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脱泡填料更换周期研究 一、小组概况 化纤公司制胶车间脱跑填料处理QC小组成立于2007年11月,主要负责处理脱泡填料使用周期短的问题,目的是增加脱泡填料使用周期,改善粘胶质量,使生产处于最佳状态,降低脱泡填料更换次数,减少人力物力的消耗。自小组成立以来,小组致力于改革创新,提高经济效益,降低生产成本,以使生产系统处在一个高产低耗、平稳运行为目标,勇于探索,迎难而上,不但解决了一些一直困绕着化纤业的难题,取得了一些科技成果,同时也锻炼了一支技术过硬,勇于进取的QC攻关队伍。 小组概况表 二、选择课题 随着中国加入WTO,纺织业发展迅速,各地纷纷上马化纤厂,化纤行业出现近饱和状态。为了保证自己始终处在化纤业的马首,我厂已由当初的二万吨扩产到十六万吨,可由于产量的加大,脱泡系统的老化,导致填料使用周期明显缩短,成本消耗升高,随着全球可利用资源的大量消耗,全国提倡节能降耗,降低成本,并在激烈的市场竞争中,增加成品质量降耗降成本成为关键,填料使用周期太短,并且粘胶质量有所下降成为目前应当解决的关键问题,为此,公司决定成立填料周期处理QC小组。 (二)当前状况调查分析 原液的粘胶质量是纺丝的关键,而粘胶质量的好坏主要看黄化的酯化度、过滤系统的好坏、脱泡的质量等,脱泡不净纺丝时大的气泡使纺丝断头,小的气泡形成气泡丝,降低成品的强力。我们三友集团化纤有限公司采用的是连续脱泡系统,其先进性在全国化纤行业中居首位。 2.脱泡填料现状 随着产量的增加,脱泡系统老化填料更换频繁,粘胶质量有所下降,耗费大量人力物力。为解决这一问题,我们只能另辟溪径。虽经各种努力,更换周期有所增加,但还是不太理想。所以,为了真正做到节能降耗,提高公司在全国及至全球的竞争力,我们必须采取新方法处理来处理填料问题。 针对提产降耗,如何处理脱泡填料使用周期过短这一课题,应从何处入手解决,小组成员经多方论证,利用多年工作经验,积极想出对策并提出了几个可供选择的突破口: (1)拆掉脱泡前的换热器,弯管变直管—避免大量胶皮形 成,脱泡更容易。 (2)脱泡上部加布胶器——防止局部产生冲压力 (3)清理脱泡前所有粘胶桶——去除积累的胶皮。 (4)增加脱泡前后罐式过滤器清理频率——去除小胶皮 (5)将罐式过滤器滤芯更换(3mm*3mm到1mm*1mm)——过滤胶皮 小组对以上五个可选择的突破口进行分析、评估,并选定突破口(具体内容详见表3,其中符号所代表的分值:☆5分 △3分 〇1分) 确定课题后----我们从简单容易开始试验 三 、设定课题目标 四、提出并选择方案 小组成员运用头脑风暴法,围绕实现小组活动目标,提出许多想法和看法,最后决定由易到难,有低费用到高费用实施。 方案一:增加脱泡前后罐式过滤器清理频率。 方案二:清理脱泡前所有粘胶桶。 方案三:拆掉脱泡前的换热器,弯管变直管 方案四:脱泡上部加布胶器 方案五:将罐式过滤器滤芯更换(3mm*3mm到1mm*1mm) 五、将方案五具体化并制定对策 填料更换频繁,经QC小组多次开会研究,确定主要原因是,粘胶中存在小胶皮 ,还有原料中的杂质,导致填料堵塞,,粘胶脱泡效果下降,粘胶进口压力高。 六、实施过程 实施1:2008年9月1日由组长陈学江向公司领导及部门申请立项,9月7日批准后由本小组成员周殿朋、尹国宾、李姝香画图设计。 实施2:9月15日由刘春华根据图纸及工程量计算材料,经副组长刘勇、批准后报公司设备部、供应部购买。 实施3:9月28日所需材料、设备备齐,由刘勇等小组成员根据图纸预制、安装,于12月10日安装完毕。 实施4:10月19日试用,未发现问题,投入使用。 七、效果检查 对策实施完毕后,结果令大家出乎意料,脱泡填料更换频繁问题马上解决,数据如表9所示。经过8个月的使用,滤芯更换取得十分良好的效果。 本次QC小组活动投入未超过预算,并达到了预定目标,取得了骄人的成绩,粘胶质量明显好转,缩短了填料更换周期,节省了大量人力物力,真正达到节能降耗的效果。 八、巩固措施 1、严格制定脱泡前后罐式过滤器清理周期。 2、试验过程,材料整理存档,对以后生产提供理论依据。 3、对职工进行保密教育,罐式过滤器滤芯内部构造严格保密。 九、总结及今后打算 通过本课题的开展,发现运用头脑风暴法,对解决该课题帮助很大,可以充分发挥每个人的聪明才智,激发每位成员的思想火花,创新意识,从而收到集思广益的效果。 在以后的各项工作中,我们QC小组成员将以积累的QC成功经验,敢打敢拼,积极投入到化纤事业的大潮中。 * * 制胶车间填料更换研究QC小组 小组名称 助工 组员 大学 男 王艳山 8
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