试论化工储罐自动化改造技术实践.pdfVIP

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试论化工储罐自动化改造技术实践.pdf

2016年第9期 中闺高新竣 NO.9.2016 (总第360期 ) l c ^H i t,r£cH £# EI5£ (CumulativetyNO.360) 试论化工储罐 自动化改造技术实践 余 国燕 (浙江嘉兴嘉化物流有限公司,浙江嘉兴314005) 摘要:文章结合化工储罐 自动化监控系统的改造技术实例,探讨了储罐 自动化监控系统的导波雷达物位计、 PLC、组态软件等设置与设计方法,实现了罐区的自动化管理,以此希望该设计思路与方法能够给予同行业 人员有意义的借鉴和参考。 关键词:化工储罐;自动化改造技术;数据采集;s7—200;.导波雷达物位计;PLC 文献标识码:A 中图分类号:TP206 文章编号:1009-2374(2016)09-0022-02 1301:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.09.010 储罐是化工企业生产、运输、储存过程 中的重要设 量时,该装置几乎不受任何环境干扰 ,可以提供长期、 备 ,其具有储存量大、布置分散、 占地面积广等特点。 稳定的数字量或模拟量的物位信号。 我 国 自20世纪90年代初 引进液位仪表 自动测量技术 以 将机泵的开关回路改造成可供 自动或人工控制的回 来,在储罐参数测量的精度、保护人员安全、降低劳动 路,并在泵房 内安装 自控 /手动切换控制箱。可燃气体报 强度等方面都有了明显的提升。但随着生产经营规模及 警柜的报警输出信号,以24V开关量的形式输入系统。 油品种类的增加,罐区范围也越来越大,原有的罐区管 2.2 控制网络的设置 理方式已不能满足实时性,升级和改造化工储罐的监控 控制网络采用的是基于远程I/O站点的现场总线控 系统迫在眉睫。 制网络,即远程i/o站点将 以模拟信号的形式采集储罐 1 化工储罐的改造技术要求 仪表信号,并作为整套现场总线控制 网络中的从站,负 责与主控制器进行通讯。现场总线控制系统分为五个部 笔者所在单位共拥有21台不同储存容量 的储罐 ,·分 分:第一部分是现场传统型的设备;第二部分是放置于 别存放硫酸、液碱、硝酸、甲醇、甲苯等。在 自动化技 危险区域的防爆远程i/o站点,负责直接采集储罐现场信 术改造前,罐区监控主要 由人工巡检完成,机泵 由人工 号;第三部分是有现场总线接 口 (PLC的CPU单元)的控 启动,储罐存放的物料量无法实时准确地计算。罐区收 制器;第四部分是I/0站与主控制器的连接附件和现场总 付液管道大部分未安设质量流量计,人工储罐、地磅计 线:第五部分是I/0站与现场设备的连接附件和电缆。 量数据作为物料收付时的结算依据 。在高危区,设有可 2.3 人机交换界面的设置 燃气体检测探测器,在值班室安装报警柜,并由当值人 本系统人机交换截面,是利用MCGS组态软件 ,在 员负责监督报警。 Windows环境下,快速构造和生成上位机监控系统。通 对化工储罐 自动化改造技术的要求如下:由系统采集 过MCGS组态软件的驱动程序,其实现与外部设备的数据 储罐的重要数据,如压力、温度、液位等,并在监控界面

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