锅炉辅机检修培训总结.doc

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锅炉设备检修技能培训总结 本次为集团公司举办的2014年锅炉设备检修技能培训,经过两星期的学习,我想我们每一位学员都有不同的但很大的收获。对于我个人,我认为这次培训班举办的非常有意义,非常有必要,因为它不仅让我充实了更多的理论知识,更让我开阔了视野,解放了思想,打动了内心。每时每刻、每一堂课,都让我有所感动和收获,许多不可言语表达的收获。加之与来自不同地区的同学们聚集一堂,相互交流借鉴工作经验、思路方法,较全面的提高了自己的理论水平和工作能力。 难得有这么好的学习机会,通过这次培训我学到很多书本上很难学到的东西,认真学习老师傅们的经验,少走弯路,学习设备的结构及工作原理。现将参加培训我所学习知识小结如下: 点检定修制是以点检为核心,全员、全过程对设备进行动态管理的一种设备管理体制,点检是组织体制建设的过程和标准化建设的过程,就是强调设备管理工作的定量化、规范化、标准化,通过八定即“定点、定标准、定人、定周期、定方法、定量、定作业流程、定点检要求”,明确工具、方法和标准,落实标准化和量化方法。将设备管理由传统的以“修”为主转变为以“管”为主,落实设备管理责任制,实现点检员对设备的自主管理和终生管理。以此有效防止设备“过维修”、“欠维修”,从而减少设备维护检修费用,保证设备状态可控、在控,降低故障发生率,使设备健康水平提高,设备故障率下降,设备整体可靠性逐步提高。虽然我们已建立了设备的定期检查、设备主人制度,取得了很好的效果,但 在以后的工作中,我们将逐步将设备的点检定修工作展开。 标准化是指人们制定并有效实施标准的一种有组织的活动过程。标准化工作和质量管理有着极其密切的关系,标准化是质量管理的基础,质量管理是贯彻执行标准的保证。检修文件包正是通过对检修工序的细化、量化,实现了检修作业标准化、程序化、规范化,控制了检修行为的随意性,提升了检修质量控制水平和检修工作效率,达到了检修全过程、全方位、规范化、高效化管理的目的。在现代A、B、C、D等级检修及重大检修工作中要求覆盖率达到100%,认真编写和规范使用文件包,在工作中起到了职责清楚、责任到位,按程序作业,便于资料整理、归档等显著的作用。由此知道标准化作业指导书在我们的生产中还是有其必要和可行性,现在我厂一般在机组大修时才使用检修文件包,在执行工程中有待改进的地方还很多,如在监理、班组、检修队伍的工作流程衔接,节点验收等做得还不够好。 在锅炉辅机设备检修课中,老师主要讲解了给煤机、磨煤机、动叶可调轴流风机、捞渣机、电除尘等设备的检修,老师先给我们从设备的构造,作用讲起,延伸到具体设备的检修,常见问题的处理,慢慢的由浅入深,中间穿插着故障案例,这让我们所有人听起来都是兴趣盎然。在大家遇到了不清楚,不明白的地方时,只要提出来,老师都会仔仔细细的给我们解释。期间,老师还安排我们参观了xx发电厂5、6号机组,查看设备运行情况、缺陷处理情况等,并与相关专业的专工进行设备缺陷处理的方式方法进行讨论,在治理设备跑、冒、滴、漏现象、修旧利废循环利用等各个点都进行深入交流。 我们还各自提出本厂的设备问题大家讨论与交流,我厂球磨机减速机缺陷多、寿命短,多次出现断齿、断轴、箱体裂纹事故,经过交流分析这可能有以下原因:①设计不尽合理、加工制造工艺术精细有关,向供货厂家提出要求确保质量;②还应在减速机维修中要讲求工艺,轴承的更换、齿轮装复、轴承间隙调整等,磨损部件应必须更换,不能将就使用,严把检修质量,消除因检修质量不过关造成的设备损坏;③减速机润滑油变质、乳化,润滑油粘度下降,导致轴承损坏或齿轮磨损;④基础垫铁布置不合理,台板严重变形,或者垫铁未垫实,二次灌浆不饱满或铸件时效处理不够,残余应力引起变形,以致减速机振动增大损坏;⑤减速机的选型也很重要,我们输煤皮带有多台减速机运行10年未曾解体检修,一直运转正常。 D-11D球磨机大瓦频繁发生超温现象,分析认为:①大瓦冷却水室结垢严重,冷却水管结垢或阀门卡涩无法全开导致冷却水流量减小,最终导致大瓦冷却效果下降。本次2号炉大修时检查结垢确实严重,已对各大瓦冷却水室进行酸洗处理,更换部分卡涩损坏的冷却水门。②大瓦润滑油温度也会起到冷却大瓦运行温度想效果,但我厂D-11D球磨机润滑油温度不能很好控制,环境温度高时油温偏高,油站冷却器结垢严重,冷却效果差,本次大修将油站管式冷却器更换为板式冷却器,增加冷却器换热面积,保证润滑油的运行温度;③大瓦润滑油脏污,使轴颈、轴瓦出现结斑、锈蚀、麻坑等各种缺陷,导致润滑油油膜损坏造成温度升高,在本次2号炉大修中,已更换各密封腔室密封垫、大瓦毛毡密封垫,使灰、粉不进入大瓦润滑油内。保障润滑油油质;④在正常运转时,大瓦巴氏合金层每年磨损厚度约为0.10~0.15mm,应在每个大修期对大瓦检查

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