孙庆熘.外文翻译3..docVIP

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孙庆熘.外文翻译3.

南 京 理 工 大 学 紫 金 学 院 毕业设计(论文)外文资料翻译 系: 机械工程系 专 业: 机械工程及自动化 姓 名: 孙庆熘 学 号: 100104237 外文出处: Engineering Failure Analysis 16(2009) 1542-1548 附 件: 1.外文资料翻译译文;2.外文原文。 指导教师评语: 外文选择合适,难度适中。翻译工作认真细致,严格按照规定,翻译材料与原文能保持一致,工作量饱满。翻译字,词数满足要求。 签名: 年 月 日 注:请将该封面与附件装订成册。 附件1:外文资料翻译译文 仿形线圈造成的发动机连杆螺栓疲劳 S. Griza , F. Bertoni, G. Zanon, A. Reguly, T.R. Strohaecker (冶金系,南里奥格兰德州联邦大学,阿雷格巴西。) 摘要:研究人员做了一个分析实验,来寻找修正后的汽车柴油发动机在仅仅工作六个月就发生故障的根本原因。实验过程中监测了连杆螺栓的扭矩分量,并且将断裂的连杆螺栓送到实验室进行断裂分析。通过对四连杆螺栓中第一个连杆螺栓的疲劳断裂来验证猜想。然后将剩下的连杆螺栓进行拉伸实验。在这个过程中,第二个连杆螺栓的疲劳裂纹的扩展表明第一个已经断裂的螺栓没有受到扭矩松弛。研究人员运用了有限元与断裂力学相结合的分析方法对连杆螺栓进行分析,以判定固紧力和疲劳裂纹扩展之间的关系。实验得出结论,发动机崩溃是由于连杆螺栓上的连杆槽上的仿形线圈。最后,为避免今后发生故障,提出几点改进的设计方案:连杆盖与连杆槽之间要预留足够空隙以避免更高应力幅与干涉同时发生;增加组装连杆螺栓的扭矩,以减小应力幅。 关键词:连杆螺栓;疲惫;疲惫分析;设计;仿形线圈 1.引言 在一个复杂的系统中,螺栓故障会导致灾难性的结果[1]。即便人们对螺栓力学有广泛的认识,但仍有失败的案例发生。最常见的造成失效的因素有预紧力小,设计缺陷特别是由于材料的选择不当,热处理不正确或者机械加工误差造成的螺纹牙根半径、螺栓材料或生产制造方面的缺陷[2–6]。在本实验中,该失效分析是在一个经历了六个月使用后发生故障的6.6汽车柴油发动机上进行的。研究人员在实验前打开发动机,并更换了一些零件,如密封圈,轴承和连杆螺栓。并基于ASM提出的实验顺序、方法进行失效分析[7]。实验过程中,我们使用了断口分析、机械测试、金相分析和断裂面力学数值模拟分析等方法。分析时,研究人员首先对发动机进行拆卸,然后对受损部位进行初步可视化分析,最后选择部分断裂进行分析判定其失效的根源。 2. 材料与方法 2.1拆卸发动机 拆开发动机,首先看到一个由于四连杆螺栓的影响而折损的引擎块。连杆螺栓的螺帽也失效脱落。然后研究人员拆开引擎头部,看到凸轮轴等其他三个部分断裂,同时还有其他一些因素造成的损坏。比如:第四活塞由于与阀干涉,造成两道裂纹,阀门,起阀器,气门杆也因此弯曲等等。接着我们把活塞拆卸下来,却没有在汽缸套上发现异常的划痕。面盖接口是使用线程1.27mm,直径12mm,长度68mm的惠氏UNF7/16 螺栓收紧的(图1)。这些螺栓有18杆的纵向沟槽,以改善螺栓装配定位接触表面,提高耐腐蚀性能。螺栓厂商建议使用100 N·m的装配扭矩。最后采用棘轮扭力计来拆卸所有的连杆螺栓,以此来验证目前螺栓残余预紧力的大小。 2.2机械测试和断口分析、金相分析 研究人员从剩下的连杆中选取两个断裂螺栓以及凸轮轴碎片送到实验室进行分析。这些分析包括用低放大倍数的普通显微镜和扫描电子显微镜(SEM)分别观察断裂表面的硬度、拉伸测试和金相表征。然后使用洛氏硬度(HRC)标注一些选定的螺栓扁柄的硬度。明尼苏达州伊登普雷里的MTS公司使用MTS810系统对螺栓进行了拉伸试验。最后选择的两个螺栓进行金相分析:其中一个是在发动机发生故障的时候损坏的,另一个是在拉伸试验中损坏的。 2.3数值模拟 为了分析外部工作负载对螺栓杆产生的应力与预紧力之间的关系,研究人员将连杆与螺栓组建成一个有限元模型。在如今的网络时代,

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