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2015年度技术质量部工作总结
2016年度工作总结技术质量部时光荏苒,2015年在转瞬间匆匆而过。随着能源转型政策方向的明确和光伏市场的回暖,行业企业正处在向智能制造转型的时期,加上客户对品质的要求的大幅度提高,京仪涿鹿努力克服各种外围环境和不利因素的影响,更加努力的扩大市场份额、最大的减少成本浪费,充分发挥专业能力,提高竞争力,战胜困难,赢取胜利。2015年度,我部在公司领导和其他部门的大力支持下,加强生产监管、质量监督的力度;重点从质量全过程的监控,质量缺陷的整治,质量规范的全面补充,质量团队的建设等几个方面入手,严格按照ISO9001质量管理体系认证的要求,深入推进以高质量换市场、赢客户、得发展的经营理念,较好的履行了全年的相关工作。回顾本年工作,主要有以下几个方面:一、积极开展技术质量部工作为了更好的管理技术质量部、仓库的日常事务,2015年伊始,加紧了对技术质量部的管理制度建设,并初步建立了《技术质量部管理制度》、《仓库管理制度》、《生产技术管理制度》、《生产质量管理制度》、《技术中心管理制度》等,并更新了公司的《质量手册》、企业标准《太阳能级多晶硅片标准》以及公司的各项检测标准的汇编;完成了ISO9001:2008质量管理体系的内部审核。二、多晶铸锭技术及工艺研发情况至2015年初开始生产以来,一直致力于发展高效多晶硅片,在领导的大力支持下,通过员工的积极配合,以及我部对整个光伏行业进行的考察分析,做了大量的工艺改进试验,取得了如下进展:(1) 热场改进:通过对600kg多晶铸锭热场的多次试验和热区温度的模拟,研究出了一套合理的铸锭炉运行工艺参数及配方;为了能够实现批量生产,截止3月中旬升级改造了600kg多晶铸锭炉6台,经过近5个月的生产,发现600kg多晶铸锭并不影响硅片质量,于是在7月份的时候全部将多晶铸锭炉改造成了600kg铸锭热场,装料量从500kg提升至改造后的600kg。一定程度上提升了生产效率,降低了生产成本。由于我公司多晶铸锭炉普遍出现热场温度不均的现象(温度东高西低),导致半熔籽晶东面经常出现熔透现象;为了解决这一问题,通过与车间技术人员的多次探讨和大量的热场改进实验,最终确定在热交换台底部东面加散热片这一可行方案,虽然不能彻底解决东面温度高的现象,但至少保证了底部的籽晶能够完整的留住,使硅锭的晶粒大有改善。(2) 工艺改进:为了进一步提升硅片的转换效率,这一年共完成了3次大规模的铸锭工艺改进;第一次改进为3月份更换热场保温材料。至公司建立生产以来,铸锭炉的热场一直未做更换,已生产3年之久,随着热区材料性能的降低,保温效果也越来越差,导致用电量的消耗过大,不利于继续生产;为了提升铸锭热场的保温效果,经领导决定将铸锭热场全部更新,而更新后的铸锭热场会在原来的基础上有一定的变化,工艺的匹配性也会变差;为了满足当前热场的保温结构及产品的质量,于是对工艺做了大规模的改进。第二次改进为5-7月份因天气的变化、冷却水温昼夜波动较大,导致批量转换效率下降;由于冷却水温的稳定性不可控,只好对工艺进行调整,满足冷却水温与工艺之间的匹配性。第三次改进为7月份另外4台铸锭炉的升级改造(即500kg改600kg铸锭),因这四套热场与另外6套不同一个批次,利用其它铸锭工艺进行生产的硅锭总是出现中部阴影,为了解决阴影问题,于是重新制定了长晶工艺及参数,且得到有效改善。由于长时间的生产,铸锭炉的保温效果、热区加热部件、TC测温计老化以及关键零部件的更换、保养、季节性变化、原辅材料更换等都在一定程度上会造成工艺参数的不匹配,每台铸锭炉的运行工艺及参数都做了不同程度的更改,相对而言,今年工艺参数的更改次数比前几年都要频繁。(3) 原辅材料改进:1)硅片的低效比例一直影响着硅片的平均转换效率,每次销售的硅片都被客户投诉低效片的占比较大,有时候甚至达到6%以上,导致多次出现退货、换货和客户流失现象,严重影响公司的声誉。通过对生产工艺和辅料进行对比分析,导致低效片的主要原因为坩埚边沿红区过大,为了解决这一问题,经领导许可,决定更换坩埚,加大坩埚尺寸;于是从三月份开始采购了华融的890*890*480/540型坩埚,通过这一改进,低效片得到了一定的改善,但不彻底,仍然存在客户投诉和退火、换货现象。为了彻底改善,通过对市场的考察和同行的了解,核晶坩埚能有效解决边沿红区问题;于是在6月初的时候,通过与领导协商,决定采购核晶坩埚,试用后少子寿命红区得到有效改善;将实验硅片外发测试效率后,低效比例片降低至1%左右,硅片的转换效率也提升了0.1%以上,得到了有效改善,于是从7月下旬开始,批量更换成了核晶坩埚生产。下图是更换坩埚前与更换后的少子寿命对比: 改进前(两边红区大)改进后(两边红区小)2)随着市场新工艺、新技术的不断改进,硅片转换效率也越来越高,为了跟紧市场的步伐,
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