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起重机吊重坠落的原因分析

起重机吊重坠落的原因分析 朱建新 詹集合 嘉兴市特种设备检测院 嘉兴 314000 文章编号:1001—0785 (2010)09—0069—02 嘉兴某纸品厂造纸车间于 2007年 4月安装 1 起的。电动机一端高速运转,中间轴与减速器主 台2006年9月出厂的电动葫芦桥式起重机 ,该机 轴之间的刚性联轴器是靠花键连接的,又离电动 型号为 LH20/10—12一A5,起升高度为 12m,起 机输 出轴相对较远。那么中间轴另一端 由于不同 升速度为3.5(7)m/rain,大、小车运行速度分别 心而不在一直线上运转,甩动较厉害。刚性联轴 为22m/rain、20m/min。该设备安装后于2007年 器处花键的截面积相对减速器主轴的截面积要稍 7月监督检验判定为不合格 。经安装单位整改后, 小一点,所 以,这个部位的受力相对要大于其他 于2008年5月再次检验后合格,并正式投入使用 。 部位。这也就意味着该部位在长期非正常情况受 力下容易断裂。中间轴不同心的原因首先是起升 1 事故描述 限位失效,造成吊钩多次冲撞 电动葫芦外壳,外 2009年 1月,该起重机正在进行纸卷 吊运, 壳变形导致 中间轴位置被顶弯、变形。其次,经 在提升过程 中,重物突然坠落,当时重物下方所 常超载或斜拉斜 吊作业 ,导致卷筒外壳受力过大。 幸无人,未酿成伤亡事故。该设备发生此类事故 中间轴偏离原位,造成中间轴变形,该设备在安 并非首次,第 1次发生于2008年9月,其后几次 装初期,吊运 了许多大吨位的造纸设备,有可能 造成 吊运区域内造纸设备不同程度损坏。 造成超载。再次,是 由于 电动葫芦本身质量所引 起的,目前市场上 电动葫芦质量参差不齐,价格 2 原因分析 相差较大,电动葫芦外壳的材料,中间轴和减速 对发生故障的起重机全面检查后,发现引起 器主轴的材料不符合相关制造要求。 坠落事故的直接原因为电动葫芦卷简 内中间轴与 3 预防及解决措施 减速器主轴之间的刚性联轴器处断裂,造成提升 力突然消失,重物坠落。从第 1次事故后短短的 2009年5月 1Et起, 《特种设备安全监察条 几个月中连续更换4根轴,最后更换轴的时间仅 例》实施,条例第6章事故预防和调查处理第64 为事故发生前2d。后经进一步分析,发现断轴原 条 明确规定起重机械主要受力构件折断或者起升 因是由于电动葫芦卷筒 内中间轴的同心度不够引 机构坠落为一般事故 (即无人员伤亡)。因此,对 极主动 的会 同政府有关部 门,加大对 电梯安装 、 出版社 ,2001. 维修市场秩序 的整顿力度 ,从源头上消除电梯运 [3]蒋春玉 .电梯安装与使用维修实用手册 [M].北京: 行中制动器等安全技术的隐患。 机械工业出版社,2002. (6)在进行维修及整体调整后,应进行 125% [4]刘佩武 .电梯的使用与维修 [M].北京:机械工业出 版社,2002. 额定载质量以额定速度下行制停试验 。 [5]GB10060--1993 电梯安装验收规范[s]. , … … — … . 耋 竺.………

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