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提高分注有效率的技术政策
一.前言
分注有效井的概念:能够按照地质配注把水注到层(注水时率有保证,分注管柱合格,实际注水到层由监测、测试资料印证)的分注井就是分注有效井。分注有效率—分注有效井与分注井总井的比值就是分注有效率,由两种形式来描述:一是分注水量有效率—分注有效井注水量与分注井总配注量(实注水量)的比值、二是分注有效时率—分注有效井注水天数与分注井总井数日历天数(实注天数)的比值。
二、概况
全厂注水井总数333口,开井数260口,日注水量14861m3 (表1)。注单层井总数25口,开井数17口,日注水量888 m3;卡漏井总数20口,开井数19口,日注水量880 m3;下封分注井总数191口,开井数148口,日注水量8525 m3,其中油套分注井总数33口,开井数27口,日注水量1252 m3、一级二段注水井总数74口,开井数49口,日注水量2649 m3、二级三段注水井总数77口,开井数67口,日注水量4200 m3、三级四段注水井总数7口,开井数5口,日注水量424 m3。
上半年分注井开发指标:配注水量有效率57.9%、实注水量有效率73.4%;分注有效时率62.6%、实注有效时率78.3%;测试率90.2%;测试成功率85%;分注层段合格率56.9%。
三、2005年上半年影响分注有效率原因分析
(一)正常分注出现问题井(132井次)原因分析(表2)
采取措施已解决103井次,待上作业29井次(其中测试不正常需上作业22井次)。
1、管柱及井口漏失井次15井次(表2-1)。其中井口下法兰漏5井次,原因分析:一是注水压力高、二是井口老化;本体漏失7井次、丝扣漏失3井次,原因分析:油管使用年限过长(平均1285天,约3.5年),老化所致。
2、分注工具出现问题47井次。其中封隔器失效43井次,原因分析:一是注水压力高(W22块11口平均油压21.7 MPa、平均套压20.9MPa)、二是注水压力波动大,地面单流阀失效、三是注水压差大(文明寨油田NM208、M365、M1-19)、四是封隔器本身质量问题、五是井筒脏,封隔器反洗活塞关闭不严、六是管柱结构问题,没有合理锚定;封隔器卡在层上3井次,原因分析:校深不合格、监督不到位;双球座漏1井次,原因分析:井筒脏洗井不彻底。
3.测试问题70井次(表2-2)。其中测试迂阻29井次,原因分析:一是死油影响18井次、二是井筒结垢影响6井次、三是沙和调剖剂影响5井次;工具落井23井次,原因分析:一是死油影响12井次、二是井筒结垢和水咀生锈影响6井次、三是堵塞器质量问题影响3井次、四是操作不当2井次;水咀投不进9井次,原因分析:一是死油影响7井次、二是井筒结垢和地层出砂影响2井次;水咀捞不出9井次,原因分析:一是死油影响6井次,二是地层出砂影响3井次。
(二)分注井作业后不正常井(69井次)原因分析(表3)
采取措施已解决61井次,待作业返工8井次(测试不正常5井次)。
1、管柱问题7井次(表3-1):其中井口下法兰漏1井次,原因分析:井口未上紧;油管本体漏5井次、 管柱丝扣漏1井次,原因分析:油管使用年限过长,老化所致。
2、工具问题22井次(表3-1):其中封隔器不座封14井次,原因分析:一是套管腐蚀结垢不光滑(M216、M49)、二是封隔器质量问题(W137本体漏、NW22-1封2下接头漏,未上紧)、三是注水井压差过大(NW22-1、CW22-10)、四是作业操作不当(W137);偏心配水器漏6井次,原因分析:工具质量问题;水咀漏1井次;封隔器内径小1井次(49-18)。
3、测试问题40井次(表3-2):其中测试遇阻26井次,原因分析:一是死油影响18井次、二是井筒结垢影响3井次、三是砂和调剖剂影响4井次、四是落物1井次;工具落井4井次,原因分析:一是死油影响3井次、二是沙影响1井次;水咀捞不出7井次,原因分析:一是井筒结垢影响4井次、二是死油影响2井次、三是堵塞器头不正1井次(M407);水咀投不进3井次,原因分析:死油、垢、调剖剂影响各1井次。洗井成功24井次、放大注水三天后投捞成功2井次、打捞成功3井次、重新作业6井次,还有5口井待作业返工。
(三)上半年不正常分注井影响指标分析
1、上半年不正常分注井对分注有效率的影响:
(1)、分注有效时率分析(表4)。
上半年分注井注水时率79.97%(计划停注影响时率9.7个百分点、非计划停注影响时率10.3个百分点);分注有效时率62.6%(分注失效影响有效时率17.3个百分点);实注有效时率78.3%(分注失效影响实注有效时率21.7个百分点)。
(2)、分注水量有效率分析(表5)。
上半年分注井配注完成率78.8%(分注井停注影响水量37.1788×104㎡,使配注完成率下降21.2个百分点);配注水量有效率
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