加氢裂化开工过程事故汇编讲述.doc

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加氢裂化开工过程事故汇编讲述

加氢裂化开工过程事故汇编 二零一零年七月 生产技术处 循环氢压缩机故障 循环氢压缩机及其辅机故障,严重制约了装置的顺利投产,反应系统气密过程中,当反应系统压力12.0~14.0MPa,因密封油泵压力不足,密封油系统热量分布不平衡,油冷却后温度较高,曾数次造成循环氢压缩机停机,影响气密进度,对密封油泵及冷却系统进行改造,16.0MPa氢气气密一次合格。投料试生产后,循环氢压缩机频繁停机,且没有任何报警,给查找原因带来较大困难,其间陆续解决了润滑油泵出口安全阀弹簧损坏,调速油供油管径过小,DG505调速系统参数整定欠佳,冬季外供中压蒸汽管网过长,中压蒸汽温度低易带水,现场调速系统反馈信号接线短路等问题,使停机问题最终得以解决。 C101(循环氢压缩机)密封油液位导致机组联锁跳闸 1986年7月9日,Q01机组在第一次试运中,8:05时密封油高位罐液位下降,电泵也无法维持液位。8:08时由于高位罐液位低造成联锁跳闸,Q01自动停运。事后发现液位自控回路调节阀处于关闭状态,经检查是该阀定位器供风定值器损坏,仪表风中断造成调节阀自动关闭,使密封油不能进入高位罐。 分析:调节阀出故障是操作中常见的现象,当运转设备正常而出现断流故障,应立即查看调节阀开度,必要时用旁路阀调节。 1.0MPa蒸汽温度减温到180℃ 1986年8月21日,C101(循环氢压缩机)正在开机试运中,废热锅炉开除氧系统,(向CT1019循环氢压缩机蒸汽透平)背压蒸汽注碱温水,将1.0MPa蒸汽控制在250℃,由于除氧器温度升的过高液位波动,造成F106-P0lA泵(碱温水泵)抽空碱温水中断,背压汽温控表TC-713自动将注碱温水阀全开,备用泵起动后温控表调节滞后,大量碱温水注入C101背压汽中,使1.0MPa蒸汽温度降到180℃。故障出现后,紧急将TC-713改手动将温度提回到250℃。 分析:加氢裂化装置的低压汽是排放到厂管网,1.0MPa蒸汽饱和温度为170℃,接近170℃时会造成蒸汽带水事故。我厂热裂化装置和瓦斯压缩站使用以1.0MPa蒸汽为动力的汽轮机,蒸汽带水会造成汽轮机损坏,对蒸汽温度的控制万不可大意。 C102向制氢返回氢中断 1986年9月2日,C102B机(新氢压缩机)由于一级入口滤网堵需更换到C102A机。启动C102A机后,由于新氢管路太脏,一级和二级入口滤网立即堵塞,被迫紧急停机,造成制氢返回氢中断,制氢装置被迫切断进料。 分析:制氢反应炉需要加氢C102提供返回氢作反应配氢,返回氢中断制氢将被迫切断进料,反之又影响加氢,这是一个联系两个装置的重要环节,换机时一定要注意将返氢线打开,此次故障产生于试运阶段,所以影响不大。正常生产操作则会产生重大波动。 C101更换转子 1989年7月4日装置第12周期开工,18时当循环氢压缩机C101转速由3000rpm向8000rpm提速时,机组出现严重振动,厂部决定进行检修。经检查发现,迷宫密封磨损,蜂窝密封磨损,平衡鼓镀层有剥落现象,转子叶轮有结垢现象,吸入口与级间扩压器内存有蜡油,原转子已不能再用,厂部决定更换国产新转子,以后运转情况表明,国产转子的性能优于进口转子。 分析:因循环油进料孔板FRC-157法兰泄漏,装置进行21巴/分紧急放空降压时,部分较重的油冲进入C101入口管道,当C101重新启动时循环气体带液造成机组振动,损伤转子与密封件,这种现象车间已估计到,但是当时条件不允许进行处理,而是“抓紧时间开工”,结果是相反的。此次教训应牢牢记住,不能盲目执行上级命令。 循环氢压缩机喘振 4月11日装置停工准备进行第二次催化剂再生,4月24日开C101循环氢压缩机循环升温,15:50时接班完毕后,岗位人员发现温控表TIC-210输出在50%以上,B阀处于全开的位置,E101与E103循环氢/反应产物换热器换热流程短路。为提高循环气换热温度,用仪表手动将B阀关闭,此刻C101入口流量立刻下降产生喘振,机岗位反应迅速立即将反飞动控制阀全开,没有造成机组损坏。事后查明TIC-210回路A阀手动轮开在关闭位置上,调节器信号对该阀无作用,当B阀关闭时实际上造成反应流程中断C101断流,故障当时的瞬间C101入口压力2.7MPa出口压力5.3MPa。 这是一起严重的未遂事故,幸亏机岗位反应快否则C101转子非损坏不可。上一班开机流程检查不细,恰巧停工冷却时TIC-210的手动输出使B阀打开,反应流程畅通顺利开机,但却埋下了事故隐患。接班的检查不细。当发现与正常不同现象应追问清楚,但没有那样做。开工期间要特别注意流程正确,如发现异常一定要弄清楚再调整。 新氢机出口超压现象 1994年开工切换机组过程中,此时系统压力已达到6

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