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(造气事故案案例分析
造气事故案例分析
案例1、风管线由于没有置换造成风管线爆炸。
1997年5月的一天,现在的V系造气,白班突然停电,由于上班的操作工在停电时没有及时把烟囱、上行支好,造成造气炉内的煤气没处放空,在送风阀处串到风管线里。因为在停电时风机也停了,管线内没有了压力,但是炉内有压力,通过送风阀串入,使管线内全部是煤气,又由于当时没有风管线上的蒸汽置换管线,来电后开启油泵电机,阀门全部起来后,又开启了风机。在开启风机后,由于风管线全是煤气,空气与煤气形成混合气体,同时达到了一定的浓度后,是风管线爆炸。在8#炉楼后,使风管线的两节卷管本成了平板,现场相当狼藉。
原因:1、 操作工没有及时把阀门支好,如果支好了也不会出现此次事故。
2、那是也没有风管线上的蒸汽置换,通过那次,全部配好了蒸汽置换。
防范措施:
1、在每次突然停电时,必须进行风管线用蒸汽置换,同时,把管线全部置换透,避免出现同类事故的发生。
2、在紧急停电时必须及时支好阀门。
3、在阀门上放好支阀门的东西,减少找东西的时间。
案例2、夹套缺水造成报废。
1994年某月,现在的Ⅲ系造气岗位4#炉,液位工刑金刚,由于长时间没有排液位计倒淋,每次巡检都看到有液位,不进行验证,就是不排倒淋阀,造成假液位,没有及时发现,导致夹套长时间缺水,是夹套烧的严重变形,被迫停炉换夹套,给厂子造成了严重的经济埙失。
原因:对自己的份内工作不尽职不尽责,马马虎虎,稀里糊涂干事,而造成的后果。
防范措施:
1、定时进行排倒淋,确保倒淋流水,并且关死倒淋后能够回到原来的位置。
2、必须定期冲洗液相和气相是否通,如果那个管子不通,及时叫钳工修复好。
3、作为主操作勤查看夹套温度,出现不正常必须及时查明原因,查不出不允许开炉。
案例3、Ⅴ系造气8#炉,因入炉蒸汽超压造成夹套报废。
2002年某月,由于5#炉下灰东油管软管长期不换,以及软管与楼板磨损,使软管内的钢丝网磨坏,承受不住油路50kg的压力,使软管长时间呲油,二楼工没能够及时发现,三楼主、副操作工也没有发现油位降及油压低等现象的出现,导致油箱的油全部呲没,使5#炉的阀门不能正常起落,从5#炉东灰仓喷出火来,引燃了呲出的油,5#炉从二楼到三楼一片火海,烧坏了阀站和本岗位的线路,使本岗位突发停电,三楼一点灯光都没有,作为三楼的主、副操作工,也没有及时按照紧急停电方案处理,没有去打汽包放空阀等工作,及由于安全阀长周期没有进行校验,使入炉蒸汽一直上涨,安全阀也没有起跳,造成入炉蒸汽超压,把8#炉夹套憋开30-40cm的裂口,造成夹套报废。
原因:在出现事故紧急停电时,主、副操作工没有按照紧急停车方案执行,没有及时打开汽包放空,又由于安全阀不起跳,减压阀内漏,以及自产蒸汽压力的增高,使入炉蒸汽系统严重超压,导致了夹套的报废。
防范措施:
1、岗位上不论紧急停电还是紧急停车,首先把汽包放空、入炉放空总阀打开,避免蒸汽系统超压。
2、安全阀定期校验,确保在蒸汽系统超压时自动放空。
3、软油带定期换新,避免老化承受不住系统压力。
4、保证软油管不与任何物体磨损,避免长时间磨坏软管。
5、加强岗位巡检力度,发现隐患及时处理,把事故消灭在萌芽中。
案例4、因夹套进水管堵而造成夹套报废。
2006年11月份,1系造气由于4#炉夹套加水与5#炉夹套加水用一个汽包,并且都是用的是解稀液,由于解稀液里带有沙粒,当时是5#炉已正常开炉运行有很长时间,造成解稀液里带着的沙粒把4#炉夹套加水管线堵死。当时点炉时,操作工也没有进行夹套排污检查试验,点起炉子就升温,操作工也想到看夹套温度,但是夹套温度不准,没有及时叫仪表工修复好,导致炉温升高,夹套的水基本全消耗没,夹套不进水,使整个夹套全部烧红,后经降温处理,被迫安全灭炉。灭炉后经查看夹套鼓包、变形,已报废不能使用。
原因:
1、解稀液带的沙粒堵塞夹套进水管,使夹套缺水烧干锅。
2、夹套温度没有提前验证好是否准确,如果夹套温度准确,不会造成此次事故。
3、当班操作工在点炉升温期间没能够做到对本台炉的认真巡检,巡检不到位,没能及时发现隐患。
防范措施:
1、在点炉前必须先进行夹套排污验证,确保夹套进水管畅通无阻,通过排污看汽包液位是否下降来判断。
2、仪表温度是生产的眼睛,必须保证夹套温度准确无误。
3、对新点炉加强巡检、监护,发现问题及时解决,把事故消灭在萌牙之中。
案例5、由于风机轴瓦缺油而造成轴瓦损坏。
1997年,新上北造气1#轴瓦风机,由于供油油压低,当时钳工对风机稀油站不能全部掌握,一名钳工在调整油压时,误动了供油油阀,关小进轴瓦的油阀,使供油压
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