- 108
- 0
- 约2.6万字
- 约 30页
- 2017-01-09 发布于山西
- 举报
#2机汽机大修总结
批 准:
审 定:
审 核:
复 审:
初 审:
编 制:
汽 机 分 场
2009年7月28日
#2汽轮机组A级检修报告
修前运行数据
从上次大修结束至此次大修开始运行小时数25903.45小时,备用7958.4小时,从上次大修结束到本次大修开始小修 2次,停用小时数650小时。
从上次大修结束至本次大修开始非计划停用 0次0小时,非计划停运系数 0 ,其中,强迫停运 0小时。
从上次大修结束至本次大修开始日历小时数34680,可用小时33861.99小时,可用系数 98.12% 。
修前设备状态
2.1主汽轮机效率低,真空低且严密性不合格。
2.2高压调节门阀头及阀座在机组多次大修期间对其进行研磨,致使阀座密封线下沉及阀头磨损严重,导致高压调速汽门行程改变,造成阀门关闭不严。
2.3水塔膨胀节腐蚀严重,无法修补。
2.4 #4、#5给水泵流量不足。
3.大修主要目标
3.1本次大修所要解决的问题
3.1.1主机热效率低。
3.1.2真空严密性不合格。
3.1.3 #5、6给水泵流量偏低。
3.1.4水塔膨胀节改造。
3.1.5给水温度低。
3.2本次大修所要完成的主要工作
3.2.1高压调速汽门阀头及阀座更换。
3.2.2水塔膨胀节改造。
3.2.3真空泵返厂。
3.2.4 #4、5给水泵返厂校泵。
3.2.5油动机、压差阀、平衡阀返厂做实验。
3.2.6疏放水管和空气管换厚壁管,进口阀门修复。
3.2.7配合化学和金属监督专业完成监督检查项目。
3.3本次大修所要达到的主要目的
3.3.1大修后机组一次启动成功,按时接带负荷,120天内不发生非停事件或连续运行120天以上。
3.3.2在BMCR工况下,汽轮机热耗率≦8496.6KJ/Kwh,机组供电煤耗360g/kwh.
3.3.3大修后主机各轴承振动≦0.076mm,温度≦85℃,真空度达到95%以上。
3.3.4不发生人为责任的设备损坏事故和人身轻伤事故。
4.主要检修对策
4.1 #6瓦下瓦宏观检查发现层补焊区域有Φ6mm左右脱胎痕迹。
纠正措施:返回汽轮机厂重新挖补乌金补焊,补焊后进行超声检测和着色渗透检查合格。
4.2 #2机右高压主汽门壳内壁铸造缺陷引起的开裂性裂纹。
纠正措施:现场将右侧高压主汽门的裂纹打磨消除,在现场补焊,施工工艺严格遵照处理方案执行,已处理完毕。
4.3 #5号给水泵涡轮乌金脱落。
纠正措施:返厂重新浇注乌金,并调整间隙至合格,已处理完毕。
4.4前箱后油档、中箱前后油档、密封瓦内油档铜齿磨损严重。
处理措施:重新镶铜齿,间隙调整至合格范围。
4.5四、五瓦外油档铜齿磨损严重。
处理措施:更换接触式油档,三瓦外接触式油档部分损坏,更换新型接触式油档。
4.6再热管道和中压导气管部分弯管组织劣化。
处理措施:更换弯管。
4.7 #6号给水泵出口电动门无损检测发现外表面三处裂纹,阀门入口侧肩部裂纹长度约30mm两条,出口侧肩部裂纹长度约10mm一条,裂纹深度约到10mm。
纠正措施:现场将门体外表面裂纹打磨消除,在现场补焊,施工工艺严格遵照处理方案执行,已处理完毕。
4.8 #3、4凝结水泵首级导流壳汽蚀严重。
纠正措施:更换新件。
5.实际检修效果
5.1.汽缸部分
5.1.1对高、中、低压外缸及高压内缸进行全面检查,未发现缺陷。
5.1.2对喷嘴、隔板及隔板套全面检查,其中高压第#6-#9隔板炉侧、#8、#9、#11隔板电侧叶顶汽封结合面及中压#3套结合面有蒸汽冲刷痕迹,经补焊研磨处理完毕,其它检查无缺陷。
5.1.3对轴封和各抽汽管道检查,未发现异物。
5.1.4检查各部套膨胀间隙,对不合格处打磨至符合要求。
5.1.5对滑销系统进行检查,其中后立键膨胀间隙超差无法恢复,已填写不符合项报告。其余均已修整间隙至设计范围内。
5.1.6对汽缸结合面、各部套、导汽管等部件紧固螺栓清扫过扣,送金属校检,不合格螺栓全部更换完毕。
5.1.7合空缸紧1/3螺栓检查结合面间隙,0.05mm塞尺不入。
5.2转子部分
5.2.1转子进行全面检查,未发现异常。
5.2.2对转子跳动、瓢偏等进行检测,高压对轮处跳动0.055、瓢偏0.0175;中压前轮处跳动0.16、瓢偏0.025,中压后轮处跳动0.08、瓢偏0.03;低压前轮处跳动0.05、瓢偏0.005,低压后轮处跳动0.075、瓢偏0.0075;圆周跳动超差已填写不符合项报告。
5.2.3各转子中心孔金属监督专业宏观检查合格,NDT检验合格。
5.2.4对各对轮的销子孔和对轮螺栓进行清扫检查,未发现磨损拉毛现象。
5.2.5对中压转子短轴、低压转子前后短轴螺栓紧固。
5.2.6#1-#9瓦轴径检查未发现磨损。
5.2.7测量
原创力文档

文档评论(0)