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某站2压缩机组着火事故分析报告选编
某站2#压缩机组着火事故的分析报告
一、概述
17:22:05,某压气站2#机组在完成25K保养的正常启机测试过程中,当压缩机组正常升速至4350rpm时,压缩机非驱动端干气密封一级泄漏压力PT-757瞬间上升至629KPa,达到高高联锁保护值,压缩机组ESD动作,机组泄压停机。同时,压缩机矿物油箱压差PDT-176高报警并超限。在停机放空过程中,动力涡轮排气烟道排放出大量黑色烟雾,矿物油箱油雾分离器排气口出现大量气体夹带油雾现象,ESD停机指令发出10分钟后,17:34燃气发生器消防系统联锁动作,CO2喷发,现场检查确认PT箱体发生着火现象,导致部分仪表电缆绝缘层烧损。
二、事故经过详细描述
2#机组按照计划完成25K检修,机组正常开展启机测试工作。首先启动2#机组对压缩机正常充压,充压完成后压缩机进口压力6.8MPa,此时压缩机驱动端干气密封一级泄漏压力150KPa、泄漏流量3.90%,非驱动端干气密封一级泄漏压力139KPa,泄漏流量3.70%。
17:02液压马达开始启动,17:06机组点火成功,17:07机组达到怠速状态,17:12压缩机成功达到最小负载3965rpm。运行人员开始正常切换机组,对3#机组进行降速,准备对2#机组进行加载测试,此时压缩机驱动端、非驱动端干气密封泄漏压力及流量均处于正常稳定状态。17:13压缩机组升速至4000rpm,17:18压缩机组升速至4200rpm,17:19压缩机升速至4350rpm,17:22:05压缩机非驱动端干气密封一级泄漏压力PT757瞬间达到629KPa,超过联锁动作值,机组ESD泄压停机并锁机四小时。
停机后,根据报警信息,确认2#机组自ESD动作指令发出至CO2喷发,动作情况及顺序如下:
17:22:05,PT757高高报警,触发机组ESD动作;
17:22:05,PDT-176矿物油箱压差高高报警并超过满量程故障报警;
17:22:06,因PDT-176高高报警联锁动作,发出ESP停机指令;
17:22:15,矿物油箱液位低报警,报警信号L71MQL_ALM;
17:23:15,动力涡轮排气烟道可燃气体检测器45HA-4检测到可燃气体高报警;
17:24:13,动力涡轮排气温度T8F高偏差报警;
17:25:13,动力涡轮排气温度T8A高偏差报警;
17:25:05,手动拍2#机组ESD按钮;
17:32:30,动力涡轮箱体温度TE-455高报警(报警信息TEBA2);
17:32:31,动力涡轮箱体舱室温度高高报警,联锁停机指令发出(L26BT2);
17:33:30,动力涡轮舱室火焰检测温升探头45FT-6报警;
17:34:00,动力涡轮舱室火焰检测温升探头45FT-5报警;
17:34:00,燃机消防系统CO2喷发;
17:34:01,动力涡轮舱室火焰检测报警L45FT发出;
17:34:30,CO2快喷管线压力高高报警(45CP-1);
17:34:32,燃机箱体通风挡板全关到位。
17:35:59对该机组HMI界面进行查看确认联锁动作正常,截屏保留报警信息。此时压缩机非驱动干气密封一级泄漏压力PIT-757显示值为629KPa、泄漏流量FIT763数值109.5%,压缩机驱动端干气密封一级泄漏压力PIT-755数值为129KPa、泄漏流量FIT-761数值25.17%;17:38:45,检查确认压缩机矿物油箱体压差达到1098.8Pa,超过满量程,压缩机干气密封隔离密封空气PIT-750压力1049.14KPa,超出满量程1030KPa。相应截屏信息如下:
图1 压缩机干气密封界面
图2 压缩机矿物油箱
图3 HMI报警截屏
图4 HMI报警截屏
图5 压缩机非驱动端干气密封泄露压力趋势
三、现场拆卸检查情况总结
事故发生后,开始进行干气密封的拆卸工作,在完成了驱动端联轴器的拆卸后,进行压缩机进行手动盘车及轴窜量的检查,在手动盘车过程中压缩机轴无法转动并且轴窜量也无法测出,分析认为干气密封动静环碎裂卡涩造成压缩机轴抱死。
进行了动力涡轮和燃气发生器的孔探工作,动力涡轮2级动叶静叶根部有部分结焦的现象,叶片比较干净,一级没有明显的异常;燃气发生器高压涡轮、燃烧室和压气机部分没有发现异常;同时对动力涡轮箱体内部电缆进行检查,发现动力涡轮排气温度探头T8电缆、动力涡轮壳体振动探头延长电缆、动力涡轮箱体温度变送器探头及电缆烧蚀损坏。
完成非驱动端干气密封的拆卸工作,在拆卸过程中发现在隔离密封腔体内有大量黑色碎屑(图6所示),隔离密封与轴套卡涩在拆卸过程中无法正常分离,轴套表面与梳齿发生摩擦造成磨损(图7所示),怀疑为干气密封动环或静环破裂磨损造成。将拆卸的干气密封进行外观观察,并未发现明显缺陷(如图8所示),手动转动静环,转动正常无卡涩,向下压缩静环弹性
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