求在活塞拉杆以上、空心杆柱底部设计掺水单流阀。三是空心杆管理混乱、在井年限不清、回收清洗过程中新旧混掺,浪费巨大,空心杆无报废标准,大修空心杆质量差。 (一)技术问题分析. 1、由于空心杆柱下行阻力大造成
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