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太一六期机组解决真空低专题分析报告概要
太原第一热电厂
六期机组真空处理情况总结
国电太原第一热电厂
2005-08-18太原第一热电厂
六期机组大修真空处理情况总结
华北分公司生产管理部:
2003年,我厂六期机组由于真空低导致机组出力降低的问题暴露后,在2004、2005年两次机组大修中,将“解决机组真空低,夏季限负荷运行” 作为大修计划中务必完成的重大项目。在以周厂长为组长的技术攻关组的共同努力,取得了可喜的成绩,解决了机组夏季真空低的问题。现就六期机组解决真空问题作一总结,并为以后的机组检修及维护提出建议。
一、真空系统存在的主要问题
2003年,六期机组真空问题暴露后,引起了我厂领导的高度重视,成立了由生产厂长周茂德同志亲自担任组长,总工程师卫泳波及生技部部长郭友生为副组长,生技部、运调部、运行车间、汽机工程部各主任及技术专工组成的专题攻关小组。小组先后召开了6次技术分析论证会,就真空系统涉及到的设备逐一进行了分析、试验。通过多次的试验、调研,结合几年来机组运行数据的分析,查找出影响机组真空的主要问题有:
凝汽器结垢,造成换热效率下降、端差升高,凝汽器阻力增大,循环水流量下降;
凉水塔填料堵塞、结垢、破损,造成循环水温度偏高,凉水塔冷却能力下降;
循环水二次网清污能力不够,存在堵塞现象,造成循环水流量下降;
#16机组分流部分循环水,使得大机组循环水流量相对不足;
循环水质差,浓缩倍率偏高,凝汽器铜管结垢速度较快,胶球系统长期不能正常投运,无法实现凝汽器在线清洗;
二、#13机组大修真空系统设备检修情况
针对#13机组真空低问题,通过对凝汽器酸洗、二次滤网改造为旋转滤网、#1、2循环泵及电机增容改造、凉水塔更换填料及增加凉水塔出口滤网等一系列技术改造,得到了根本性的解决。大修后机组真空系统运行情况良好,修后机组真空比修前提高8.4kpa。对胶球系统进行了技术改造,更换了两侧收球网、对胶球泵进行了增容改造,对原管道进行了改造。现胶球系统运行正常,南、北两侧收球率均达到98%以上。
三、#14机组大修真空系统设备检修情况
在总结#13机真空系统改造成功经验的基础上,我们对#14机真空系统做了 如下改造:
1、凝汽器
检修前设备运行情况:
凝汽器端差10.35℃;循环水温升9.2℃;
检修情况:
解体后对铜管结垢情况进行检查,结垢最厚1.2mm,最薄0.8mm,平均1mm。
铜管进行酸洗除垢及硫酸亚铁成膜处理工艺。完成凝汽器铜管的疏通、查漏、加堵工作,共堵漏管17根。完成了凝汽器水室清理工作,共清除污泥约20立方米。
检修后设备运行情况:
凝汽器端差3.5℃;循环水入口温度30.1℃;循环水出口温度41.1℃;循环水温升达到11℃;消除了铜管结垢,凝汽器换热能力增强,循环水温升及凝汽器端差均达到设计值。
2、二次滤网
检修前设备运行情况:
检修前,二次滤网堵塞严重,滤网前后压差达到13kpa。
检修情况:
为彻底解决二次滤网堵塞造成的循环水流量下降问题。本次大修中将二次滤网进行了技术改造,由原来的固定式滤网改造为旋转式滤网。并在排污管上加装了回收垃圾的回收滤网,将旋转滤网拦住的杂物收集在回收滤网内,避免了杂物随回水管再次进入系统,造成系统的堵塞问题。
检修后设备运行情况:
二次网前后压差为7—8kpa,对应循环水量为32000t/h,二次网的清洁程度达到设计水平。
3、凉水塔
检修前设备运行情况:
凉水塔水量分配不均,部分区域淋水密度小。
配水槽泥沙淤积。
填料结垢、堵塞现象严重,有部分破损。
2004年9月,国电西安热工所对凉水塔冷却效率进行了测试,测试结果η=64%。
检修情况:
针对凉水塔填料破损后进入系统造成堵塞的问题,大修中在凉水塔出水口设计制作了一道不锈钢滤网。滤网设计高2m,长60m,底部设计有高400mm的混凝土围堰,起到沉积泥沙、拦截杂质的作用;
由于填料堵塞严重,更换了全部4500m2的填料;
配水槽内淤泥沉积,厚度约500mm,全部进行了清理;
铸铁网格板存在破损,更换为玻璃钢网格板,共815m2;
凉水池积有淤泥,检修中共清理出淤泥600m3;
更换防冻管及配水管100m。疏通、清理防冻管及配水管
更换多层流喷头350件,配套法兰及不锈钢螺丝350件。
检修后设备运行情况:
凉水塔淋水密度均匀。
2、我们对凉水塔的冷却能力进行了初步推测,环境温度为33℃,凉水塔出水温度为30.5℃,凉水他冷却能力恢复到设计出力。
4、循环泵
检修前设备运行情况:
#3、4泵出口压力0.27Mpa,电流185A~215A(双泵运行),凝汽器循环水流量为21000t/h。
检修情况:
为解决循环泵流量偏低问题,对#3、4循环泵及电机进行了增容改造,具体改造参数如下:
流量(m3/h) 扬程m 功率kw 效率% 改造前 改
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