南京钢铁厂铁水捞渣机成功使用实践.pdfVIP

南京钢铁厂铁水捞渣机成功使用实践.pdf

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南京钢铁厂铁水捞渣机成功使用实践.pdf

南京钢铁厂铁水捞渣机成功使用实践 郎秋燕 黄 晶 张冬霖 (南京钢铁公司炼钢厂) 1 概述 南京钢铁集团目前老区炼铁厂高炉五座,总容积约2000M3,每昼夜出铁量为6000吨左右,铁水成份: [P]:0.110~0.130%;[S]:0.040--0.080%;Si:0.50~0.90% 炼钢厂600吨混铁炉两座;两套乌克兰技术脱S装置;三座30吨LD转炉;两座LF钢包精炼炉;两台方 坯连铸机,一台超低头板坯连铸机;年产量为220万吨钢;钢种约分为三大类:低碳低硅系列;低合金系列; 中、高碳系列。 2现状 为大力开发低S品种,我厂在2002年6月投资建成两套乌克兰技术脱S设备装置。投入生产后给低硫 品种钢的生产带来了便利,但在生产过程中成本较高,主要反映在:一、金属镁粉消耗量较大;二、炉前在冶炼 16小时进行铁水脱S分装;二、不断脱S,不断对混铁炉进行冲洗;三、混铁炉内铁水S达到0.010%以下。开 始安排16MnR;四、要求炉前炉渣碱度按4.0左右配加石灰,在连续生产达到20炉左右以后,冶炼难度增 ≤0.018%;五、扎后探伤合格率只有65~70%。具体数据如下: 铁水脱S数据(表一) 注:均为乎均值 炉前冶炼(表二) 注:均为平均值 3 分析 自铁水预处理脱S系统投入运行后,在生产实践中,我厂在生产船用钢、35#~50#钢等钢种[S]要求 在0.035%以下时,为生产提供了极大的方便,无论从炉前冶炼,成本以及成品材的机械性能上得到了充分 也不能达到钢种终点要求,后吹比较严重。为此,分析认为:虽然进行脱S,且铁水S含量较低,但是由于脱S 后的产物仍然带人混铁炉;在向转炉提供所谓的低[S]铁水时,铁水渣还是带人转炉所至。因此,对铁水渣 进行取样分析,结果如下(平均值): 一158— 铁水渣分析数据(表三) 从铁水渣以及脱S后的铁水渣来看,含硫量非常高,故脱S后铁水虽然[S]含量较低,但是仍然带人转 炉,结果导致终点倒炉达不到预期目标。这样就失去脱S的真正目的,必须将铁水渣去除。 4论证 4.1调研: · 目前,对铁水除渣两种装置:一种是铁水扒渣机;一种是铁水捞渣机。 4.1.1铁水扒渣机 扒渣机技术目前比较成熟的一是美国产品,一是日本产品。而从我厂两套脱S系统来看,是在老厂房的 基础上改造的,如果使用扒渣机存在以下几个难点:一、从设备布置来看脱S平台标高不够,需改造,就相当 于脱S设备重新安装;脱S系统是离线进行,原有脱S大罐等必须改造成自带倾动装置;投资两台扒渣机工 程概算需1100万元;--、从目前考察来看,使用扒渣机的厂家,铁损较大,扒渣后的铁损量达到10Kg/I铁。 4.1.2铁水捞渣机 铁水捞渣机是国内产品,每台捞渣机投资150万元,就我厂而言,它完全摆脱了使用扒渣机可出现的困 难。一、从设备布置来看,原脱S系统无需任何改造,投资两台捞渣机工程概算需300万元;二、捞出的铁渣 含铁量较低,从考察来看只有0.9~1.0Kg/T铁。 4.1.3综合比较 一次性投资 铁损 现场适用性 550×2=1100万元 扒渣机: 10Kg/T铁± 需停产改造原有设备 边生产边施工 捞渣机: 150×2=300万元0.9~1.0Kg/T铁± 经过综合考虑和长期效益,决定采用烟台盛利达工程技术有限公司生产的捞渣机。 5设计、安装 渣机正式进入试运行。从土建到试运行只用了50天,且更奇的是设备到厂进行安装、调试到使用只用了3 天时间。 6使用效果 6.1捞渣效果 6.1.1捞渣率 投人生产后,对100罐铁水进行捞渣统计分析效果 从表四对100罐铁水进行捞渣统计来看,去渣率平 捞渣率比较(表四) 均在89.5N92.0%,效果比较好。

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