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QC小组成果报告书
降低乙腈抽提法生产丁二烯装置能耗
小组名称:**丁二烯装置节能降耗QC小组
单 位:**(**)石化丁二烯车间
时 间:2012年4月
发 表 人:***
一、QC小组概况
小组名称:**丁二烯装置节能降耗QC小组 小组成立时间:2011年1月 本次课题登记时间: 活动时间:2011年1月---2011年10月 活动类型:攻关型 注册号: 受QC教育时间:人均100小时 ------ 序号 姓 名 性别 年龄 职务 文化程度 组内分工 1 ** 男 32 车间主任 大本 组长(制定目标) 2 ** 女 36 工艺工程师 大学 副组长(对策实施) 3 ** 男 28 工艺员 大本 副组长(对策实施) 4 ** 男 42 安全员 大本 组员(对策实施) 5 ** 男 28 工艺员 大本 组员(对策实施) 6 ** 女 41 工艺员 大本 组员(资料整理) 7 ** 男 27 设备员 大本 组员(对策实施)
二、选题理由
1、集团公司对装置能耗有创新性要求
2010年1月份**(**)丁二烯装置一次性开车成功, 2010年丁二烯装置平均能耗260千克标油/吨丁二烯,2011年车间丁二烯能耗指标251千克标油/吨丁二烯 ,车间面临很大挑战。
2、国内同类装置横向对比表明我们在能耗优化方面有很大潜力
2010年国内其他乙腈抽提法生产丁二烯装置,能耗可以达到240~250千克标油/吨丁二烯,我们装置规模更大在节能降耗上更有优势。
三、现状调查
2010年丁二烯平均能耗260Kg标油/吨丁二烯,小组成员统计了2010年5到12月份丁二烯能耗分布情况,结果见下图。
从以上图表可以看出,2010年丁二烯平均能耗260Kg标油/吨,最小的10月份能耗只有246 Kg标油/吨丁二烯,最大的6月份能耗为296 Kg标油/吨丁二烯,能耗的分布差异很大。
四、确定目标及可行性分析
1.目标确定
根据我们装置的现状,及完成年度指标的要求,我们将小组活动目标订为:2011年平均能耗250千克标油/吨丁二烯
2.可行性分析
从装置现状可以看出,我们在某些月份能耗可以达到目标值以下,表明装置具备达到目标值能耗的潜力,只是存在某些因素使装置的能耗不稳定,我们如果能够找出这些主要的影响因素,并且加以控制就可以完成目标。
五、原因分析
1.能耗计算公式说明
丁二烯装置能源包括以下种类:蒸汽、电能、循环冷却水、氮气、仪表风、压缩空气。计算能耗时用“单位时间内各种能源的消耗量”乘以“各类能源对应的系数”求和后除以“单位时间内丁二烯产量”。
2.先使用数学论证的方法进行初步原因分析
根据能耗公式,导致能耗大的原因:
①“公式分子”部分大,即蒸汽、循环水、氮气、仪表风消耗大。
②“公式分母”部分小,即当公用工程正常消耗时丁二烯产量小。
3.对公式的分子部分进行“分类分析”并使用头脑风暴法进行原因查找
①将分子部分能源按装置操作方式分为两类:一是蒸汽(可以由操作人员主动控制,消耗量大且不稳定),二是电、水、氮气、仪表风(不受操作人员直接控制,消耗量小且使用量稳定)。
②头脑风暴法分析蒸汽用量大的原因
4.对公式的分母部分使用头脑风暴法进行原因查找。
5.并按照“5M1E”的原则对分析结果进行初步分类、筛选、汇总得到如下关系图
六、确定主要原因
确认一:塔底再沸器换热效率低
在2010年11月中旬,先后对丁二烯一萃塔底蒸汽再沸器E-103和原料罐容剂再沸器E-101进行了切换,切换前后随即抽取10天装置能耗数据见右表。
对表中两组数据进行双总体T检验
①假设两总体平均数相同即:μ1= μ2
②计算T值,T=0.2618
③查表T(9)0.05 = 2.62
④结论0.26182.62,故两组数据差异不显著,原假设成立。
结论一:“塔底再沸器换热效率低”非要因。
确认二:操作工水平参差不齐
对操作技能由高向低排列的四名内操A、B、C、D的操作能耗数据进行统计,平均差值在0.05%以内,没有明显。 统计数据见下表
结论二:目前操作工技能水平差异对装置影响很小,非要因!
确认三:操作参数未达到最优
2010年底开始,对装置的腈烃比、回流比、塔塔底操作温度等参数进行了一系列的优化,以下是优化前后装置能耗对比。
结论三:经过优化调整后装置能耗有了较大幅度的下降。因此,“操作参数未达到最优”是要因!
确认四:设备检维修消耗蒸汽多
对装置中大型换热器E-203C检修过程中消耗的蒸汽进行计算,结果如下表。
装置界区蒸汽总表读数 各个蒸汽再沸器消耗蒸汽总和 校正值
(校正系数-0.
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