减小松散回潮片烟头尾叶片水分极差的研究.docVIP

减小松散回潮片烟头尾叶片水分极差的研究.doc

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减小松散回潮片烟头尾叶片水分极差的研究.doc

减小松散回潮片烟头尾叶片水分极差的研究   摘要 分析了WQ3型松散回潮设备控制原理及操作方法,提出了改进方案,包括调整料加水系数、调整料加水延时、优化尾料加水程序等,为后工序加工的稳定性降低了难度,提升了整个叶片段的过程控制能力,稳定了卷烟口味。   关键词 片烟;松散回潮;水分极差;头尾叶片;改进方案   中图分类号 TQ316 文献标识码 A 文章编号 1007-5739(2013)17-0214-01   松散回潮是制丝线叶片处理段的关键工序,其工艺任务是将分切后的片烟进行增温增湿处理,增加片烟的含水率和温度,提高片烟的耐加工性,改善烟叶的感官质量,并在回潮过程中使片烟松散,以满足后道工序的加工工艺要求[1]。   1 松散回潮的原理及存在的问题   1.1 松散回潮工作原理   烟包经输送带进入切片机,四刀五分,均匀紧凑的排列在切片后输送带上,经过皮带秤后以固定流量进入松散回潮滚筒,由于滚筒沿物料流向有2°的下倾角及其旋转作用,烟块进入滚筒后在滚筒导流板及扒钉刮板作用下翻滚向前运动,这一过程使烟块得到一定的机械松散。同时,烟块与滚筒里的蒸汽、水充分接触后,烟块因受热吸水舒展而松散成烟片。   1.2 存在的问题   松散回潮水分极差的大小直接影响后续工序的稳定性,从而影响卷烟的感官品吸口感。考虑到头尾料水分控制难度较大,试验采用取平均值的办法:(头尾料极差+正常极差)÷2作为设定依据。目前,在生产过程中松散回潮工序头尾料水分极差最好是能达到6%,但是偶尔会达到8%的水分极差,因此水分极差控制不稳定。   2 原因分析   在卷烟制丝线的生产过程中,各牌号的松散回潮工序生产具有一致性,选定河北白沙烟草有限责任公司产量最大的A牌号卷烟进行研究,松散回潮工停发尾料水分极差不稳定主要有以下3个原因。   2.1 头料加水系数大   由表1可知,在加水系数恒定的情况下,3个班次生产的9批A牌号卷烟的松散回潮工序头料的最大水分的平均值为24.87%,较标准值(19.0±1.0)%高了5.87个百分点。   2.2 头料加水早   查看现松散回潮加水电子控制程序,称有料40 s后开始加水,由于加水过早,直接导致头料水分冲高,对比结果:60 s与40 s相差20 s5 s,头料加水延时不准确。   2.3 尾料停水晚   由表2可知,按现有程序加水,查看尾料出口水分最大值(%)与标准值(19.0±1.0)%进行对比,都有不同程度的升高。   3 改进方案   3.1 调整头料加水系数   由表3可知,A牌号松散回潮工序在生产中头料加水系数始终保持固定,开车时加水系数为6.0~6.5,操作人员不得更改,现将头料(前5 min)加水系数设为可调,允许操作工适当调整头料加水系数,通过试验寻找头料最佳加水系数。   由试验结果将头料加水系数减小,由原来的6.0~6.5调整到2.6~4.2。根据出口水分调整。   3.2 调整头料加水延时   根据实际测量喷嘴水位置距滚筒入口2.7 m,滚筒内径长8 m,约为滚筒长度的1/3。秤有信号到进入滚筒需15 s。物料进入滚筒到滚筒出口时间为165 s。因此,根据测算认为喷水延时应为:15 s+165 s÷3=70 s。   3.3 优化尾料加水程序   现场试验发现,秤无料1 min时,滚筒1/3处的物料流量减小,应适当减小加水量。分别测试加水量与水分关系:物   料流量×加水系数×80%;物料流量×加水系数×60%;物料流量×加水系数×40%。各试验3次,平均结果见表4。   试验结果表明,当料尾加水量为:物料流量×加水系数×60%时,最大值、最小值符合内控标准,且松散效果良好,加90 s,停止加水。   4 结语   将加水系数作为可调整项,给出参考值,记录在工作记录中,指导操作工操作;头料加水、延时调整至70 s;尾料加水程序调整归入设备程序中固化,定期维护。能迅速进入稳定状态,提高了产品质量,为后工序加工的稳定性降低了难度,提升了整个叶片段的过程控制能力,稳定了卷烟口味。解决了生产中实际出现水分冲高的问题,减少了水渍烟叶,消除了潜在质量风险[2-4]。   5 参考文献   [1] 俞仁浩,宋家海,王建.松散回潮工序回风温度PID控制参数的优化[J].烟草科技,2010(7):8-10.   [2] 陈良元.卷烟生产工艺技术[M].郑州:河南科学技术出版社,2002.   [3] 丁美宙,王宏生.气流干燥在烟草加工中的应用研究进展[J].烟草科技,2004(7):4-9.   [4] 梁桐.卷烟均质加工技术研究[J].黑龙江科技信息,2008(35):56-57,141. 5

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