异形零件加工汇编.doc

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异形零件加工汇编

异形零件的加工 摘要:在我校校办工厂生产中遇到的一种 “拐臂” 零件,该零件具有异形零件的形状复杂、不规则特点,造成加工工艺复杂等棘手问题,使质量和进度受到了很大影响。本文就此“拐臂”零件加工过程中遇到的一些问题为例,经过具体实践分析、总结,对异形零件工艺、夹具、刀具进行合理改良,提高了生产效率,保证了产品的质量,也为同类异形零件的加工提供了参考。 关键词:异形零件 工装 夹具 加工方法 异形零件,即一些形状复杂、不规则的零件。在机械加工中,对于简单的长方体类、轴类零件,使用通用的工艺、夹具就能满足其要求;对于这类复杂或者不规则的零件的加工,采用一般的加工方法很难达到其要求,且其加工工艺相当复杂。而采用科学的工艺流程、设计专用的工装设备则能较好地解决此类零件的加工,特别是批量加工时才能保证加工过程的顺利进行。 该零件形状如图1所示,其材料为铸铁。加工要求: ① 2组厚度为mm的平面,且2组的中心平面相距35±0.1mm。 ② φ10mm、φ16mm两通孔相距70±0.05mm,且两孔轴线平行度0.05。 ③ 35mm×28mm封闭孔、35mm×20mm封闭孔两端相切且与φ16mm基准孔尺寸 1 最初方案一的工艺流程 工序:①铣削面Ⅰ②铣削面Ⅱ③铣削面Ⅲ④铣削面Ⅳ⑤铣削面Ⅴ⑥钻、镗φ16基准孔⑦铣削直槽⑧钻镗φ10⑨钻削M16螺纹底孔⑩铣削35×28封闭孔、35×20封闭孔(预钻落刀孔省略)⑾攻M16螺纹⑿去毛刺、交检。 2 分析方案一在加工过程中出现的工艺,夹具,刀具问题 ⑴ 铣削面Ⅰ中,粗基准选择不合理,没有遵循粗基准选择原则中的较大而平整这一原则。以未加工的面Ⅴ为粗基准,该面小而不平整,加之两侧面为毛坯,很大程度上是以点接触,在受到切削冲击力时,工件的前端就会产生上浮或下沉,至使面Ⅰ过切,面Ⅱ、面Ⅴ余量不均匀甚至局部没加工余量,导致报废。如图2所示 ⑵ 铣削面Ⅲ面Ⅳ中,由于加紧力作用点不合适、远离加紧点的基准面与定位面出现虚假接触。选用盘形平面刀具直径φ100mm过大,铣削冲击产生的震动,导致Ⅲ面Ⅳ面尺寸不稳定,出现报废。分析如图3所示加紧力作用点的确定:应落在定位元件上或几个定位元件所形成的支撑区域内、应作用在工件钢性较好的部位、应尽量靠近加工部位。刀具选择:用端铣刀铣平面时,端铣刀的直径应大于工件加工面宽度的1.2~1.5倍。 加工后Ⅲ面Ⅳ面的位置关系如图4所示 ⑶ 铣削面Ⅴ,图纸要求Ⅰ、Ⅴ面尺寸为,在实际加工中,Ⅰ、Ⅴ面平行度非常难保证,导致尺寸不稳定,严重者超差达0.5mm。其原因,由于Ⅰ、Ⅴ面的两侧面不加工,加之两侧面有一定的拔模度,在平口钳加紧后,Ⅰ面不能很好与垫铁紧密贴合,产生过切。如图5 一般平口钳,活动钳口与导轨间存在间隙t。在平口钳导轨的下面。在夹紧工件时,夹紧力与工件作用于活动钳口的反作用力 F′不在同一直线上,将产生一转动力矩M,M=F×L该转动力矩使动钳口有顺时针转动的趋势,活动钳口与导轨间的间隙位置上移,使活动钳口上抬, 产生一个转角α,α最大为arcsin(t/A)。活动钳口顺时针转动会带动工件逆时针转动, 从而使工件的定位面离开钳体导轨面,造成铣削面与地面不平行,由图6可知,该不平行面的夹角角度最大为α。 由此可知:要使该转角最小,那么转矩就得尽可能最小。一是要让力臂L尽可能小,即尽可能选用浅钳口平口钳,让工件尽可能沉到钳口中;二是铣削加工面尽可能贴近平口钳钳口,只要在加工过程中铣刀不切到钳口即可;三是夹紧力尽可能小一些,防止固定钳口外倾,这在精加工时尤为重要。另外,工件装夹完毕,用榔头轻敲活动钳口上部,排除平口钳导轨上部间隙。 ⑷ 封闭孔35×28、35×20距φ16基准孔位置超差,窜销划线试铣来保证。操作过程中随机性大,并且生产工人劳动强度大 ,效率底,在此工序加工时间长,且不稳定,影响质量和进度。 3 改进工艺路线、装夹方式 ⑴ 铣削面Ⅰ时由于工件各面为毛坯,选择粗基准不合适,导致报废。经前文分析报废原因,增大粗基准面积,设计Z型垫铁,使未加工的毛坯面Ⅱ作为辅助支撑,平口钳加紧。如图7所示:经过Z字型垫铁的使用,不但减小了面Ⅰ加工中产生的过切,而且生产工人劳动强度降低,效率得到大幅度的提高。 ⑵ 分别铣面Ⅲ面Ⅳ产生的两面尺寸不统一,而且多余的增加了一道工序,且夹紧力方向不合适,使夹紧力作用点没分布于工件的有效支撑面内。通过如图8形式的压板加紧方式,改变加紧力作用点,使Ⅲ、Ⅳ面一次加工成形,装夹可靠质量稳定,大大缩短了零件的加工周期。为了减小冲击震动,选用直径φ40硬质合金力铣刀。 ⑶ 铣面Ⅴ由于工件两侧毛坯且有拔模度,造成尺寸超差报 废。经工序调整,把铣面Ⅴ工序调到35×20封闭槽工序之后,用压板压35×20封闭槽壁,使Ⅰ、

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