抓好节点控制降低稠油处理吨液成本.docVIP

抓好节点控制降低稠油处理吨液成本.doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
抓好节点控制降低稠油处理吨液成本.doc

抓好节点控制降低稠油处理吨液成本   [摘 要]稠油的开采和处理,由于受其稠油物理性质的影响,处理成本较高,成为制约其开采的难点。我们通过抓住关键环节,从燃油、破乳剂、用电几方面着手进行控制从而达到降低其处理成本的目标。   [关键词]环节 降低 处理成本   中图分类号:F407.22 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)18-0017-01   引言   孤岛采油厂孤五联合站成立于1985年,担负着采油厂油藏四区、垦利区的原油综合处理及垦西区的原油转输任务,是中石化五星级站库。稠油处理成本过高一直是制约孤岛油区发展的一个瓶颈,如何降低稠油的吨液处理成本始终是联合站的工作重点。抓好主要生产环节的控制,成为降低稠油处理的突破点。   自2010年以来孤岛油区综合含水上升,总液量增大,同时伴随着集输公司在稀油管线中的减阻实验和井场的特殊工艺井的增加,我站为保证外输含水指标加大破乳剂用量,点两台加热炉提高温升等一系列措施,虽然保证了生产但同时直接影响运行成本。年处理液量287.61万吨,总成本1572.4万元,吨液处理费5.97元/吨。   1 合理分水提高加热炉温升,降低燃油成本   目前孤岛油区进入开采后期,综合含水增高,降低了加热炉的温升效果,造成原油脱水温度过低,致使外输含水增高。为了提高沉降温度,一般要点两台加热炉升温,从而造成燃油量增加,每天要烧掉10吨燃油。一个月就烧掉300吨,年累计3727吨合932万元。为了提高加热炉效率,我站今年更换三台高效分离器,使用两台分水量提高到4000――4800方/天,同时更换三台加热炉,提高热炉热效率。同时加强岗位职工的岗位责任制,每小时记录分水量和加热炉温度。根据来液和温升情况点两台加热炉就可保证出炉温度83℃以上,与同期2013年相比温度提高了17℃。为了节约燃油,使燃料完全燃烧班组加强了燃油温度、燃油压力、风比的调节,确定了最佳参数运行规律,将增压岗加热后的稀油通过流程改造引入燃油罐,提高燃油温度,从而也节约了部分燃料。由2013年和2014年的燃油统计表和温升表可以看出,在温升由原来的14℃提高至31℃,而燃油量2014年与2013年相比降低了233吨,合64.35万元。   2 提高脱水温度,降低破乳剂用量   孤岛油区是稠油区大多采用注蒸汽开采,而沥青质和胶质是一种天然乳化剂,在蒸汽热采过程中,极易吸附在油水界面上形成一层粘稠的厚膜,这层厚膜会阻止水滴的凝聚,从而形成稳定的油包水乳状液,导致稠油脱水十分困难。稠油脱水主要依靠添加破乳剂实施处理,随着原油开采时间的延长,原油含水上升,油品性质变差,处理难度加大,为了确保脱水效果,控制外输含水,不断加大破乳剂用量控制含水,从而导致原油处理成本增加。   2.1提高脱水温度降低破乳剂用量。通过合理分水可以达到所需的脱水温度。通过试验破乳剂的最佳破乳温度为80℃,   2.2制定来液油品监测机制,及时调整破乳剂配比。技术人员定期与矿生产组协调看有没有措施井开井。班组定期对来液做PH值监测,并记录在案。发现异常时及时与药剂厂家联系,及时调整药剂型号。每天上罐取三级样,及时掌握含水油层的变化情况,根据含水的高低及时调整加药浓度,减少药剂损耗。   2.3选择合适的加药点。实行多点分开式加药,在原有井排加药点基础上,增加分离器出口流量计处加药点和增压岗掺稀油管线处加药点。这样可以将破乳剂分散在不同阶段进行破乳脱水,提高破乳效果,降低破乳剂的用量。同时也可以单独使用增压掺稀油加药点,减少井排加药经分离器分水造成的药剂流失。   2.4精确加药量的调控。为了精确破乳剂的加入量,我们在药剂罐上装上刻度尺,要求职工每小时记录一次,每次都要精确到2mm。随着来液压力和液量以及含水的变化及时调整加药量。通过合理分水,调节加热炉燃烧器的燃烧状态,使加热的热效率得到提高,出炉温度提高到80℃以上从而确保了破乳剂的破乳效果。在保证破乳效果的同时,我们试着降低了破乳剂的用量,每天降低10kg,最终找到最佳用量单位。药剂费用同比下降24.4万元   3、优化机泵参数运行,降低电耗   3.1峰平谷启停泵降低电耗。根据不同时段的电价,实行峰平谷启停泵。启双泵时,应尽量在用电谷期和平期,停泵时应选在峰期或平期。各时段电价不同,如果运行好了可以大幅减少用电成本。   3.2优化机泵的参数运行,合理启停泵。对每台泵的泵效进行测量,然后根据每台泵效率的高低,结合每天的交油量决定启那台以及启泵的台数。如果交油量低,我们就启一台低效率的泵,如果交油量刚好比一台高效率的泵多一点,我们就先启这台高效泵,在最后几小时再起另一台低效泵,完成交油量。通过合理搭配,优化运行减少启泵台数和次数从而降低电能损耗。   3.

文档评论(0)

lmother_lt + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档