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长春热电发展有限公司2011年检修重大特殊项目建设可研报告
长春热电发展有限公司
2011年检修重大特殊项目可行性研究报告
长春热电发展有限公司
2011年8月
目 录
电调系统油动机返厂检修试验可行性研究报告 3
电调系统滤网更换可行性研究报告 9
热网系统大修可行性研究报告 14
3号机水塔桶壁防腐可行性研究报告 18
3、4号炉二级碎渣机破碎齿、砧板更换可行性研究报告 22
3、4、5、6号炉制粉系统管道防磨可行性研究报告 25
3、4、6号炉(6个)排粉机防磨叶轮更换可行性研究报告 28
3-6号炉受热面局部喷涂防磨可行性研究报告 31
3、4、5、6号炉制粉系统管道防磨可行性研究报告 34
2011空压机检修可行性研究报告 37
1~4号炉干排渣系统综合治理可行性研究报告 41
二期5、6号炉湿法脱硫系统整治可行性研究报告 49
皮带机大修可行性研究报告 56
翻车机及筛碎煤机大修可行性研究报告 60
建筑物、构筑物大修可行性研究报告 64
厂区道路维修可行性研究报告 69
电调系统油动机返厂检修试验可行性研究报告
一、前言
(一)项目名称:电调系统油动机返厂检修试验
(二)项目性质:重大特殊
(三)可研编制人:孙长江
(四)项目负责部门:设备管理部
(五)项目负责人:王波
二、项目提出的背景及改造的必要性:
(一)承担可行性研究的单位:设备管理部
(二)项目提出的背景:我厂3-4号机组分别与2005年10月和12月投入生产,至今运行整五年,在五年中每台机经过多次小修和一次机组扩大性小修,在五年运行中共发生高压油动机、中压油动机油缸活塞杆渗油12次,其中中压油动机一次。其主要的原因是没有按照厂家要求,定期的对油动机进行检修和试验。机组长时间运行造成密封件磨损和长时间腐蚀所致。根据上海新华控制工程有限公司、哈尔滨汽轮机厂控制工程有限公司,关于EH油系统检修要求,每次大修必须将油缸及相关部件返厂解体检修,对所有的密封件进行更换,对油缸进行耐压和拉动试验(要求3-4年做一次),由于我厂3-4号机组自投产以来没有进行此项工作,使EH油系统部件,尤其是高压油动机活塞杆渗油的事件频繁发生,严重的威胁机组的运行。
(三)进行的必要性:由于EH油腐蚀性比较大,对EH油所有的部件及密封件会产生不同程度的腐蚀作用,尤其是冬天机组调峰的幅度比较大,高压油动机动作频繁使油动机活塞杆密封件磨损,发生渗油使油动机不能正常工作,所以应定期对油动机进行返厂解体检修试验是非常必要的。
(四)调查研究的主要依据、过程及结论;
通过调研了解了吉林热电厂、长山热电厂、通辽热电厂200MW机组EH油系统部件检修情况及总结公司电调改造后的大小修经验,和我厂1-2号机组大修对EH油系统部件返厂试验情况,进一步确认EH油系统相关部件返厂检修试验,可以保证EH系统运行的稳定性和可靠性。
(五)原系统或设备的基本情况:
1.拟进行的系统或设备的基本情况说明;
1、3-4号机EH系统所有部件由哈尔滨自动控制工程有限公司生产,由吉林电建公司2005年安装。
2.系统或设备简述;
见“项目提出的背景”。
3.铭牌:
4.制造商:哈尔滨汽轮机厂自动控制工程有限公司
5.投产日期;3号机2005年10月,4号机2005年12月
6.技术状况及其它有关技术参数;无
7.运行简历;
3号机组2005年10月运行;4号机组2005年12月运行。
8.主要历史状况等。同上
(六)存在的主要问题:
1.缺陷情况的记录和叙述:
由于3-4号机EH系统经五年长时间运行,没有对EH油系统部件进行系统的检修试验工作,使EH油系统的大部分部件的密封件腐蚀磨损,共计发生高压油动机活塞杆渗油11次:中压油动机活塞杆渗油两次:高压主汽门油动机丝堵漏油一次,高压油动机油缸丝堵漏油两次:AST/OPC丝堵渗油两次。上述问题严重威胁系统安全运行。
2.安全生产:
由于EH油系统部件不能定期的返厂检修试验,各部件频繁的发生渗漏油,严重的威胁机组安全,尤其是冬季供热的可靠性。
3.系统匹配:是。
4.环境保护:无。
5.节能降耗、提高经济性;无
(七)油动机返厂检修试验解决哪些问题。
减少EH油系统各部件渗漏油次数,提高电调系统运行的可靠性,保证DEH系统长时间投入谐调运行。
三、方案论证:
根据我厂1、2号机组EH系统部件返厂检修试验周期的情况,及厂家提供的检修维护手册说明,EH油系统液压部件返厂检修、试验工作是十分必要的。
(一)方案描述:
1、油动机检修
1.1 油缸部分
1.1.1 油缸解体清洗修磨镀涂;
1.1.2 更换密封圈活塞环导向套;
1.1.3 活塞杆油缸筒表面检测,若有损伤拉毛或变形等厂家负责更换。
1.2 集成块部分
1.2.1 集成块解
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